亿天原为目标,筑牢氯碱基业,打造硅业氟化工和氯磷化工基地,努力构建循环经济产业链。
二项目建设必要性和可行性必要性核准通过,归档资料。
未经允许,请勿外传,拟建项目有利于发挥现有公用工程物流装臵和预留土地等投资效益,体现规模效益。
公司万吨年氯碱搬迁工程在规划搬迁时,考虑到国家相关规定规模要求以及公司日后发展需要,对公用工程土地等配臵时按万吨年规模进行规划建设,合资方建峰公用工程可以部分满足本工程需要,但水电汽气需要从建峰引出,投资新建公用工程外管,同时根据氯碱企业物流要求,需投资新建化危品码头化危品火车站。
这样目前公司万吨年氯碱搬迁工程因考虑以上因素,造成工程投资增加较多,装臵产能规模偏小。
新增氯碱填平补齐项目将使产品规模得以定提升,可分摊公用工程成本盘活存量资产,充分发挥已投资项目效益,体现定规模效益。
能够利用存量资产见表表新增填平补齐项目可利用存量资产表万元序号项目总投资分摊投资分摊比例码头火车站生活区厂外公用工程界区土地及场平厂前区附属工程厂区道路绿化烧碱装臵在建存量资产站合计拟建项目可填补公司和白涛化工园区现有吃氯产品氯气缺口,解决被打破氯碱平衡,有利于发挥现有产品装臵最大出力,增加产值和效益。
随着搬迁项目建设过程中,白涛化工园区水合肼项目在年同时新建,公司为其配套同时新建了次氯酸钠回收处理废盐水装臵。
为水合肼配套生产后,就地消耗万吨年,消耗氯气万吨年。
三氯氢硅投产后,公司根据市场形势,审时度势在年月开始了二期新增吨三氯氢硅技改项目建设,现已投产。
这样使得原有搬迁项目氯气平衡被打破,已建烧碱装臵氯气产能不足,影响了氯下游产品开工率,甚至造成已建甲烷氯化物等装臵因无氯气供给而被迫低负荷运行,开工不足。
公司和白涛化工园区现有已建成投运装臵若全部滿负荷运行,其用氯量已大大超过现有产氯量,从下表可以看出现有万吨年氯碱装臵尚不能满足现有用氯产品用氯量,部分装臵只能低负荷运行或停运。
公司万吨年实际产能万吨烧碱氯气现有平衡情况见表表万吨年实际产能万吨烧碱氯气现有平衡序号项目氯气产能消耗耗氯气备注产氯现有万吨年烧碱实际产能万吨年二耗氯现有万吨年甲烷氯化物现有万吨年硅氯化物现有万吨年次氯酸钠有效氯配套水合肼水合肼氧化用液化氯气现有万吨年合成盐酸吨高纯盐酸自用正常情况无工业盐酸现有万吨年氯乙酸现有万吨年商品液氯正常情况无商品液氯合计装臵耗氯能力富裕量从以上氯气平衡来看,用氯装臵能力达到产氯量,氯气不足,缺口吨不考虑生产工业盐酸和商品液氯,否则缺涪陵基地共万吨烧碱所产氯气和公司白涛园区已建和规划建设三氯化磷用氯项目配套,基本上全部就地消化。
烧碱是基本化工原料,在国民经济中得到广泛应用。
其传统消费领域主要为轻工纺织和化工行业,其次是医药冶金稀土金属石油电力水处理及军工等行业。
目前我国国民经济增长正逐步走上主要靠内需拉动轨道,受扩大内需积极出口政策拉动,我国纺织轻工煤炭机械电子医药等行业近几年将保持平稳增长态势,这些行业对烧碱需求也将稳步增长。
烧碱市场随着重庆化工大发展,重庆范围内近期已建在建用碱项目众多,本地市场烧碱在近几年内都相当紧张。
新增用碱企业包括化医大塚水合肼项目重庆农药集团有限公司长寿及江苏三和集团重庆精细化工有限公司涪陵李渡三氯化磷项目重庆博赛矿业集团南川先锋氧化铝厂万吨年氧化铝中国铝业重庆分公司万吨年氧化铝项目南川水江还有几家大造纸企业,已建建峰双甘膦项目年耗碱量流密度优势强化生产能力。
与早期电流密度离子膜法电解槽相比,相同条件下电流密度为时,可提高烧碱产量约。
降低投资费用。
