路侧路,断路器跳闸,重合闸动作,动作不成功,重合闸动作不成功是由于相持续绝缘击穿导致相相间短路。故障电弧是有发展过程的,电弧初期,弧柱温度较低,电弧电阻较大,电弧输入功率较大且大于散发功率,多余的功率用来提次出现后,超过过流段保护整定值,经延时,装臵于再次出口跳开断路器,断路器完成分闸,故障电流消失,母线电压恢复正常。保护出口至断路器分闸时间为。在整个保护动作过程中,保护装臵正常启动,保护出口时间和断路形致。录波文件显示故障初号主变低压侧相电流突然增大,后故障电流消失。图线路避雷器试验报告在人员到站检查后发现线路侧隔离开关相靠线路侧线夹烧融,相线路避雷器顶部有烧融痕迹,相避雷器引下线与线路接头处有浅议线路故障引起站内设备损坏事件的原因分析原稿障危害应特别巨大。现场检查发现线路侧隔离开关动触头相引流线有烧蚀现象,但未熔断。综上点,判断相接地故障发展为短路相接地点故障点不在出线铁塔上,应为线路外故障持续发展引起。结论综上所述,线路故障跳闸是因中有两个故障录波文件。第个录波文件为相单相接地故障录波文件,故障开始后母电压号主变低压侧电流出现异常,母相电压接近于,相相电压升至线电压,并且出现零序电压。浅议线路故障引起站内设备损坏事件的原开关仍处于正常运行的状态。并且结合站内设备检查情况来看,相间短路造成的巨大危害与站内设备检查情况不符合。故障以前曾经巡检测温发现线路侧隔离开关动触头引流线有发热迹象,当由于站内相短路接地故障引起断路器跳闸于,相相电压升至线电压,并且出现零序电压。浅议线路故障引起站内设备损坏事件的原因分析原稿。故障后,相故障电流再次消失,母电压恢复。图相相间短路故障波形故障原因分析保护装臵报文以及故障录电流电压波形。图相单相接地故障后续录波图第个录波文件为相相间故障录波文件,故障前波形与上份单相接地故障波形致。录波文件显示故障初号主变低压侧相电流突然增大,后故障电流消失。变电设备检查情况对该线路跳文件的信息汇总如下线路相发生单相接地故障,装臵整组启动,故障持续后发展为两相短路故障。变电设备检查情况对该线路跳闸前对隔离开关红外测温巡视数据收集如下故障录波装臵检查情况主变故障录波器在故障发生过程图线路避雷器试验报告在人员到站检查后发现线路侧隔离开关相靠线路侧线夹烧融,相线路避雷器顶部有烧融痕迹,相避雷器引下线与线路接头处有烧蚀痕迹,结合故障录波文件及现场次设备检查情况来看可以确定故障点在线路侧交流隔离开关和接地开关变电站运行导则。两相短路故障电流再次出现后,超过过流段保护整定值,经延时,装臵于再次出口跳开断路器,断路器完成分闸,故障电流消失,母线电压恢复正常。保护出口至断路器分闸时间夹和铝导线热膨胀系数不样。在长期的运行中,随负荷和温度的变化,钢和铝的膨胀系数有差异而产生蠕变,也就是金属在应力的作用下缓慢的塑性变形。当运行温度过高时,线夹就会产生位臵错开,形成狭小的间隙,接触面就会出现氧分析原稿。图相单相接地故障初录波图线路相单相接地故障录波文件录波长度为分钟,后续波形均为相同电流电压波形。图相单相接地故障后续录波图第个录波文件为相相间故障录波文件,故障前波形与上份单相接地故障文件的信息汇总如下线路相发生单相接地故障,装臵整组启动,故障持续后发展为两相短路故障。变电设备检查情况对该线路跳闸前对隔离开关红外测温巡视数据收集如下故障录波装臵检查情况主变故障录波器在故障发生过程障危害应特别巨大。现场检查发现线路侧隔离开关动触头相引流线有烧蚀现象,但未熔断。综上点,判断相接地故障发展为短路相接地点故障点不在出线铁塔上,应为线路外故障持续发展引起。结论综上所述,线路故障跳闸是因比,更无法保持热击穿状态。弧柱温度在度以下时,热电离作用就基本停止了,瓷瓶表面的空气至少在的时间内,都要保持在至少度以上,才有可能保持热电离状态,如此长时间的高温,瓷瓶表面应该会收到较严重的损坏,但目前隔浅议线路故障引起站内设备损坏事件的原因分析原稿。在整个保护动作过程中,保护装臵正常启动,保护出口时间和断路器分合闸时间都在正常范围内。结合现场对开关柜和保护装臵的检查情况,确定开关柜内设备及保护装臵无异常。浅议线路故障引起站内设备损坏事件的原因分析原稿障危害应特别巨大。现场检查发现线路侧隔离开关动触头相引流线有烧蚀现象,但未熔断。综上点,判断相接地故障发展为短路相接地点故障点不在出线铁塔上,应为线路外故障持续发展引起。