1、合开发的种有效的气体净化工艺。该技术成熟可靠,能耗较低,气体于作为合成氨原料气。主要的缺点也是有效气体成分较低且含氮高,气化压力低单炉产气量小。气流床气化我国煤气化技术科研人员经过多年努力研究,开发出了具有中国知识产权的煤气化技术,即华东理工大学会同鲁南化肥厂等单位合作开。
2、兖矿集团年产万吨甲醇项目均采用了该技术,现正在设计建设中。由于该技术中试试验时间较短,大型装置未投产验证,有定的风险。气化炉烧嘴较多,停车检修或更换烧嘴时影响面较大,由于采用四喷嘴,需要配多台高压煤浆泵及相应管线和仪表控制系统,加之炉体加长,气化流程中增加了分离器等,投资。
3、装置正在建设,另有几个项目也签了引进合同。但从实际建设情况看,气化炉供货周期不少于个月,关键设备国产化率低,使整甲醇合成气的组成。采用耐硫变换时,煤浆气化粗合成气经洗涤后含尘量标,温度为,并被水蒸汽饱和,水汽比约为,直接经过加热升温后即可进入变换,不需再补加蒸汽。由于流程。
4、发的水煤浆四喷嘴撞击流气化技术,该技术氧耗煤耗比德士古气化技术低,碳转化率可达,有效气体成分,这些指标均比德士古气化技术高。采用该技术建立的日处理煤量吨的工业性试验装置已运转小时以上,并经过小时考核,取得了国家专利,经过科技部组织的评审与验收。德州恒升公司大氮肥国产化工程。
5、净化气中惰性气含量吨甲醇耗煤量干,弛放气氢回收时氧气用量高比炉高较低低工业化装置数多在中国已投产在建的工业装置环境影响友好友好有污染治理问题投资含空分较低高比约高较低国产化率高低高项目传统建设周期较短长比炉长半年以上较短气化技术气化技术是荷兰壳牌公司开发的种先进的气化技术。
6、目暂不推荐。原化工部临潼化肥研究所现西北化工研究院早在年代末就已开展水煤浆纯氧气化的研究,年代初建立日处理吨的气化装置。从水煤浆制备纯氧气化灰水处理等试验中取得工艺流程的优化,最终工艺条件的选择设备材料的选择自动控制,软件开发等系列工程数据。本世纪初该院又开发了焦煤水加添。
7、吹送,因而气化产生的合成气中惰性组分含量约为,因此对于甲醇合成来说弛放气量要增加。与德士古综合比较,两种气化工艺的吨甲醇煤耗相差不大。气化压力最高到,若甲醇合成采用合成压力,则合成新鲜气需要压缩。用气化制甲醇合成气要增加套净化合成气增压机由于变换气进低温甲醇洗净化装置的压。
8、元合计万元从上表可看出,水煤浆四喷嘴撞击流气化炉和典型的德士古水煤浆气化炉相比,硬件投资增加,但软件投资可节省,两者相抵,总投资相差不多,采用国内有自主知识产权的四喷嘴撞击流气化炉稍微低点。但鉴于该炉型尚无工业运行的经验,加之事故和停车的几率增加,运行的可靠性较差,故本项。
9、,该技术采用纯氧蒸汽气化,干粉进料,气化温度达,碳转化率,有效气体以上,液态排渣,采用特殊的水冷壁气化炉,使用寿命长。采用废锅流程,可副产高压蒸汽。采用干粉气化,氧耗量较低,但需要氮气密封,气化压力不能太高气化炉带废锅结构复杂庞大设备费及专利费均较高。气化由于采用氮气密封。
10、短,能耗低,故水煤浆气化配耐硫变换是最佳选择。变换反应会产生大量的热,反应热可用来产生蒸汽预热脱盐水。脱硫脱碳从国内外煤气化装置中所采用的脱除酸性气体的工艺来看,低温甲醇洗和或较常见。低温甲醇洗工艺是采用冷甲醇作为溶剂脱除酸性气体的物理吸收方法,是由德国林德公司和鲁奇公司。
11、力低,也造成净化系统的投资增加。此外,因合成循环气中的惰气高,使合成回路循环压缩机的功耗增加不但抬高了压缩机的造价,也增加了运行费和生产成本。该技术目前只有国外两套以煤为原料大型装置在运行,用于联合循环发电,工业化的经验不多,技术须依赖进口,国内技术支撑率低。国内有六套气。
12、与采用德士古水煤浆气化技术相比计入德士古专利费后略低。以日处理吨煤的气化炉进行比较,初步估算投资费用差别如下德士古与四喷嘴炉投资比较气化技术德士古水煤浆气化水煤浆四喷嘴撞击流气化德士古炉四喷嘴炉气化炉设备费万元台台煤浆泵设备费台台自控仪表材料费万元套套其他工程费万元软件费。
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