1、“.....大型风电场集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理原稿。图集电线路回线零序电流波形再对集电线路回线测控保护装臵析。根据图故障录波所显示,自产零序电流达到,自产零序电流的变比为,推算到次零序电流值应为,集电线路回线外接零序电流互感器的变比为,反映至次的外接零序电流值应为,此数值远已达确动作属于异常情况。摘要本文对集电线路接地故障所引发的保护拒动集电线路解列和风电场全停等异常情况进行了分析和讨论,通过现场调查分析和测试等技术手段,找到了事故发生的真实原因大型风电场集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理原稿及次设备进行了全面检查。经现场查看,发现集电线路回电缆相有接地现象,故障录波装臵的录波文件显示......”。
2、“.....相次电压下降至左右。通过故障产零序电流达到,自产零序电流的变比为,推算到次零序电流值应为,集电线路回线外接零序电流互感器的变比为,反映至次的外接零序电流值应为,此数值远已达到零序保护的电流定值,且零序整个风电场风机全部停运。跳闸现象较为异常,因而有必要事故的过程进行分析,对保护拒动的真实原因进行查实和解决。集电线路接地故障大型风电场全停事故发生后,风电场组织技术人员对现场次,在外接零序电流与自产零序电压的角度满足要求后,正方向元件能够可靠启动,表明保护装臵功能完好。因而,可推断出集电线路回线保护装臵不接地方向零序保护功能及逻辑均正确。大型风电场风机全部停运。跳闸现象较为异常......”。
3、“.....对保护拒动的真实原因进行查实和解决。图集电线路回线零序电流波形再对集电线路回线测控保护装臵中零序电流保风电场集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理原稿。其次,按照小电流零序保护动作定值,对集电线路回线小电流零序保护动作情况进行了计算和分析。根据图故障录波所显示,自进步对故障录波数据进行分析,可以看出故障时集电线路回线相电流明显增大,相电流值达到,相电流均为,自产零序电流值达到,因而可断定集电线路回线相发生了接地故障。但保护是正确动作。集电线路接地故障大型风电场全停事故发生后,风电场组织技术人员对现场次及次设备进行了全面检查。经现场查看,发现集电线路回电缆相有接地现象......”。
4、“.....且为相同时动作。动作时保护装臵所显示的最大相故障电流为相,动作时间为秒,站用变过流段保护电流定值保护动作时限为秒,应先于站用变过流段保护动作秒切除线路故障。但集电线路回线零序过流保护并未动作,且保护装臵无任何异常报警,因而可认为集电线路回线保护装臵零序过流保护未能正风电场集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理原稿。其次,按照小电流零序保护动作定值,对集电线路回线小电流零序保护动作情况进行了计算和分析。根据图故障录波所显示,自及次设备进行了全面检查。经现场查看,发现集电线路回电缆相有接地现象,故障录波装臵的录波文件显示......”。
5、“.....相次电压下降至左右。通过故障障。但接地故障发生时,集电线路回线保护测控装臵未动作,保护测控装臵未发出任何报警及保护动作报文信息。相反,号站用变则因过流段保护动作联调主变低压侧断路器,导致全升压站站失压,大型风电场集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理原稿文件显示,在故障跳闸发生时母线相电压发生了突降,相次电压下降至左右。通过故障录装臵对所有间隔的数据进行查询,发现故障发生时只有号站用变及集电线路回线的电流发生突及次设备进行了全面检查。经现场查看,发现集电线路回电缆相有接地现象,故障录波装臵的录波文件显示,在故障跳闸发生时母线相电压发生了突降,相次电压下降至左右......”。
6、“.....零序电流幅值约为,相电流均约为,相电流均达到过流段动作值,故障录波图显示从故障开始至站用变保护动作间的时间间隔为,与过流段保护动作时间定值相符,所以站用变进行加量检验,在外接零序电流与自产零序电压的角度满足要求后,正方向元件能够可靠启动,表明保护装臵功能完好。因而,可推断出集电线路回线保护装臵不接地方向零序保护功能及逻辑均为,动作时限为秒,保护动作情况符合定值单的整定要求。从图中站用变录波图可以看到站用变相电流波形致,相幅值相位相同,且零序电流的相位与相的相位相同,零序电流的幅值风电场集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理原稿。其次,按照小电流零序保护动作定值......”。
7、“.....根据图故障录波所显示,自录装臵对所有间隔的数据进行查询,发现故障发生时只有号站用变及集电线路回线的电流发生突变。大型风电场集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理原稿。站用变保护动作整个风电场风机全部停运。跳闸现象较为异常,因而有必要事故的过程进行分析,对保护拒动的真实原因进行查实和解决。集电线路接地故障大型风电场全停事故发生后,风电场组织技术人员对现场次但接地故障发生时,集电线路回线保护测控装臵未动作,保护测控装臵未发出任何报警及保护动作报文信息。相反,号站用变则因过流段保护动作联调主变低压侧断路器,导致全升压站站失压,整个正确。进步对故障录波数据进行分析,可以看出故障时集电线路回线相电流明显增大......”。
8、“.....相电流均为,自产零序电流值达到,因而可断定集电线路回线相发生了接地故大型风电场集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理原稿及次设备进行了全面检查。经现场查看,发现集电线路回电缆相有接地现象,故障录波装臵的录波文件显示,在故障跳闸发生时母线相电压发生了突降,相次电压下降至左右。通过故障中零序电流保护的动作逻辑进行分析,小电流零序保护动作的逻辑如图所示。通过图可知线路发生接地故障时,零序电流的流向为线路侧流向母线侧,零序电压超前零序电流为正方向。经现场对保护功能整个风电场风机全部停运。跳闸现象较为异常,因而有必要事故的过程进行分析,对保护拒动的真实原因进行查实和解决......”。
9、“.....风电场组织技术人员对现场次到零序保护的电流定值,且零序保护动作时限为秒,应先于站用变过流段保护动作秒切除线路故障。但集电线路回线零序过流保护并未动作,且保护装臵无任何异常报警,因而可认为集电线路回。为避免风电场再次发生类似事故,本文制定了相应的解决措施,有效地提高了风电场的运行可靠性。其次,按照小电流零序保护动作定值,对集电线路回线小电流零序保护动作情况进行了计算和分保护动作时限为秒,应先于站用变过流段保护动作秒切除线路故障。但集电线路回线零序过流保护并未动作,且保护装臵无任何异常报警,因而可认为集电线路回线保护装臵零序过流保护未能正风电场集电线路接地故障保护拒动原因分析及处理原稿。其次......”。
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