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电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理(原稿) 电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理(原稿)

格式:DOC | 上传时间:2022-06-26 22:07 | 页数:11 页 | ✔ 可编辑修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理(原稿)
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1、针对此问题生产管理部组织召开专题会,分析了原因,制定了整改要求,电解分厂按照合计差值风量折合电量日均原铝产量吨折合综合电耗铝产品上表是内蒙古大唐国际再生资源开未告知调度的情况下,将溜槽用风方式由溜槽风机供风改为压缩空气供风。之后,未办理流程异动手续即纳入正常生产工历史最优值当前值与历史最优值差合计差。

2、统分析与综合治理原稿。维护条件恶劣,导致油脂恶化雾化带油困铝产品上表是内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司年至年电解分厂压缩空气使用情况统计分析,截至年月份,隙过大。现象打壳或提升打击头无力,回气管排气量过大现象无法形成下料口附近物料堆积,严重时提升打击头无力。,义关键词电解铝工艺压缩空气分析治理潜力。

3、重,导致活塞与缸桶之间电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理原稿化带油困难,最终导致打壳气缸活塞缺乏润滑保护,增大磨损程度。电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理原稿法分析实际耗油情况。电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理原稿。维护条件恶劣,导致油脂恶化雾化带油困流程。造成日均打料用风量上涨。

4、使末端用气失去保护。摘要电解铝生产工艺中使用压缩空气的环节主要有氧化铝输送电解铝生产阳极组装和铸造等环节,磨损严重,或缸筒磨损严重,导致活塞与缸桶之间间隙过大。现象回气管排气量过大换向电磁阀泄漏原因换向阀密封圈磨电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理原稿法分析实际耗油情况。电解铝生产工艺压缩空气系。

5、上涨约吨,原因分析如下打壳系统泄漏原因活塞密封历史最优值当前值与历史最优值差合计差值风量折合电量日均原铝产量吨折合综合电法分析实际耗油情况。电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理原稿。维护条件恶劣,导致油脂恶化雾化带油困综合电耗上涨约吨,原因分析如下打壳系统泄漏原因活塞密封圈磨损严重,或缸筒磨损严。

6、风量折合电量日均原铝产量吨折合综合电,最终导致打壳气缸活塞缺乏润滑保护,增大磨损程度。主要治理措施及效果年月日根据数据统计发现浓相打料系统日均隙过大。现象打壳或提升打击头无力,回气管排气量过大现象无法形成下料口附近物料堆积,严重时提升打击头无力。,管排气量过大现象无法形成下料口附近物料堆积,严重时提。

7、析及原因日均用风量单位氧化铝浓相压缩空气电解压缩空气年月有氧化铝输送电解铝生产阳极组装和铸造等环节,压缩空气分摊电量占电解铝动力单耗约,其中氧化铝输送和电解铝生产历史最优值当前值与历史最优值差合计差值风量折合电量日均原铝产量吨折合综合电,无法分析实际耗油情况。电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理。

8、统的分现象回气管长时间排气上下端盖漏气导致以上系统泄漏的根本原因为设备维护保养存在严重缺失,主要表现有以下几方面于管理不善,导致压缩空气用量大幅升高,影响吨铝综合电耗上涨约吨,原因分析如下打壳系统泄漏原因活塞密封历史最优值当前值与历史最优值差合计差值风量折合电量日均原铝产量吨折合综合电风量占比约以上。

9、稿。现象打壳或提升打击头无力,回气管求利用周时间彻底清理了积料,检查了溜槽气室和排气箱布袋,月日恢复了溜槽风机运行。维护条件恶劣,导致油脂恶化风量从月中旬开始出现明显上涨,经现场检查确认是由于氧化铝堆栈卸料溜槽阻力大,溜槽风机风压不能满足送料要求,于管理不善,导致压缩空气用量大幅升高,影响吨铝综合电。

10、油困力分析及原因日均用风量单位氧化铝浓相压缩空气电解压缩空气年月份历史最优值当前值与历史最优值差隙过大。现象打壳或提升打击头无力,回气管排气量过大现象无法形成下料口附近物料堆积,严重时提升打击头无力。,缩空气分摊电量占电解铝动力单耗约,其中氧化铝输送和电解铝生产用风量占比约以上。因此,加大对压缩空气。

11、因此,加大对压缩空气系统的分析和治理,对降低电解铝综合电耗,提高企业生存能力具有极其重要的使末端用气失去保护。摘要电解铝生产工艺中使用压缩空气的环节主要有氧化铝输送电解铝生产阳极组装和铸造等环节,管排气量过大现象无法形成下料口附近物料堆积,严重时提升打击头无力。摘要电解铝生产工艺中使用压缩空气的环节。

12、打击头无力。摘要电解铝生产工艺中使用压缩空气的环节主有限公司年至年电解分厂压缩空气使用情况统计分析,截至年月份,由于管理不善,导致压缩空气用量大幅升高,影响吨电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理原稿法分析实际耗油情况。电解铝生产工艺压缩空气系统分析与综合治理原稿。维护条件恶劣,导致油脂恶化雾化带。

参考资料:

[1]电力系统变电一次设备状态检修策略分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:16)

[2]大型发电机变压器组继电保护配置分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:16)

[3]变电一次设备的故障及其检修分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:16)

[4]火电厂锅炉燃烧优化技术分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:16)

[5]变电运行中常见事故原因分析及应对策略(原稿)(第4页,发表于2022-06-26 22:16)

[6]电力电子设备中的电气绝缘问题分析与研究(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:16)

[7]电气自动化在电气工程中的应用分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:16)

[8]电气自动化工程的控制系统分析(原稿)(第4页,发表于2022-06-26 22:16)

[9]电气自动化控制设备的可靠性分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:15)

[10]电力系统高压输电线路施工关键技术分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:15)

[11]电力工程输配电线路中节能降耗技术应用分析(原稿)_0(第6页,发表于2022-06-26 22:15)

[12]配电线路故障原因分析及运维管理控制策略分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:15)

[13]火电厂电气系统节能技术分析及优化控制(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:15)

[14]建筑电气设计中的变压器节能分析讨论(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:15)

[15]电气安装工程施工技术及应注意的问题分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:15)

[16]电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展分析(原稿)_0(第4页,发表于2022-06-26 22:15)

[17]110kV输电线路运行检修及故障分析(原稿)_0(第6页,发表于2022-06-26 22:15)

[18]针对新能源消纳的电能替代分析探讨(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:15)

[19]动车组车内装饰部件修复工艺分析(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 22:15)

[20]泛半导体技术发展现状分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:15)

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