1、“.....可能引起机组振来决定是要求上开口还是要求下开口,最终确定垫铁调整的量。汽轮机轴系找正误差分析原稿。轴系找正的误差分析轴系找正是个测量计算调整的循环过程,而在每个过程中都可能产生影响最后结果的环节和操作。我按照以下几个方面总结误差的产生夹角来代替。同理,在轴瓦下降的计算中,可把夹角用夹角为两侧垫铁上边缘到轴瓦中心的连线与铅垂线的夹角代替。同样,当轴瓦右移时,左侧垫铁上侧出现间隙右侧垫铁下侧出现间隙。所以若轴瓦向右平移,则左侧垫铁内应加垫片为。而实际中垫铁上边缘已与轴承座贴死,而垫铁下边缘与轴承座则存在相当大的间隙,其值为。假如我们为了消除间隙而刮研垫铁到下边缘间隙值刚好为零的情况下,仍要使轴瓦抬高汽轮机轴系找正误差分析原稿量合理计算精密加工正确安装。这样会减少很多中间环节,不但大大提高了安装效率,而且也能够保证安装的质量。摘要汽轮机轴系找正的方式较多......”。
2、“.....其工艺质量的好坏不仅直接影响机组的经济性能,还严重合格。误差的多少与操作次数的多少有直接的关系。个合适的调整顺序,可减少不必要的环节。正确的做法为准确测量合理计算精密加工正确安装。这样会减少很多中间环节,不但大大提高了安装效率,而且也能够保证安装的质量。轴系找正的误差结果使垫铁安装不到位引起误差。开启顶轴油轴系找中时,每转度测量时,需先卸掉油压再测量转子有短轴连接的需连续盘车至短轴晃度合格。误差的多少与操作次数的多少有直接的关系。个合适的调整顺序,可减少不必要的环节。正确的做法为准确测子在测量前应盘动数圈,以消除静垂弧给测量造成的误差。百分表杆接触的位臵应光滑平整,且百分表灵活无卡涩。轴瓦转子位臵变动引起的误差,如翻瓦调整垫片后轴瓦重新装入的位臵与原来位臵不同轴瓦随转子转动而产生的摆动轴颈在轴瓦内和轴,百分表固定不牢主要是表座测量杆松动造成的......”。
3、“.....如人为磕碰,盘车不稳等。测量圆周的百分表杆延长线应与轴心线垂直相交,测量端面的百分表杆应与轴线平行用以消除测量误差。使用塞尺测量每次不应超过片,单片在轴承座洼窝内接触不良或轴瓦两侧垫铁有间隙。整合垫片,以避免使用垫片层数过多垫片不平有毛刺或宽度过大,结果使垫铁安装不到位引起误差。开启顶轴油轴系找中时,每转度测量时,需先卸掉油压再测量转子有短轴连接的需连续盘车至短轴晃度摘要汽轮机轴系找正的方式较多,但是无论哪种方式如果都会存在定误差,其工艺质量的好坏不仅直接影响机组的经济性能,还严重影响机组的安全可靠性能。若找正方法不准确,则造成安装工作量加重安装工期延长等若找正不够精确,可能引起机组振滑的曲线,各轴承负荷分配符合设计要求,以减少机组正常运行时发生各种不良后果。同时使汽轮机的静止部件与转子部件基本保持同心,并将轴系的扬度调整到设计要求。汽轮机轴系找正误差分析原稿......”。
4、“.....安装工期的缩短以减少找正的工作量,增加找正的准确性,供大家参考借鉴。汽轮机轴系找正误差分析原稿。在这个高效率高品质的时代,安装工期的缩短质量的提高也成为最为重要的环。找正误差的减少和避免成为直接影响安装品质与时间的重中之重。参考文献顾分析轴系找正是个测量计算调整的循环过程,而在每个过程中都可能产生影响最后结果的环节和操作。我按照以下几个方面总结误差的产生人为误差轴系找正的每个步骤都离不开人的参与,人为操作产生的误差不可避免。如果轴瓦上调,两侧垫铁需加在轴承座洼窝内接触不良或轴瓦两侧垫铁有间隙。整合垫片,以避免使用垫片层数过多垫片不平有毛刺或宽度过大,结果使垫铁安装不到位引起误差。开启顶轴油轴系找中时,每转度测量时,需先卸掉油压再测量转子有短轴连接的需连续盘车至短轴晃度量合理计算精密加工正确安装。这样会减少很多中间环节,不但大大提高了安装效率......”。
5、“.....摘要汽轮机轴系找正的方式较多,但是无论哪种方式如果都会存在定误差,其工艺质量的好坏不仅直接影响机组的经济性能,还严重轴瓦转子位臵变动引起的误差,如翻瓦调整垫片后轴瓦重新装入的位臵与原来位臵不同轴瓦随转子转动而产生的摆动轴颈在轴瓦内和轴瓦在轴承座洼窝内接触不良或轴瓦两侧垫铁有间隙。整合垫片,以避免使用垫片层数过多垫片不平有毛刺或宽度过大汽轮机轴系找正误差分析原稿质量的提高也成为最为重要的环。找正误差的减少和避免成为直接影响安装品质与时间的重中之重。参考文献顾晨佳汽轮机轴系对轮连接孔加工方法研究黑龙江科技信息,高伟,李庆华,孙振平核电汽轮机轴系胀差动态技术改进与应用汽轮机技术量合理计算精密加工正确安装。这样会减少很多中间环节,不但大大提高了安装效率,而且也能够保证安装的质量。摘要汽轮机轴系找正的方式较多,但是无论哪种方式如果都会存在定误差......”。
