1、“.....超出差动电流整定值,从而造成了线路断路器对施工变号主变充电正常后,每间隔分钟对号主变进行冲击,每次冲击后对主变检查未发现异常。完成次冲击后,对次设备次设备和数据检查切正常。投运正常后,调试人员与运行人员使用线路带小负荷的方式做极性试验。最终确认极性接线正确,满足线路保护动作需求。总结分析通个取得基准点取值不致,但接线方式却相同,导致两侧电流向量方向相反。这也就是动作波形为什么的原因。问题处理通过以上分析,确定此次线路差动保护动作原因为次绕组接线接反。只需要对应调整个次端子即可。为了保证线路侧变电站接线统性,决定对施工变侧次绕组接线对调。调试感器和施工变侧电流互感器。电流相位在引入装置前可以用改变的安装方向和引入保护装置的次线的方式来实现。图线路变侧电流图线路变侧电流图两侧差流因本工程为投运后改接线,在线路侧重新增加电气次间隔,并增加线路保护装置......”。
2、“.....其他已投运的电流互感器本体极性指向母线变电站极性接反引起线路差动保护动作分析原稿电气次间隔,并增加线路保护装置。在线路侧变电站内,其他已投运的电流互感器本体极性指向母线侧。调试人员保持同站设备安装致性,也采取此方法进行布置。而施工变电流互感器是前期已安装好的,电流互感器本体极性则指向线路。详细分析线路两侧电流互感器指向及接线情况线路侧断路器线路差动保护动作情况。通过现场接线检查和保护动作波形分析得出事故原因新安装的线路差动保护装置内部差动保护用的交流头极性接反同时因投运瞬间冲击合闸电流过大,超出差动电流整定值,从而造成了线路差动保护跳闸事故。变电站极性接反流入保护装置的电流相位就必须要满足保护装置的要求。线路保护差动电流分别来自线路侧变电站电流互感器和施工变侧电流互感器。电流相位在引入装置前可以用改变的安装方向和引入保护装置的次线的方式来实现......”。
3、“.....在线路侧重新增析原稿。针对线路差动保护检查现场检查保护装置显示屏上显示突变量比率差动保护相动作,动作指示灯点亮,动作电流。调试人员再次对保护定值检查,保护装置设定的定值与调度下达的保护定值单定值致,初步排除因误整定导致差动保护动作。检查线路保护投运前的保护装置定检试验记录,试验度下达的保护定值单定值致,初步排除因误整定导致差动保护动作。检查线路保护投运前的保护装置定检试验记录,试验结果正常,排除线路保护装置故障。又对保护柜内设备端子接线检查,未发现接线未接烧焦烧糊等异常情况。线路保护装置电压波形分析通过线路差动保护装置波形,判断出线路相电压采结果正常,排除线路保护装置故障。又对保护柜内设备端子接线检查,未发现接线未接烧焦烧糊等异常情况。通过上述检查,初步判断电气次部分无故障,故障应在次方面。专业人员打印保护动作波形,进行下步分析......”。
4、“.....第次线路投摘要介绍了施工变电站改接线工程增加线路侧变电站电气间隔和线路保护完工后,第次线路投运线路差动保护动作情况。通过现场接线检查和保护动作波形分析得出事故原因新安装的线路差动保护装置内部差动保护用的交流头极性接反同时因投运瞬间冲击合闸电流过大,超出差动电流整定值,从而造成了大的隐患。因此,涉及电流互感器回路的接线必须要通过对电流互感器极性的判别保护装置的极性判断及保护传动试验个方面严格把关,确保保护投入的正确行。不能依靠投运后带负荷试验时发现问题。再次说明现场交接试验的重要性,只有所有交接试验合格后方可进行设备投运。在电流互感器交接及大修前后必须进要对应调整个次端子即可。为了保证线路侧变电站接线统性,决定对施工变侧次绕组接线对调。调试人员将施工断路器次绕组引出线与对调,将原来顺接方式改为反接。通过改变接线来统两侧电流的基准点......”。
5、“.....现场检查情况汇报地调。地调于再次下令用线路侧断路器对起线路差动保护动作分析原稿。差动保护装置电流互感器极性离不外乎以下方面差动保护差流的计算公式。的安装方向。次侧的引出方式。差动保护是通过比较各侧电流的大小和相位来工作的,因此流入保护装置的电流相位就必须要满足保护装置的要求。线路保护差动电流分别来自线路侧变电站电流结果正常,排除线路保护装置故障。又对保护柜内设备端子接线检查,未发现接线未接烧焦烧糊等异常情况。通过上述检查,初步判断电气次部分无故障,故障应在次方面。专业人员打印保护动作波形,进行下步分析。摘要介绍了施工变电站改接线工程增加线路侧变电站电气间隔和线路保护完工后,第次线路投电气次间隔,并增加线路保护装置。在线路侧变电站内,其他已投运的电流互感器本体极性指向母线侧。调试人员保持同站设备安装致性,也采取此方法进行布置。而施工变电流互感器是前期已安装好的......”。
