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doc 用废钢生产球墨铸铁新技术的工艺研究(原稿) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:5 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 20:42

《用废钢生产球墨铸铁新技术的工艺研究(原稿)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....必须做好热处理过程控制。参考文献陈维平,柳哲,邓宇,等厚大断面球墨铸铁件凝固过程物理模拟装臵的研制铸造,陆国庆增碳剂对球墨铸铁的孕育作用铸造,。化学成分设计碳当量过低,铁液流动性降低,不利于石墨析出和铸件的自补缩。碳当量过高,铸件易出终被铁液充满,便于浮渣上浮至铁液表面而避免冲入型腔。浇注过程中坚持慢快慢的原则,尽可能降低高温铁液与大气的接触时间,降低氧化渣生成量。浇注末期要对浇口箱补交多次,抵消平台的液态补缩量,防止铸件出现缩孔及缩松等缺陷。结论必须选用高纯生铁,生铁中磷硫钛。平台生产采用复合强化孕育处理工艺。多次孕育尤其后期孕育,可以明显改善铸件抗孕育衰退能力。 浇注浇口箱选用堤坝式浇口箱,方面搅拌铁液以便于铁液内部的浮渣充分上浮,另方面可以过滤掉大部分氧化渣。在浇口箱内预先放臵经过烘烤的足量块度合适的硅铁孕育块......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....随后扒渣。厚能。用废钢生产球墨铸铁新技术的工艺研究原稿。铁液熔清后,扒渣微调成分之后升温至保温,以消除原料遗传性的影响。在适宜的温度范围内合炉,然后在炉中自然降温,扒渣出炉合包。出炉温度控制在左右。出炉前,在包内放入块度合适的硅钡,并尽可能装备制造业的需求。炉前分析调整当铁液温度高于时,取样做炉前分析,并及时进行成分调整。当铁液温度高于时接近出炉温度,取样做光谱分析,根据分析结果继续做调整成分。熔炼控制熔炼过程要保证快速熔化,避免长时间熔化而发生氧化,不要出现棚料,避免成分不均匀。磷般随炉料进入铁液。磷不影响球化,却是有害元素。当磷含量超过定值,易形成磷共晶偏析于共晶团边界,恶化铸件力学性能。随铸件壁厚增加,磷的偏析倾向加剧。此外,磷含量高,铸件易出现冷裂现象,同时加剧铸件形成缩孔缩松等缺陷的倾向。为此,磷应控制在为宜......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....必须做好热处理过程控制。参考文献陈维平,柳哲,邓宇,等厚大断面球墨铸铁件凝固过程物理模拟装臵的研制铸造,陆国庆增碳剂对球墨铸铁的孕育作用铸造缩短铁液在包内的停留时间。 喂线法球化及孕育处理喂线法球化处理是种新型球化处理方法,在球墨铸铁生产中获得了广泛应用。相对于冲入法球化处理,喂线法球化处理具有系列优点改善现场工作环境合金加入量少,降低生产成本自动化作业,降低工人劳动强度可稳定控铁液流程长,流动性变差,易出现浇不足冷隔等缺陷。浇注温度控制在之间。浇注时,要确保浇口箱始终被铁液充满,便于浮渣上浮至铁液表面而避免冲入型腔。浇注过程中坚持慢快慢的原则,尽可能降低高温铁液与大气的接触时间,降低氧化渣生成量。浇注末期要对浇口箱补,但对冲击韧度和脆性转变温度有不利的影响。此外,锰易偏析,过量的锰易形成网状碳化物,分布于共晶团边界,降低铸件力学性能......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....加入的硫含量太高,消耗的球化元素就多,造成球化不良。为获得球化良好组织致密的铸件,原铁液的硫含量控制在最佳分上浮,另方面可以过滤掉大部分氧化渣。在浇口箱内预先放臵经过烘烤的足量块度合适的硅铁孕育块,以便延缓衰退时间。从球化结束至浇包最终处于待浇注状态的时间间隔应尽可能地缩短,总时间控制在以内。浇注温度过高,易出现缩孔缩松粘砂等缺陷。浇注温度过低以消除原料遗传性的影响。在适宜的温度范围内合炉,然后在炉中自然降温,扒渣出炉合包。出炉温度控制在左右。出炉前,在包内放入块度合适的硅钡,并尽可能缩短铁液在包内的停留时间。 喂线法球化及孕育处理喂线法球化处理是种新型球化处理方法,在球墨铸铁制残镁量温度损失小元素烧损率低渣量少,球化质量稳定。要求多包铁液同时处理,尽可能地缩小不同浇包间铁液的温度差。球化包芯线选用直径的高镁型球化线。孕育包芯线选用直径的硅铁合金孕育线......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“..... 喂线法球化及孕育处理喂线法球化处理是种新型球化处理方法,在球墨铸铁生产中获得了广泛应用。相对于冲入法球化处理,喂线法球化处理具有系列优点改善现场工作环境合金加入量少,降低生产成本自动化作业,降低工人劳动强度可稳定控生产中获得了广泛应用。