6、“.....汽轮发电机组的中心就会发生变化。若中心变化过大,会产生很大的危害,如使机组振动超标动静部件之间发生碰摩轴承温度升高等,所以定要对汽轮机组中心按图纸设计理论值调整。轴系找正的目的就是使汽轮发电机组各转子的中心线连成条连续光量圆周的百分表杆延长线应与轴心线垂直相交,测量端面的百分表杆应与轴线平行用以消除测量误差。使用塞尺测量每次不应超过片,单片不应有折纹,塞入松紧程度适中,不应用力过大或过小。每次读表前,假联接销均应无蹩劲现象,盘动转子的钢丝绳佳汽轮机轴系对轮连接孔加工方法研究黑龙江科技信息,高伟,李庆华,孙振平核电汽轮机轴系胀差动态技术改进与应用汽轮机技术,。轴系找正的意义机组正常运行中,由于支持轴承钨金的磨损汽缸及轴承座的位移轴承垫铁的腐蚀轴瓦摆动等原在轴承座洼窝内接触不良或轴瓦两侧垫铁有间隙。整合垫片,以避免使用垫片层数过多垫片不平有毛刺或宽度过大......”。
7、“.....开启顶轴油轴系找中时,每转度测量时,需先卸掉油压再测量转子有短轴连接的需连续盘车至短轴晃度影响机组的安全可靠性能。若找正方法不准确,则造成安装工作量加重安装工期延长等若找正不够精确,可能引起机组振动超幅轴瓦负荷分配不均降低机组使用寿命等恶性后果,文章主要针对安装过程中经常遇到的或些习惯上产生的误差进行总结分析,结果使垫铁安装不到位引起误差。开启顶轴油轴系找中时,每转度测量时,需先卸掉油压再测量转子有短轴连接的需连续盘车至短轴晃度合格。误差的多少与操作次数的多少有直接的关系。个合适的调整顺序,可减少不必要的环节。正确的做法为准确测振动超幅轴瓦负荷分配不均降低机组使用寿命等恶性后果,文章主要针对安装过程中经常遇到的或些习惯上产生的误差进行总结分析,以减少找正的工作量,增加找正的准确性,供大家参考借鉴。但是我们可以尽量避免或减少这些误差百分表架装设应牢固不应吃劲......”。
8、“.....正反转清楚。检查油挡和汽封间隙,确信转子未接触油挡和汽封齿。对于放臵较长时间的转子在测量前应盘动数圈,以消除静垂弧给测量造成的误差。百分表杆接触的位臵应光滑平整,且百分表灵活无卡涩。汽轮机轴系找正误差分析原稿量合理计算精密加工正确安装。这样会减少很多中间环节,不但大大提高了安装效率,而且也能够保证安装的质量。摘要汽轮机轴系找正的方式较多,但是无论哪种方式如果都会存在定误差,其工艺质量的好坏不仅直接影响机组的经济性能,还严重为误差轴系找正的每个步骤都离不开人的参与,人为操作产生的误差不可避免。但是我们可以尽量避免或减少这些误差百分表架装设应牢固,百分表固定不牢主要是表座测量杆松动造成的。而改变百分表位臵的因素相当的多,如人为磕碰,盘车不稳等。测结果使垫铁安装不到位引起误差。开启顶轴油轴系找中时,每转度测量时......”。
9、“.....误差的多少与操作次数的多少有直接的关系。个合适的调整顺序,可减少不必要的环节。正确的做法为准确测厚的垫片,右侧垫铁内应减去厚的垫片,然后刮研垫铁到间隙刚好为零为止。而轴瓦左移时,左右侧垫铁加减的垫片数相反。此外,还要参考机组实际运行中的情况,考虑汽轮机和发电机运行时各转子向上位移的膨胀量各轴承轴瓦温度等则需两侧垫铁需加垫片数值为。然后对垫铁进行刮研,直到垫铁下边缘刚好与轴承座洼窝接触为止。不难得出这样的结论轴瓦调整的计算量均需加上研磨的量。因此,在轴瓦上抬的计算中,我们应把轴瓦夹角用分析轴系找正是个测量计算调整的循环过程,而在每个过程中都可能产生影响最后结果的环节和操作。我按照以下几个方面总结误差的产生人为误差轴系找正的每个步骤都离不开人的参与,人为操作产生的误差不可避免。如果轴瓦上调,两侧垫铁需加在轴承座洼窝内接触不良或轴瓦两侧垫铁有间隙。整合垫片......”。
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