结论综上所述,线路故障跳闸是因流时,就会产生大量的热量,从而烧坏接头。由于短时间的热量传递,在隔离开关相动触头瓷瓶上发现局部烧伤痕迹,同时当隔离开关动触头烧蚀产生的热量传递至线路避雷器时,在线路避雷瓷瓶上出现疑似锈蚀痕迹。参考文献高路故障过程中,短路电阻并未发生过变化。其次,第次故障切除到故障电流再次出现,间隔了。故障电流由断路器切除后,电流降为,相隔离开关瓷瓶电弧已经熄灭。交流电弧是重燃是要以的周期来分析的,和根本不在个化膜。随时间的退移,加之大自然的腐蚀,接触电阻就会增大。避雷器引下线与线路接头处是通过缠绕连接的,连接不可靠,随运行时间的增长和自然腐蚀,接触电阻也逐渐增大。次增大的电阻可能不会影响正常运行,但通过的故障文件的信息汇总如下线路相发生单相接地故障,装臵整组启动,故障持续后发展为两相短路故障。变电设备检查情况对该线路跳闸前对隔离开关红外测温巡视数据收集如下故障录波装臵检查情况主变故障录波器在故障发生过程线路上出线相接地情况,两相相电压升高为线电压,持续后在相线路绝缘薄弱处造成绝缘击穿,从而导致两相的相间短路接地故障,断路器跳闸。由于隔离开关线路侧线夹是螺栓型线夹,使用的钢质压紧螺栓与铝质开关仍处于正常运行的状态。并且结合站内设备检查情况来看,相间短路造成的巨大危害与站内设备检查情况不符合。故障以前曾经巡检测温发现线路侧隔离开关动触头引流线有发热迹象,当由于站内相短路接地故障引起断路器跳闸侧相之间。由于在站内线路出线铁塔上发现线路侧隔离开关动触头瓷瓶有疑似闪络放电痕迹,并不能完全排除站内出现相短路接地故障。图相单相接地故障初录波图线路相单相接地故障录波文件录波长度为分钟,后续波形均为相度上。交流电弧的重燃是较为困难的,即使是正在燃烧的电弧,在每个周期电流过零后,也要极高的温度才能保持热惯性,使空气持续电离,保持热击穿状态。瓷瓶表面的闪络在熄灭了后,其热量已经丧失很多,无法与电弧燃烧时相浅议线路故障引起站内设备损坏事件的原因分析原稿障危害应特别巨大。现场检查发现线路侧隔离开关动触头相引流线有烧蚀现象,但未熔断。综上点,判断相接地故障发展为短路相接地点故障点不在出线铁塔上,应为线路外故障持续发展引起。结论综上所述,线路故障跳闸是因弧柱温度和直径。而随着弧柱温度提高和直径增大,电弧电阻减小,电弧输入功率减小,电弧散发功率增大,最终达到平衡,进入稳定燃烧阶段。从录波图形上看,前后两次相间短路故障的故障电流,都是直接进入平稳的阶段,说明相间开关仍处于正常运行的状态。并且结合站内设备检查情况来看,相间短路造成的巨大危害与站内设备检查情况不符合。故障以前曾经巡检测温发现线路侧隔离开关动触头引流线有发热迹象,当由于站内相短路接地故障引起断路器跳闸器分合闸时间都在正常范围内。结合现场对开关柜和保护装臵的检查情况,确定开关柜内设备及保护装臵无异常。假如跳闸原因是站外相接地故障,导致两相电压由相电压升高至线电压,在站内出现相绝缘击穿形成两相相间蚀痕迹,结合故障录波文件及现场次设备检查情况来看可以确定故障点在线路侧相之间。由于在站内线路出线铁塔上发现线路侧隔离开关动触头瓷瓶有疑似闪络放电痕迹,并不能完全排除站内出现相短路接地故障。两相短路故障电流分析原稿。图相单相接地故障初录波图线路相单相接地故障录波文件录波长度为分钟,后续波形均为相同电流电压波形。图相单相接地故障后续录波图第个录波文件为相相间故障录波文件,故障前波形与上份单相接地故障文件的信息汇总如下线路相发生单相接地故障,装臵整组启动,故障持续后发展为两相短路故障。变电设备检查情况对该线路跳闸前对隔离开关红外测温巡视数据收集如下故障录波装臵检查情况主变故障录波器在故障发生过程前对隔离开关红外测温巡视数据收集如下故障录波装臵检查情况主变故障录波器在故障发生过程中有两个故障录波文件。第个录波文件为相单相接地故障录波文件,故障开始后母电压号主变低压侧电流出现异常,母相电压接次出现后,超过过流段保护整定值,经延时,装臵于再次出口跳开断路器,断路器完成分闸,故障电流消失,母线电压恢复正常。保护出口至断路器分闸时间为。在整个保护动作过程中,保护装臵正常启动,保护出口时间和断路侧相之间。由于在站内线路出线铁塔上发现线路侧隔离开关动触头瓷瓶有疑似闪络放电痕迹,并不能完全排除站内出现相短路接地故障。图相单相接地故障初录波图线路相单相接地故障录波文件录波长度为分钟,后续波形均为相