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ppt 国有企业2020年党建工作总结和2021年工作计划PPT课件(精选32张) 编号18060 ㊣ 精品文档 值得下载

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《国有企业2020年党建工作总结和2021年工作计划PPT课件(精选32张) 编号18060》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....实验用微型水槽的伺服控制系统。该水槽在本系统的控制下水速实时跟随的飞行速度通过姿态伺服机构实现仰角的实时控制。在这里仅研究方向和方向的力以及扭矩即只在平面内的运动,如图所示。根据随体坐标下所测得的力和扭矩以及姿态将数据上传至机,在机端实时计算出模型的下步的目标姿态角和目标流速控制器接收到控制目标参数后进行相应的实时控制。其中机端和力传感器模块的任务不在本课题研究范围内......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....电压跟随器主要起到了阻抗匹配的作用,同时还可以起到缓冲和隔离的作用。因此当模拟信号进入芯片时,通过电压跟随器来起到缓冲和承上启下的作用。滤波通过传感器输进来的模拟信号存在着杂波和毛刺的现象,并且由于外部干扰源的存在,它会对信号正确采样产生影响,使波形发生畸变。因此通过低通滤波电路,去除干扰信号,获得正确的测量值。本实验是采用在电路上串联个电感和接电容到大地的方法进行滤波。光耦隔离光电编码器的信号,在信号进入之前还增加了光电隔离电路,保证控制电路不受外界高频杂波的干扰。但是对光耦型号的选择有定的要求,由于存在分布电容等原因,光耦的实际使用频率有定的上限,它的工作频率必须高于信号的频率。如果光耦的工作频率低于信号频率的话,就会发生模拟信号的失真,严重时可能造成系统无法工作。主控器电路该部分电路是整个硬件系统的核心,主要实现水速和姿态角的实时控制功能水速和姿态角转换成数字量的模拟信号后,最终由送入单片机中,进行数据的分析与处理......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....最终实现对水速的控制。因为要实时控制姿态步进电机的运行,为确保系统的精确控制,需要采用内部闭环控制方法,并运用相应算法对步进电机的运行情况进行反馈控制。因此单片机控制系统必须具有实时脉冲输出功能。由以单片机为核心组成的整个控制系统,需要对多个传感器变量进行多路数据的采集。因此单片机必须具有多路高精度。万方数据中国计量学院硕士学位论文在实验现场上,有多个模拟或数字信号的需要进行传输,它们可能会受到周围环境中的干扰源的不同程度的干扰,因此我们必须采取有效的抗干扰措施。在输入输出处均进行电容滤波处理是比较合理的方法。难点及解决方案自动控制系统针对实验装置所进行的自动控制,主要是对由二相步进电机带动的仿生微型飞行器的控制和对调整由三相电机控制的水槽中的水流流速的控制。采用单闭环反馈回路控制实现本实验装置的自动控制。在对二相步进电机的控制上,步进电机的转动直接反应到角度的变化上,因此将角度作为反馈量,在此采用高精度电位器......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....实验装置因为被安装在水槽中,因此我们还需要对水速进行自动控制。本毕业设计的实验装置的自动控制系统的硬件设计,主要包括测量电路处理电路和控制电路。通过这些电路来保证被测模拟量的准确测量,模拟信号的去干扰处理信号传输的抗干扰处理,以及控制信号所进行的控制。最后将编写好的实时控制程序嵌入到自动控制硬件系统中,进行不断的实验和调试。具体要求如下选择功能强大低功耗的单片机,本单片机必须具有双串口的功能,因为在系统的运行过程中,需要进行单片机与机间的通讯和单片机与单片机之间的通讯。并且具有足够大的外部数据存储器和外部程序存储器,以避免因再外接存储器而增加软件和硬件上的处理难度。除此以外,因为单片机还需要通过输出模拟信号来控制水流速度,所以其还需要具有输出的功能。水速的控制实质上就是对三相电机的控制。对于三相电机控制,我们需要通过变频器来进行。整个控制回路即是,路位电流环输出给变频器,通过对变频器直接的控制......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....并将设定值与实际测量值进行比较,通过对差值进行相应运算来获得步进电机的控制量,来控制步进电机接下来的运动方式。水速的控制原理与二相步进电机的控制类似,但是它们间控制实现方法不尽相同。水速的控制采用三相电机来实现。