以旭化成复极式离子膜法电解槽生产万烧碱为例,在运行电流密度为时需要对电极,即需要个单元槽和张离子交换膜,而运行在高电流密度时,则只需对电极,即需要件单元槽和张离子交换膜。
两者相比,单元槽数和离子交换膜数均相应减少,电解槽维修费用和更换离子交换膜费用也低,既节省占地面积,又减少建筑厂房投资。
减少副反应,提高电流效率。
提高电流密度后,在电解液中氢氧化钠浓度保持不变时,必须相应加大通过离子交换膜盐水流量,也就必然减少了反迁移,减少副反应,有利于提高电流效率。
自然循环优势采用自然循环方式离子膜法电解槽,般是利用电解反应过程中在电解室内生成气体携带作用,并利用电解槽内部结构造成电解液密度差,使电解液在电解槽内部循环,其推动力为氯气泡,电流密度越高,单位时间内产生气泡量越多,推动力也越大。
般国外运行电流密度为左右。
目前国内电解槽运行电流密度最高为,正常运行时以为宜。
采用自然循环形式可提高装臵运行安全平稳性,减少循环设备和动力能源消耗,延长离子交换膜使用寿命,其最终目是降低生产成本,提高离子膜法电解装臵综合经济效益。
复极式电解槽优势复极式电解槽具有流程短设备少投资省单台生产能力大单台生产能力达万电解槽占地面积小布臵合理等特点,单元槽串联供电,低电流,高电压,电流效率高,槽间电压损失少易采用微机控制,管理方便,单元槽用油压紧,检修方便。
三氯化磷技术成熟可靠三氯化磷可由三种方法制取。
是由磷酸钙与氯气经系列工艺生产制得二是用溶融黄磷直接氯化制得三是以部分为溶剂用磷液体氯化制得。
第种和第二种方法由于工艺路线较长,设备复杂,投资费用大而且反应剧烈,生产过程操作困难不易使用。
第三种方法生产工艺简单设备少,而且生产较易操作控制,经济安全,故很多厂家采用这工艺路线,是氯碱化工常见下游生产工艺,其反应方程式为。
桶装黄磷浸于熔磷槽中用热水熔成液态黄磷,熔融黄磷用液下泵打入黄磷计量槽,黄磷计量槽中熔融黄磷恒压压入氯化器中,由外管廊送来气氯经氯气缓冲罐,控制定压力后,氯气经分配通入氯化器液相中与磷反应生成三氯化磷以气态逸出至洗磷塔,经塔顶冷凝器冷凝,冷凝液部份从塔顶回流至洗磷塔,洗去三氯化磷气相夹带游离磷和其它高沸杂质,然后从塔底流至氯化器洗磷塔保持适当回流比,按比例将三氯化磷收至三氯化磷成品贮槽贮存,使用时用成品泵打至所需工段。
从冷凝器出来不凝气体经气液分离罐尾气缓冲罐及尾气冷凝器冷凝后,由尾气吸收塔吸收处理后排空。
尾气冷凝器冷凝液流至三氯化磷地下槽。
熔磷时产生烟气由风机抽至磷烟吸收塔经水洗涤后排空。
装臵产生废水收集到含磷废水处理站处理后,部分回用,部分用泵送公司废水处理站处理。
三氯化磷工艺技术特点是工艺路线成熟,控制手段先进,三废得到合理利用和处理,对环境无污染。
三氯化磷装臵所产生含磷污水收集后用泵送入污水处理站处理。
酸性废液外售或作为其他用途。
拟选徐州博通化工技术有限公司三氯化磷先进生产工艺技术,该工艺操作简单,节能环保,技术先进纯熟,有大规模生产经历,无须调试。
全面兼容间歇式连续式和自动化生产方式,各项指标均达到国际领先水平。
三氯氢硅工艺经过技改提升后更具竞争力公司三氯氢硅生产已经有多年历史,在有着丰富生产经验和熟练技术生产队伍,并在几十年生产过程中总结出套较为完整专有技术,在建搬迁项目采用即是自有成熟可靠国内先进生产专有技术。
技术革新和进步是企业竞争力来源,在搬迁工程期万吨年配套生产三氯氢硅装臵我司即进行了诸多创新,第次引进使用控制系统,装臵稳定性得以明显提高对氢气净化系统和在线监测设备进行技术改进,严格氯氢配比控制,提高粗料中三氯氢硅含量,精馏系统也做了改造,产品质量产量规模进步提高,消耗降低,通过已经开车情况来看,改造是成功。
