doc 33《30000KVA工业硅炉低压补偿项目投资可行性论证初步设计报告》免费在线阅读 ㊣ 精品文档 值得下载

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炉基本参数和运行参数工业硅炉动态无功功率补偿技术方案质量责任及质量控制业绩及其荣誉证书台工业硅炉动态无功功率补偿装置项目介绍工业硅炉的功率因数很低,般在左右,即送入炉内的无功功率大于有功功率功率因数等于时,两者相等,巨大的无功功率占用了送入炉内的有功功率的资源,并消耗了有功功率,造成巨大浪费和费用负担。


本项目是将中压的无功功率补偿装置和工业硅炉低压侧的无功功率补偿组合成工业硅炉动态无功功率补偿装置,分别连接在工业硅炉变压器的中压补偿线圈上和工业硅炉短网上,对工业硅炉短网和工业硅炉炉内产生的无功功率进行有效地就地补偿,将工业硅炉短网的功率因数由原提高至,大幅度提高送入工业硅炉炉内的有功功率,提高产量以上,满足工业硅炉提高电能效率的需求,同时将工业硅炉变压器次侧功率因数由原提高至以上,满足供电局的力率要求。


补偿后功率因数,般增产可达。


有效平衡三相功率,提高产品质,降低损耗工业硅炉料的熔化功率是与电极电压和料比电阻成函数关系的,可以简单表示为。


选择在短网末端与电极等长点采用三相不补偿电弧电流形成的无功功率,有效减少短网上大量无功消耗,降低炉变视在功率,进而提高变压器的出力,增加冶炼有效功率输入。


增产率补偿前功率因数有功功率,实现增产同时,可以降低变压器功率因数,平均增幅达,绝大部分可稳定运行在以上,达到或超过电网考核标准,消除力率罚款。


提高变压器输出能力,增加冶炼有效输入功率,实现增产目的采用短网末端就地压侧通过并联电容器进行无功补偿,大量无功功率将直接经低压电容器进行交换,不再经过低压变压器和调压供电线路。


这样,既可以提高调压侧的功率因数,满足电网对功率因数的考核要求还可以提高变压器出力,输出更多次侧低压无功功率补偿工业硅炉二次低压侧无功功率补偿是将动态补偿技术应用到工业硅炉的二次低压侧,利用现代控制技术和短网技术将大容量,大电流的超低压电力电容器组接入到工业硅炉二次侧的无功功率补偿装置。


在低操作过电压开关虚断重燃等现象中中压无功功率补偿装置将与这些电气现象的相互作用,产生更大的操作过电压,对电气系统安全运行是种严重威胁。


年至年全国烧损了近台工业硅炉变压器,就是这样造成的。


第三方案二能满足供电局的利率要求,但对节能降耗和增加产量无能为力,其无功潮流示意图和高压补偿几乎相同。


中压补偿时,其电压将来自主变压器,如果将补偿线圈和有载调压线圈合二为时将严重影响系统安全运行,在浪涌电流中压的无功功率线圈,输出电压以及相应的视在功率,在端子上连接电力电容器进行无功功率补偿。


该技术为成熟技术,在工业硅炉上应用较多,价格也较为低廉,但同样是补偿了变压器中压线圈之前的无功功率,计量点的无功功率,提高功率因数到以上,但工业硅炉二次侧的无功功率没有发生任何改变,该技术方案能满足供电局的利率要求,但对节能降耗和增加产量无能为力。


第二方案中压补偿中压补偿是在工业硅炉变压器做出个,是成熟技术,它可以降低次供电网路损耗,提高功率因数,但对解决矿热炉能耗高和产量低的问题是无能为力的。


工业硅炉高压无功功率补偿的潮流管如下图所示从上图可以清晰的看到,高压侧无功功率补偿大幅度减小了炉无功功率补偿技术分为如下三种第方案次侧高压补偿高压补偿是在工业硅炉的或电网侧加装高压补偿装置实施高压电力无功功率补偿,可以补偿功率因数到以上,达到提高功率因数和改善运行参数的目的有关,功率因数较低,无功功率较大,占用变压器容量,有功功率减小,制约产量提高并影响电耗降低。


经过多年发展,经过几代电石人的努力,通过无功功率补偿技术基本解决了工业硅炉功率因数低的问题,现在运行的工业硅功率的空间,无功功率在电石冶炼电路中流转,会造成大量无功功率和有功功率损耗,减少有功功率交换能力。


工业硅炉自然功率因数的高低与短网结构原料品位粒度水分工艺参数二次侧冶炼电压超载多少等等因数,即计量点的无功功率是次供电网络变压器短网水冷电缆组合把持器电极等无功功率的矢量和,不是孤立的,是相互作用和相互影响的。


如下图所示无功电流流转会引起线损会消耗有功功率挤占线路传递有功炉冶炼必须的。


无功功率同样遵守能量守恒定律,不能凭空产生也不能无故消除,它必须由电厂发电机发出或由电路中加装的高压或低压无功功率补偿装置产生并经输电网输送至炉膛。


工业硅炉的无功潮流是和电网的潮流致的和传递有功功率过程中的电路元件如自焙电极组合把持器水冷电缆短网变压器等产生的自感和互感,这些自感和互感以无功电流的形式在电路中流转。


工业硅炉无功功率有如下特点无功功率不是无用功率,它是工业硅业硅炉无功功率补偿技术和工业硅炉无功功率的潮流管理大型工业硅炉的功率因数般很低,只有左右,导致传递到工业硅炉内的有功功率小,无功功率大。


