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一起GIS断路器内部灭弧室故障案例分析与处理(原稿) 一起GIS断路器内部灭弧室故障案例分析与处理(原稿)

格式:word 上传:2026-01-13 21:43:04
绝缘拉杆的入厂试验情况,试验数据表明绝缘拉杆无异常。现场安装完成后。现场绝缘局放试验次通过。所以,初步判断不属于绝缘拉杆质量问题。绝缘拉杆受潮。真空浸胶管绝缘拉杆受潮会造成绝缘性能逐渐下降,在出厂试验和组合电器断路器灭弧室故障故障概况变电站采用了设备,户外布臵,断路器机构为全弹簧操动机构,共回进线回出线,个母联间隔。在按计划进行间隔出线间隔倒送电调试作业时合闸操作,送电后约潮后绝缘性能下降导致,经过更换绝缘拉杆以及其他灭弧室零部件,完成了故障缺陷的处理。通过对案例分析,对解决类似问题起到定的借鉴作用。气体绝缘金属封闭开关设备简称,利用了气体的高绝缘性能,将断路器起断路器内部灭弧室故障案例分析与处理原稿烧损严重,触头烧损严重,盆子表面上经过擦洗打磨后状态良好,表面上分布大量放电纹路。靠母线侧的隔离开关经手孔盖板开盖检查,内部清洁。母线隔离开关静侧状态良好。断路器内部检查打开上盖后,发现绝缘拉杆爆裂,降程度越来越严重,直至不能承受额定电压而击穿。结合该项目安装的组装及调试时间,分析现场情况分析工程的组装及调试时间正处于雨季,相对湿度较高的时期,打开包装后裸露在空气中的时间过长,可能造成绝缘拉杆受潮,工艺控制,严格执行自检互检制度。同时对相关人员进行故障案例警示教育,提高对绝缘拉杆全过程工艺控制重要性的认识。通过上述改进措施的执行,杜绝类似事件的再次发生。隔离开关检查靠断路器侧的隔离开关盆式绝缘子免存在上述缺陷的绝缘拉杆,生产过程中会经过严格的出厂试验,缺陷会提前发现。经核实该绝缘拉杆的入厂试验情况,试验数据表明绝缘拉杆无异常。现场安装完成后。现场绝缘局放试验次通过。所以,初步判断不属于绝缘拉杆加对后续的绝缘拉杆入厂试验逐支进行射线探伤试验。要求绝缘拉杆在完成入厂试验后包装时进行双道密封,并且包装袋内部装入防潮剂以及湿度指示纸,如指示纸变色该拉杆严禁使用。厂家加强绝缘拉杆全过程工艺控制,严格量问题。绝缘拉杆受潮。真空浸胶管绝缘拉杆受潮会造成绝缘性能逐渐下降,在出厂试验和现场试验时绝缘拉杆刚装入产品,绝缘件绝缘性能仅有少许下降,由于产品有足够的绝缘裕度,出厂试验均顺利通过。随着时间的推移,下隔离开关检查靠断路器侧的隔离开关盆式绝缘子烧损严重,触头烧损严重,盆子表面上经过擦洗打磨后状态良好,表面上分布大量放电纹路。靠母线侧的隔离开关经手孔盖板开盖检查,内部清洁。母线隔离开关静侧状态良好。静侧屏蔽上。观察灭弧室位臵在罐体中心,导体位臵正常。罐体下部法兰上堆积了大量固体块状物体,可见绝缘拉杆碎片断路器灭弧室内部导体因烧蚀严重发生位移下侧梅花触头烧损极为严重,罐体下部法兰上堆积了大量上堆积了大量固体块状物体。检查下侧电流互感器内部被金属喷溅物严重污染,与隔离开关接口位臵存在电弧烧蚀的痕迹,已无法使用,导体靠近母线盆子侧烧损极严重,上侧导体部分烧损上侧电流互感器内部同样被而绝缘拉杆受潮是可能导致本次故障的直接原因。摘要介绍了起断路器内部灭弧室故障案例的分析与处理过程,首先对故障案例进行了简单的描述,并对事故原因进行详细的分析,得出内部灭弧室烧蚀故障是由于绝缘拉杆受量问题。绝缘拉杆受潮。真空浸胶管绝缘拉杆受潮会造成绝缘性能逐渐下降,在出厂试验和现场试验时绝缘拉杆刚装入产品,绝缘件绝缘性能仅有少许下降,由于产品有足够的绝缘裕度,出厂试验均顺利通过。随着时间的推移,下烧损严重,触头烧损严重,盆子表面上经过擦洗打磨后状态良好,表面上分布大量放电纹路。靠母线侧的隔离开关经手孔盖板开盖检查,内部清洁。母线隔离开关静侧状态良好。断路器内部检查打开上盖后,发现绝缘拉杆爆裂,后续保证措施增加对后续的绝缘拉杆入厂试验逐支进行射线探伤试验。要求绝缘拉杆在完成入厂试验后包装时进行双道密封,并且包装袋内部装入防潮剂以及湿度指示纸,如指示纸变色该拉杆严禁使用。厂家加强绝缘拉杆全过程起断路器内部灭弧室故障案例分析与处理原稿固体块状物体。检查下侧电流互感器内部被金属喷溅物严重污染,与隔离开关接口位臵存在电弧烧蚀的痕迹,已无法使用,导体靠近母线盆子侧烧损极严重,上侧导体部分烧损上侧电流互感器内部同样被金属喷溅物污烧损严重,触头烧损严重,盆子表面上经过擦洗打磨后状态良好,表面上分布大量放电纹路。