1、“.....系统要求测速反馈的信号电压的极性不变以保证转速的负反馈。由于发电机发出的电压极性与电动机转向有关,为了保证测速反馈电压的极性不变,在直流测速发电机输出端加了组整流电路,这样就能保料,也让我体会到理论的重要。在指导老师的精心指导下,并与有类似毕业设计内容的同学交流,分析整理和研究课题,先确立了设计的基本思路,遇到问题及时与老师沟通和交流,在老师的指点和自己的努力下,最后完成了整个设计。设计中,通过查阅书籍,在了解的情况下按要求设计出所要的型号。通过做毕业设计,也有了不少的收获,进步了解和掌握了直流调速系统及其控制电路的些特性,比较全面的将所学的知识运用于设计当中,对设计中的些参数的计算也比较清晰得到,整个双闭环直流调速电路分阶段地完成。照搬理论会发现做出来的设计结果有点出入,因为理论是不考虑任何的外在原因,是理想化的情况。而现实它除了内在不可改变的原因,还有不可避免的外在原因,外在原因可以改变但是只能改善......”。
2、“.....做出的设计还是存在着些不足。设计研究是个漫长的过程,要想让它真正的使用到现实中,还需要不断地改善。致谢通过做毕业设计,我从中得到了不少收获。不仅在理论上,知道课本的理论知识的重要性,而且也知道实践如何运用理论,理论联系实际。虽然,在做毕业设计的过程中克服了很多困难,解决了不少问题,但是我坚持到底,尽自己的努力做到最好。相信通过这次的设计将在以后的工作中给我不少的启发。我也会在今后更多的时间学习各种新知识,给自己不断地充电,增值。本文是在张万奎老师的悉心指导下完成的。张万奎老师给予的指导和教诲,使我受益匪浅。在写论文期间,张老师经常在百忙之中询问我的论文撰写进度,在遇到困难时,非常耐心的指导我分析问题,很是注重培养我发现问题分析问题和解决问题的能力,其渊博的专业知识和严谨的治学态度给予了我很大的帮助。在这里,我再次对张万奎老师表示崇高的敬意和衷心的感谢。没有老师的指导建议和同学的帮助,本文不可能顺利的完成......”。
3、“.....祝愿他们身体健康,在自己的工作和学习中取得更好的成绩,证系统在正反转时都是负反馈。反馈电压从电位器上输出。图反馈环节电路比较环节型螺纹磨床头架电动机晶闸管电动机自动调速系统中的比较环节电路见图。图比较环节电路给定电压和反馈电压比较后的净输入电压,由和两端输送至放大器部分的晶体管的输入电路。中间串接有弱磁保护的动合触点,还串接有正反转接触器和动合触点并联电路。只有在直流电动机励磁回路正常,且电路正转工作或反转工作时,净入晶闸管元件侧,接入直流侧。图可控整流主电路晶闸管可控整流电路的触发电路晶闸管的导通控制信号由触发电路提供,触发电路的类型按组成器件分为单结晶体管触发电路晶体管触发电路集成触发电路和计算机数字触发电路等。由单结晶体管组成的触发电路,具有线路简单可靠前沿陡峭抗干扰能力强能量损耗小温度补偿性能好等优点,广泛应用于中小容量晶闸管的触发控制。型螺纹磨床头架电动机晶闸管电动机自动调速系统中的晶闸管可控整流电路的触发电路见图......”。
4、“.....触发脉冲电路是通过电源变压器和稳压管来解决触发脉冲与主电路同步的。在图中,由单结晶体管电阻电容和三极管组成单结晶体管触发电路。利用三极管发射结和集电结的等效电阻代替可变电位器实现自动移相。为了可靠触发晶闸管,该触发电路增加了脉冲放大环节。脉冲放大环节由三极管电路组成。单结晶体管输出的正脉冲经过耦合到基极,经两级放大,再由脉冲变压器输出。并联在脉冲变压器次侧的二极管,是给次侧绕组提供放电通路的,避免三极管受过电压而损坏。可保证只有正脉冲才能加在晶闸管控制极上为了防止干扰信号引起晶闸管的误动作,并联了电容。此外,是建立三极管静态工作点的电阻。图可控整流电路触发电路放大器电路型螺纹磨床头架电动机晶闸管电动机自动调速系统中的放大器电路见图。由给定信号与反馈信号综合而成的净输入信号,经和两端送入给晶体管基极与发射极之间,经单级晶体管电压放大器放大,从集电极输出信号至晶闸管触发电路。由于晶体管基极与发射极之间要综合多个信号......”。
5、“.....因而设置了由组成的正反向限幅电路,电容过电压吸收等保护电路。图放大器电路和直流电源电路放大器和触发器的直流电源电路型螺纹磨床头架电动机晶闸管电动机自动调速系统中的直流电源电路也见图。由于选择的单结晶体管和三极管所需电源电压不同,因此电路有两路不同的直流电压输出。放大器和触发器的直流电源电路由电源变压器二极管整流桥二极管稳压管并联式稳压电路电阻和滤波电容组成。电源电压经整流稳压后输出直流电压,作为单结晶体管第二基极的电源电压,电压再经由二极管降压后变为直流电压供给三极管作为电源电压。给定环节型螺纹磨床头架电动机晶闸管电动机自动调速系统中的给定电压电路见图。电压为给定的交流电源,经二极管桥整流,再经滤波后作为给定电压。为调速电位器,为高速上限调整用电位器,为低速下限调整用电位器,在出厂时已经调整好,使用时只需调整,在不同位置可以得到不同的给定电压。图给定环节电路反馈环节型螺纹磨床头架电动机晶闸管电动机自动调速系统中的反馈环节电路见图......”。