通过已建工程改造经验总结基础上,进步改造提升同样必要,公司组织力量和设计单位同,对于主要技术方案进行了认真优化和改进,从提高单线产能提高产品质量收率降低能耗减少物耗以及环保处理等方面继续进行创新提高。
在公司新建二期吨年三氯氢硅技改项目上,又有诸多创新包括为提高产品收率,采用加压冷凝原装臵为常压方式,冷凝前加压提高了硅氯化物分压,可以冷凝出更多硅氯化物,装臵三氯氢硅产品收率由左右搞到左右,提高近,同时减少盐水冷量近,氯气消耗减少约吨硅粉消耗减少约吨,此技术采用将使变动成本节约近千元。
此技术在三氯氢硅行业内已经采用。
为提高产品收率,采用变压吸附技术对于尾气进行回收,既可以提高产品收率,又能够回收氢气,减少污染物排放。
相应增加变压吸附装臵。
采用变压吸附技术来源为四川省达科特化工科技有限公司提供专用于氯化物吸附专有技术。
尾气吸附采用可以减少近污染物排放,装臵更环保。
为降低能耗,直接使用干燥氯气,在合成脱水工段,采用后脱水工艺。
相应增加氯化氢吸附脱水装臵。
变压吸附脱水是行业成熟使用广泛工艺技术,此技术采用可以避免采用氯气深冷净化技术来净化脱除氯气中氧气及其它惰性气体,属于节能改造,直接使用干燥氯气与目前已建缓冲罐及尾气冷凝器冷凝后,由尾气吸收塔吸收处理后排空。
尾气冷凝器冷凝液流至三氯化磷地下槽。
熔磷时产生烟气由风机抽至磷烟吸收塔经水洗涤后排空。
装臵产生废水收集到含磷废水处理站处理后,部分回用,部分用泵送公司废水处理站处理。
三氯化磷工艺技术特点是工艺路线成熟,控制手段先进,三废得到合理利用和处理,对环境无污染。
三氯化磷装臵所产生含磷污水收集后用泵送入污水处理站处理。
酸性废液外售或作为其他用途。
拟选徐州博通化工技术有限公司三氯化磷先进生产工艺技术,该工艺操作简单,节能环保,技术先进纯熟,有大规模生产经历,无须调试。
全面兼容间歇式连续式和自动化生产方式,各项指标均达到国际领先水平。
三氯氢硅工艺经过技改提升后更具竞争力公司三氯氢硅生产已经有多年历史,在有着丰富生产经验和熟练技术生产队伍,并在几十年生产过程中总结出套较为完整专有技术,在建搬迁项目采用即是自有成熟可靠国内先进生产专有技术。
技术革新和进步是企业竞争力来源,在搬迁工程期万吨年配套生产三氯氢硅装臵我司即进行了诸多创新,第次引进使用控制系统,装臵稳定性得以明显提高对氢气净化系统和在线监测设备进行技术改进,严格氯氢配比控制,提高粗料中三氯氢硅含量,精馏系统也做了改造,产品质量产量规模进步提高,消耗降低,通过已经开车情况来看,改造是成功。
通过已建工程改造经验总结基础上,进步改造提升同样必要,公司组织力量和设计单位同,对于主要技术方案进行了认真优化和改进,从提高单线产能提高产品质量收率降低能耗减少物耗以及环保处理等方面继续进行创新提高。
在公司新建二期吨年三氯氢硅技改项目上,又有诸多创新包括为提高产品收率,采用加压冷凝原装臵为常压方式,冷凝前加压提高了硅氯化物分压,可以冷凝出更多硅氯化物,装臵三氯氢硅产品收率由左右搞到左右,提高近,同时减少盐水冷量近,氯气消耗减少约吨硅粉消耗减少约吨,此技术采用将使变动成本节约近千元。
此技术在三氯氢硅行业内已经采用。
为提高产品收率,采用变压吸附技术对于尾气进行回收,既可以提高产品收率,又能够回收氢气,减少污染物排放。
相应增加变压吸附装臵。
采用变压吸企业基本情况重庆天原化工有限公司是由重庆化医






























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