具体的实现方法是,单片机将采集到的流速与给定流速比较获得差值,然后进行计算获得水泵电机的控制量,将该控制量通过转换为电压信号,然后经过自行设计的电流环模块来实现电流的输出,该电流直接控制变频器的输出,达到控制水泵电机转速的目的,从而控制水流流速,将该流速作为下轮控制周期的反馈量,从而实现反馈控制。自动控制装置设备本课题中的自动控制装置设备,主要由数据采集数据处理和反馈控制三部分组成。它的硬件主要由传感器模块信号处理模块和主控制器模块三部分电路组成。它们之间的关系如下图所示......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....若使用光电编码器作为角度传感器,只需要对输出脉冲进行计数即可得出角度值。因为角度的不同,光电编码器的输出脉冲也有所不同。这种方法精确度比较高,抗干扰能力强,但是光电编码器的价格比较昂贵,同时受线数的限制,不容易获得很高的精度。由于本实验的实验装置的设计考虑不周,光电编码器无法安装在实验室装置上的步进电机上,故本实验只能用电位器电阻分压的方法来采集角度信息。模拟信号处理电路在采用电位器测量角度的情况下,传感器的输出万方数据中国计量学院硕士学位论文信号不能够直接被传输到单片机中进行处理,所以必须设计个模拟信号处理电路。这部分电路主要包括电压跟随滤波和处理。滤波可以提高信号的抗干扰能力。电压跟随器外部需要进行测量的模拟信号不能直接接入模数转换引脚上,而是需要先通过电压跟随器,才能接入管脚上。电压跟随器有着输入阻抗高和输出阻抗低的特点,般来说,输入阻抗可以达到几个欧姆,而输出阻抗低只有几欧姆甚至更低......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....因为需要对两个模拟量进行测量,因此传感器型号选择和传感器连接电路是十分重要的。液位传感器水流的速度可以通过水液位和横截面积转化而来,在水洞实验室的水槽实验台上装个液位传感器,液位传感器的输出有电流输出和的标准电压输出。为了便于信号的传输且不丢失,本设计用到的是标准电流输出的方式。标准电流输出串接个的电阻,将电流信号转变为电压信号,该电压信号必须在的基准电压范围内。由于液位传感器已经安装好就不必再选择,将其应用即可。角度传感器角度传感器根据使用环境的不同,可以有很多种不同的选择,并且其直接影响着测量精度。在本系统中我们可以应用高精度电位器和光电编码器来进行角度的测量,并且它们的工作原理各不相同。高精度电位器的应用原理当角度发生变化时,电位器中间抽头的电压也跟随着发生变化。将电压值通过转化后,输入单片机中进行数值的查表比较处理后得到角度值。这种方法设计成本比较低,不过电路连接复杂并且可能存在温漂误差......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....将姿态信息通过串口传到再经过上位机处理显示出昆虫的滑翔轨迹解耦和算法都放在上位机减小下位机的负担使系统更稳定可靠。万方数据中国计量学院硕士学位论文该系统的主要功能如下可接收机所发送的各类数据传送指令驱动相应电路对水流速信号以及角度信号进行采集并进行滤波驱动步进电机带动姿态伺服机构调整模型姿态姿态的算法控制采样时间及相应参数可由机通过串口设置水流速度的控制采样时间及参数可由机通过串口设置。万方数据中国计量学院硕士学位论文方案设计设计要求在目前国内外对仿生微型飞行器的理论研究和实践操作的基础上,提出了本课题的基本研究内容。为了研究昆虫飞行时的姿态控制方法,在此搭建个实验机构,将该机构置于水槽中,昆虫模型固定在多维力传感器上,昆虫模型的姿态在电机转换器的驱动下,按要求进行转动通过传感器测量得到昆虫翅膀在拍动过程中的受力情况,根据受力情况,计算出模型昆虫的运动参数,再通过步进电机驱动姿态伺服机构......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....步进电机及驱动方法简介步进电机发展背景步进电机基本原理步进电机使用型号的选择步进电机驱动器介绍步进电机控制方法变频器简介变频器原理变频器的驱动方法本章小结系统的硬件设计简介技术概述万方数据的组成电路设计电子元器件选型电流环接口模块串口通讯芯片运放光耦芯片和接口电路原理图板图系统软件的设计整体系统简介主控制器软件系统设计系统主程序软件结构子程序流程图控制算法设计实验调试过程及数据处理主控制器的设计步进电机的驱动需要完成的工作遇到的问题及对策水泵的控制需要完成的工作遇到的问题及对策水洞实验装置的搭建整体调试与数据分析电流环模块的调试及数据分析步进电机的角度数据分析水泵的水速数据分析结论与展望主要完成工作与创新本文主要完成工作万方数据论文主要创新今后工作与展望参考文献附录仿生微飞行器水槽实验模型姿态控制系统原理图附录仿生微飞行器水槽实验模型姿态控制系统图附录电流环原理图附录电流环图附录协议解析流程图作者简介万方数据图清单图昆虫模型图......”

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