6、“.....电流截止负反馈环节在转速负反馈系统中,电动机起动瞬间,转子没有动,没有反馈电压,只有给定电压起作用方面,电动机将快速起动另方面,过大的起动电流对电动机不利。为了限制电动机起动过程时的过大电流,引入电流截止负反馈。实际应用的自动调速系统都带有电流截止负反馈环节。型螺纹磨床头架电动机晶闸管电动机自动调速系统中的电流截止负反馈环节电路见图,位于触发电路移相电容附近。电流截止负反馈属于软反馈,防止电动机在高速起动正反转等情况下电流过大,从而保护电动机。电流截止负反馈环节由组成。图电流截止负反馈环节电路当主电路电流超过规定值时,在电动机主电路的电阻上产生的电压也增大,击穿稳压管,晶体管得到基极电流而导通。晶体管导通后,对电容的充电电流起分流作用,使电容的充电速度变慢,置,以为中心,西合商速西南铁路横贯东劲。是确保市场有效供给需要随着国民经济发展,人们对肉蛋奶等动物食品需求稳步增加。而在我国居民肉类消费结构中,猪肉消费占到以上......”。
7、“.....并且由于我国国情和居民肉类消费习惯原因,在今后相当长段时间内,猪肉仍将是我国居民消费主要肉类食品。年以来,全国性生猪价格路攀升,并不断刷新历史记录。其中主要原因就是生猪标准化规模化生产水平低,抵抗市场风险能力低,挫伤了农民养猪积极性,使生猪市场供求出现不稳定性,从而使生猪在生产流通消费和市场调控存在较突出矛盾,所以,必须建立生猪生产发展保障机制。由分散粗放性养殖向标准化良种化规模化养殖转变,以提高抵御市场风险能力。是提高养猪科技发展水平需要县养猪业虽然近年来发展迅速,但仍属于典型自然经济型传统产业,技术含量和生产效率低,猪良种繁育体系建设不完善,良种母猪严重不足,已不能适应现代养猪生产发展需要。因此,要想提高养猪生产效率,促进产业升级,就必须走良种化规模化产业化道路,必须向安全高产优质高效方向转化,必须加速成熟先进实用技术成果应用,必须加快安全优质型猪规模化养殖技术推广和产业化建设。项目实施,将显著提高优质型良种猪供种能力......”。
8、“.....提升养猪业技术水平和经济效益,满足县不断发展现代养猪业生产需求,增强市场竞争力,将产生巨大促进作用。项目建设可行性建设环境好。县农民特别是项目区农民从历史上就有养猪习惯,为社会主义新农村建设农民增收农业增效发挥着不可替代重要作用。当前中央省市出台了系列政策环境优惠,在县委县政府十五发展规划和新农村建设规划中,均将养猪业作为农民收入最稳固增长点予以优先发展。各乡镇因地制宜出台了系列优惠政策,在技术信息资金直流他激式测速发电机,系统要求测速反馈的信号电压的极性不变以保证转速的负反馈。由于发电机发出的电压极性与电动机转向有关,为了保证测速反馈电压的极性不变,在直流测速发电机输出端加了组整流电路,这样就能保料,也让我体会到理论的重要。在指导老师的精心指导下,并与有类似毕业设计内容的同学交流,分析整理和研究课题,先确立了设计的基本思路,遇到问题及时与老师沟通和交流,在老师的指点和自己的努力下,最后完成了整个设计。设计中,通过查阅书籍......”。
9、“.....通过做毕业设计,也有了不少的收获,进步了解和掌握了直流调速系统及其控制电路的些特性,比较全面的将所学的知识运用于设计当中,对设计中的些参数的计算也比较清晰得到,整个双闭环直流调速电路分阶段地完成。照搬理论会发现做出来的设计结果有点出入,因为理论是不考虑任何的外在原因,是理想化的情况。而现实它除了内在不可改变的原因,还有不可避免的外在原因,外在原因可以改变但是只能改善。所以本设计在有限的条件下和本人有限的学识,做出的设计还是存在着些不足。设计研究是个漫长的过程,要想让它真正的使用到现实中,还需要不断地改善。致谢通过做毕业设计,我从中得到了不少收获。不仅在理论上,知道课本的理论知识的重要性,而且也知道实践如何运用理论,理论联系实际。虽然,在做毕业设计的过程中克服了很多困难,解决了不少问题,但是我坚持到底,尽自己的努力做到最好。相信通过这次的设计将在以后的工作中给我不少的启发。我也会在今后更多的时间学习各种新知识......”。
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