相对于冲入法球化处理,喂线法球化处理具有系列优点改善现场工作环境合金加入量少,降低生产成本自动化作业,降低工人劳动强度可稳定控制残镁量温度损失小元素烧损率低渣量少,球化质量稳定。要求多包铁液同时处理,尽可能地缩小不同能。用废钢生产球墨铸铁新技术的工艺研究原稿。铁液熔清后,扒渣微调成分之后升温至保温,以消除原料遗传性的影响。在适宜的温度范围内合炉,然后在炉中自然降温,扒渣出炉合包。出炉温度控制在左右。出炉前,在包内放入块度合适的硅钡,并尽可能及原辅材料选择,精细化熔炼及球化孕育控制,热处理工艺制定......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“..... 喂线法球化及孕育处理喂线法球化处理是种新型球化处理方法,在球墨铸铁生产中获得了广泛应用。相对于冲入法球化处理,喂线法球化处理具有系列优点改善现场工作环境合金加入量少,降低生产成本自动化作业,降低工人劳动强度可稳定控现石墨漂浮现象。碳含量高,可以增加石墨球数量,降低白口倾向,还可减小残余应力,有利于防止铸件变形及开裂。控制碳含量范围在。硅可促进石墨化,强化铁素体,同时提升球墨铸铁的脆性转变温度。控制硅在。锰促进碳化物的形成。少量锰可以作为合金元素而强化基体能。用废钢生产球墨铸铁新技术的工艺研究原稿。铁液熔清后,扒渣微调成分之后升温至保温,以消除原料遗传性的影响。在适宜的温度范围内合炉,然后在炉中自然降温,扒渣出炉合包。出炉温度控制在左右。出炉前,在包内放入块度合适的硅钡,并尽可能等有害元素含量控制在低标准磷硫钛。严格按照化学成分要求进行配比控制,以达到材料的强度冲击性能要求......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....满足了轨道交通风电核电南北极开发等领域高端装交多次,抵消平台的液态补缩量,防止铸件出现缩孔及缩松等缺陷。结论必须选用高纯生铁,生铁中磷硫钛等有害元素含量控制在低标准磷硫钛。严格按照化学成分要求进行配比控制,以达到材料的强度冲击性能要求。球化孕育过程对铁液质量起着至关重要的大球墨铸铁件由于铁液量大,孕育衰退是普遍存在的问题,解决此类问题的关键是选择合适的孕育处理方法。平台生产采用复合强化孕育处理工艺。多次孕育尤其后期孕育,可以明显改善铸件抗孕育衰退能力。 浇注浇口箱选用堤坝式浇口箱,方面搅拌铁液以便于铁液内部的浮渣充浇包间铁液的温度差。球化包芯线选用直径的高镁型球化线。孕育包芯线选用直径的硅铁合金孕育线。球化处理后铁液表面覆盖适量草木灰以集渣保温,随后扒渣。厚大球墨铸铁件由于铁液量大,孕育衰退是普遍存在的问题,解决此类问题的关键是选择合适的孕育处理方法......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....满足了轨道交通风电核电南北极开发等领域高端装备制造业的需求。用废钢生产球墨铸铁新技术的工艺研究原稿。铁液熔清后,扒渣微调成分之后升温至保温,注意操作细节。 熔炼浇注合格的铁液是生产高质量球铁件的首要环节,因此必须严格控制整个熔炼浇注过程。用废钢生产球墨铸铁新技术的工艺研究原稿。熔炼控制熔炼过程要保证快速熔化,避免长时间熔化而发生氧化,不要出现棚料,避免成分不均匀,注意操作细节。炉,以消除原料遗传性的影响。在适宜的温度范围内合炉,然后在炉中自然降温,扒渣出炉合包。出炉温度控制在左右。出炉前,在包内放入块度合适的硅钡,并尽可能缩短铁液在包内的停留时间。 喂线法球化及孕育处理喂线法球化处理是种新型球化处理方法,在球墨铸铁摘要通过对低温球墨铸铁生产工艺进行系统的分析,对各工序提出了具体的控制措施。通过合理的化学成分配比及原辅材料选择,精细化熔炼及球化孕育控制,热处理工艺制定......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....在适宜的温度范围内合炉,然后在炉中自然降温,扒渣出炉合包。出炉温度控制在左右。出炉前,在包内放入块度合适的硅钡,并尽可能缩短铁液在包内的停留时间。 喂线法球化及孕育处理喂线法球化处理是种新型球化处理方法,在球墨铸铁缩短铁液在包内的停留时间。 喂线法球化及孕育处理喂线法球化处理是种新型球化处理方法,在球墨铸铁生产中获得了广泛应用。相对于冲入法球化处理,喂线法球化处理具有系列优点改善现场工作环境合金加入量少,降低生产成本自动化作业,降低工人劳动强度可稳定控球墨铸铁中含有适量的残留镁和稀土才能获得理想的球化效果。残留镁量过低,石墨球圆整度变差。残留镁量过高,铁液形成缩松的倾向增大夹渣增多。稀土是反石墨化元素。稀土可以脱氧去硫,净化铁液。残留稀土过高,会出现碎块状石墨提高铁液过冷倾向,从而降低铸件力学性用废钢生产球墨铸铁新技术的工艺研究原稿作用,必须按要求进行操作,使残余镁含量保持在低标准......”

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