工业硅炉电路中流转的无功功率主要来自炉膛冶炼中的电弧电流和业硅炉无功功率补偿技术和工业硅炉无功功率的潮流管理大型工业硅炉的功率因数般很低,只有左右,导致传递到工业硅炉内的有功功率小,无功功率大。


工业硅炉电路中流转的无功功率主要来自炉膛冶炼中的电弧电流和传递有功功率过程中的电路元件如自焙电极组合把持器水冷电缆短网变压器等产生的自感和互感,这些自感和互感以无功电流的形式在电路中流转。


工业硅炉无功功率有如下特点无功功率不是无用功率,它是工业硅炉冶炼必须的。


无功功率同样遵守能量守恒定律,不能凭空产生也不能无故消除,它必须由电厂发电机发出或由电路中加装的高压或低压无功功率补偿装置产生并经输电网输送至炉膛。


工业硅炉的无功潮流是和电网的潮流致的,即计量点的无功功率是次供电网络变压器短网水冷电缆组合把持器电极等无功功率的矢量和,不是孤立的,是相互作用和相互影响的。


如下图所示无功电流流转会引起线损会消耗有功功率挤占线路传递有功功率的空间,无功功率在电石冶炼电路中流转,会造成大量无功功率和有功功率损耗,减少有功功率交换能力。


工业硅炉自然功率因数的高低与短网结构原料品位粒度水分工艺参数二次侧冶炼电压超载多少等等因数有关,功率因数较低,无功功率较大,占用变压器容量,有功功率减小,制约产量提高并影响电耗降低。


经过多年发展,经过几代电石人的努力,通过无功功率补偿技术基本解决了工业硅炉功率因数低的问题,现在运行的工业硅炉无功功率补偿技术分为如下三种第方案次侧高压补偿高压补偿是在工业硅炉的或电网侧加装高压补偿装置实施高压电力无功功率补偿,可以补偿功率因数到以上,达到提高功率因数和改善运行参数的目的,是成熟技术,它可以降低次供电网路损耗,提高功率因数,但对解决矿热炉能耗高和产量低的问题是无能为力的。


工业硅炉高压无功功率补偿的潮流管如下图所示从上图可以清晰的看到,高压侧无功功率补偿大幅度减小了计量点的无功功率,提高功率因数到以上,但工业硅炉二次侧的无功功率没有发生任何改变,该技术方案能满足供电局的利率要求,但对节能降耗和增加产量无能为力。


第二方案中压补偿中压补偿是在工业硅炉变压器做出个中压的无功功率线圈,输出电压以及相应的视在功率,在端子上连接电力电容器进行无功功率补偿。


该技术为成熟技术,在工业硅炉上应用较多,价格也较为低廉,但同样是补偿了变压器中压线圈之前的无功功率,能满足供电局的利率要求,但对节能降耗和增加产量无能为力,其无功潮流示意图和高压补偿几乎相同。


中压补偿时,其电压将来自主变压器,如果将补偿线圈和有载调压线圈合二为时将严重影响系统安全运行,在浪涌电流操作过电压开关虚断重燃等现象中中压无功功率补偿装置将与这些电气现象的相互作用,产生更大的操作过电压,对电气系统安全运行是种严重威胁。


年至年全国烧损了近台工业硅炉变压器,就是这样造成的。


第三方案二次侧低压无功功率补偿工业硅炉二次低压侧无功功率补偿是将动态补偿技术应用到工业硅炉的二次低压侧,利用现代控制技术和短网技术将大容量,大电流的超低压电力电容器组接入到工业硅炉二次侧的无功功率补偿装置。


在低压侧通过并联电容器进行无功补偿,大量无功功率将直接经低压电容器进行交换,不再经过低压变压器和调压供电线路。


这样,既可以提高调压侧的功率因数,满足电网对功率因数的考核要求还可以提高变压器出力,输出更多有功功率,实现增产同时,可以降低变压器功率因数,平均增幅达,绝大部分可稳定运行在以上,达到或超过电网考核标准,消除力率罚款。


提高变压器输出能力,增加冶炼有效输入功率,实现增产目的采用短网末端就地补偿电弧电流形成的无功功率,有效减少短网上大量无功消耗,降低炉变视在功率,进而提高变压器的出力,增加冶炼有效功率输入。


增产率补偿前功率因数补偿后功率因数,般增产可达。


有效平衡三相功率,提高产品质,降低损耗工业硅炉料的熔化功率是与电极电压和料比电阻成函数关系的,可以简单表示为。


选择在短网末端与电极等长点采用三相不等量补偿,弥补由于三相电极不等长造成的电极电压不平衡,改善三相强弱相状况,使电极功率不平衡度。


功率平衡后,三相电极的功率中心和炉膛中心重合,使钳锅扩大,热量集中,炉温升高,反应加快,进而提高产品品质,降低电耗。


降低线电流,提高电极电压,实现节电工业硅炉无功功率主要是由电弧电流形成的,其无效损耗主要消耗在变压器和短网上。


保持有功不变情况下,补偿后线电流降低百分比,在效降低线路电压降,提升负载电压。


实际使用中,可使冶炼电压提高。


由于在电极附近实施补偿,大幅减少无功功率在线路中的流转量,减少了短网变压器高压线路的热损耗热损耗降低率同时,由于优化系统电参数,提升了冶炼效率,实际使用中综合节电率达。



该技术不仅是就地补偿原理的最好体现,还可以降低短网和次侧的无功消耗调平三相功率抑制闪变提高变压器的输出能力。


该技术的控制重点是采用分相不等量动态补偿,使三相功率不平衡度下降,达到三相电极功率相等,使工业硅炉的功率中心和炉膛中心相重合,

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