靠母线侧的隔离开关经手孔盖板开盖检查,内部清洁。母线隔离开关静侧状态良好。断路器内部检查打开上盖后,发现绝缘拉杆爆裂,无放电痕迹,动侧支撑绝缘台炸裂。绝缘拉杆灭弧室下绝缘拉杆完全炸裂绝缘拉杆与灭弧室动端连接部件受电侵蚀痕迹根据接头位臵判断灭弧室处于合闸位臵。断路器内部检查打开上盖后,发现绝缘拉杆爆裂,有片飞到灭弧室析现场情况分析工程的组装及调试时间正处于雨季,相对湿度较高的时期,打开包装后裸露在空气中的时间过长,可能造成绝缘拉杆受潮,而绝缘拉杆受潮是可能导致本次故障的直接原因。起断路器内部灭弧室故障案例分金属喷溅物污染。起断路器内部灭弧室故障案例分析与处理原稿。产品解体情况由于现场缺乏检修条件,因此将相关的故障设备解体检查,具体检查情况如下灭弧室灭弧室外表面被电弧侵蚀,中间支撑绝缘筒熏黑,但量问题。绝缘拉杆受潮。真空浸胶管绝缘拉杆受潮会造成绝缘性能逐渐下降,在出厂试验和现场试验时绝缘拉杆刚装入产品,绝缘件绝缘性能仅有少许下降,由于产品有足够的绝缘裕度,出厂试验均顺利通过。随着时间的推移,下有片飞到灭弧室静侧屏蔽上。观察灭弧室位臵在罐体中心,导体位臵正常。罐体下部法兰上堆积了大量固体块状物体,可见绝缘拉杆碎片断路器灭弧室内部导体因烧蚀严重发生位移下侧梅花触头烧损极为严重,罐体下部法工艺控制,严格执行自检互检制度。同时对相关人员进行故障案例警示教育,提高对绝缘拉杆全过程工艺控制重要性的认识。通过上述改进措施的执行,杜绝类似事件的再次发生。隔离开关检查靠断路器侧的隔离开关盆式绝缘子。结论断路器绝缘拉杆在组装调试时厂内装配检查不到位,裸露在空气中时间过长,造成绝缘件受潮绝缘性能下降,随着时间的推移,下降程度越来越严重,直至下降到不能承受额定电压而击穿造成本次故障事件。后续保证措施增与处理原稿。结论断路器绝缘拉杆在组装调试时厂内装配检查不到位,裸露在空气中时间过长,造成绝缘件受潮绝缘性能下降,随着时间的推移,下降程度越来越严重,直至下降到不能承受额定电压而击穿造成本次故障事件。起断路器内部灭弧室故障案例分析与处理原稿烧损严重,触头烧损严重,盆子表面上经过擦洗打磨后状态良好,表面上分布大量放电纹路。靠母线侧的隔离开关经手孔盖板开盖检查,内部清洁。母线隔离开关静侧状态良好。断路器内部检查打开上盖后,发现绝缘拉杆爆裂,现场试验时绝缘拉杆刚装入产品,绝缘件绝缘性能仅有少许下降,由于产品有足够的绝缘裕度,出厂试验均顺利通过。随着时间的推移,下降程度越来越严重,直至不能承受额定电压而击穿。结合该项目安装的组装及调试时间,分工艺控制,严格执行自检互检制度。同时对相关人员进行故障案例警示教育,提高对绝缘拉杆全过程工艺控制重要性的认识。通过上述改进措施的执行,杜绝类似事件的再次发生。隔离开关检查靠断路器侧的隔离开关盆式绝缘子发生接地短路故障。故障持续时间约,短路电流约。故障造成全站停电,间隔相灭弧室内部压力增大,防爆膜破裂。为避免存在上述缺陷的绝缘拉杆,生产过程中会经过严格的出厂试验,缺陷会提前发现。经核实该隔离开关电流互感器电压互感器避雷器等多种设备以及母线组合在起,具有占地面积小维护工作量少安装简便等优点,在电力系统中广泛应用,但由于结构复杂,旦出现故障,对供电系统影响范围大会造成较大的不良影响。关键词而绝缘拉杆受潮是可能导致本次故障的直接原因。摘要介绍了起断路器内部灭弧室故障案例的分析与处理过程,首先对故障案例进行了简单的描述,并对事故原因进行详细的分析,得出内部灭弧室烧蚀故障是由于绝缘拉杆受量问题。绝缘拉杆受潮。真空浸胶管绝缘拉杆受潮会造成绝缘性能逐渐下降,在出厂试验和现场试验时绝缘拉杆刚装入产品,绝缘件绝缘性能仅有少许下降,由于产品有足够的绝缘裕度,出厂试验均顺利通过。随着时间的推移,下执行自检互检制度。同时对相关人员进行故障案例警示教育,提高对绝缘拉杆全过程工艺控制重要性的认识。通过上述改进措施的执行,杜绝类似事件的再次发生。起断路器内部灭弧室故障案例分析与处理原稿。为避组合电器断路器灭弧室故障故障概况变电站采用了设备,户外布臵,断路器机构为全弹簧操动机构,共回进线回出线,个母联间隔。在按计划进行间隔出线间隔倒送电调试作业时合闸操作,送电后约。结论断路器绝缘拉杆在组装调试时厂内装配检查不到位,裸露在空气中时间过长,造成绝缘件受潮绝缘性能下降,随着时间的推移,下降程度越来越严重,直至下降到不能承受额定电压而击穿造成本次故障事件。后续保证措施增
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