6、“.....详细分析线路两侧电流互感器指向及接线情况线路侧断路器投运设备次部分进行检查。变电站极性接反引起线路差动保护动作分析原稿。差动保护装置电流互感器极性离不外乎以下方面差动保护差流的计算公式。的安装方向。次侧的引出方式。差动保护是通过比较各侧电流的大小和相位来工作的,因此变电站极性接反引起线路差动保护动作分析原稿极性试验,防止在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置动作和不能够正确的进行测量。今后继电保护专业人员在以后设备调试投运时应更加关注极性接线试验等问题。参考文献张保会,尹项根电力系统继电保护中国电力出版社,光前分相纵差成套保护装置急速说明电气次间隔,并增加线路保护装置。在线路侧变电站内,其他已投运的电流互感器本体极性指向母线侧。调试人员保持同站设备安装致性,也采取此方法进行布置。而施工变电流互感器是前期已安装好的,电流互感器本体极性则指向线路......”。
7、“.....最终确认极性接线正确,满足线路保护动作需求。总结分析通过此次线路差动保护动作是起因极性接线引起的典型事件。现场调试人员和继电保护人员在互感器接线上面未根据实际情况进行复核,草草完成电流接线。寄希望以带负荷时进行校对,给此次事件埋下了护传动试验个方面严格把关,确保保护投入的正确行。不能依靠投运后带负荷试验时发现问题。再次说明现场交接试验的重要性,只有所有交接试验合格后方可进行设备投运。在电流互感器交接及大修前后必须进行极性试验,防止在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置动作和不能施工变号主变进行次冲击,每次冲击间隔分钟,第次冲击正常后保持空冲击状态。现场值班人员使用线路断路器对施工变号主变充电正常后,每间隔分钟对号主变进行冲击,每次冲击后对主变检查未发现异常。完成次冲击后......”。
8、“.....投运正常后,调试人员与运行人员使用结果正常,排除线路保护装置故障。又对保护柜内设备端子接线检查,未发现接线未接烧焦烧糊等异常情况。通过上述检查,初步判断电气次部分无故障,故障应在次方面。专业人员打印保护动作波形,进行下步分析。摘要介绍了施工变电站改接线工程增加线路侧变电站电气间隔和线路保护完工后,第次线路投流互感器指向母线侧次线接线为顺接。施工变断路器电流互感器指向线路侧次接线也为顺接。即两个取得基准点取值不致,但接线方式却相同,导致两侧电流向量方向相反。这也就是动作波形为什么的原因。问题处理通过以上分析,确定此次线路差动保护动作原因为次绕组接线接反。只流入保护装置的电流相位就必须要满足保护装置的要求。线路保护差动电流分别来自线路侧变电站电流互感器和施工变侧电流互感器。电流相位在引入装置前可以用改变的安装方向和引入保护装置的次线的方式来实现......”。
9、“.....在线路侧重新增了线路差动保护跳闸事故。通过上述检查,初步判断电气次部分无故障,故障应在次方面。专业人员打印保护动作波形,进行下步分析。针对线路差动保护检查现场检查保护装置显示屏上显示突变量比率差动保护相动作,动作指示灯点亮,动作电流。调试人员再次对保护定值检查,保护装置设定的定值与正确的进行测量。今后继电保护专业人员在以后设备调试投运时应更加关注极性接线试验等问题。参考文献张保会,尹项根电力系统继电保护中国电力出版社,光前分相纵差成套保护装置急速说明书。现场检查情况在发生线路差动保护动作跳闸后,调试人员联合电厂保护专业组人员对施工变准变电站极性接反引起线路差动保护动作分析原稿电气次间隔,并增加线路保护装置。在线路侧变电站内,其他已投运的电流互感器本体极性指向母线侧。调试人员保持同站设备安装致性,也采取此方法进行布置......”。
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