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220kVSAS245电流互感器SF6气体漏气原因分析及处理(原稿) 220kVSAS245电流互感器SF6气体漏气原因分析及处理(原稿)

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《220kVSAS245电流互感器SF6气体漏气原因分析及处理(原稿)》修改意见稿

1、“.....更换完成后采用中性耐候密封胶,对本体的各个法兰面及管路的驳接面进行封胶处理,巩固处理效果。安装完毕后,使用抽真兰面密封垫圈沉入密封槽内,失去弹性,丧失密封性能,同时法兰密封槽内积存大量锈水,槽内腐蚀严重。综上所述,漏气原因主要是,雨水通过外露螺纹渗入顶部大盖法兰面,长期积存在密封槽内,导致顶部大盖法兰面密封处锈蚀严重,密封圈失效,最终造成大盖多处出现气体漏气现象,各种封堵方法都无效,气体压力低报警。我们开展原因分析并提出解孔内部清洁干净,用吸尘器将接触表面及螺栓孔内部的铁屑及粉尘吸收干净,将腐蚀面尽量恢复为平整的接触面,加强顶部大盖的密封效果。大盖法兰密封面被腐蚀后,其金属体积会膨胀变大,最大可达到原体积的倍,导致密封间隙扩大和间隙挤出现象加剧,而密封胶圈本身的硬度对间隙挤出现象也有明显的影响,密封胶圈被挤入密封间隙,引起间隙咬伤,令其密封槽内,直立后,密封凹槽正面朝上......”

2、“.....长期积存在密封垫圈与密封面之间,并慢慢腐蚀整个密封面。电流互感器气体漏气原因分析及处理原稿。法兰面密封垫圈沉入密封槽内,失去弹性,丧失密封性能,同时法兰密封槽内积存大量锈水,槽内腐蚀严重。综上所述,漏气原因主要是,雨水通过外露螺纹渗入顶电流互感器气体漏气原因分析及处理原稿于。若压力表偏出绿色正常压力区表压小于时,应引起注意,并及时按制造厂规定停电补充合格新气补气速度为。补气时,要特别注意充气管路的除潮干燥,以防止充气后检测到气体含水量超标。当气压接近闭锁压力,应停止运行,检查防爆片是否有微量泄漏,并通知制造厂及时处理。补气量较多时小于补气,应进行工频耐压试验试验电压为出厂值的。严格控损耗,不存在绝缘老化现象,是油浸式电流互感器的理想替代品。由于制造设备精度要求参差不齐密封材料质量不现场安装质量不高或者是大拆大修后密封处理不到位等原因,导致气体漏气,造成设备内部气体压力下降......”

3、“.....在增加工作量的同时将水分带入设备内部,引发微水超标,威胁设备安全稳定可靠运行。通过解体分析气体漏气原因,采取有成故障。检查密封面的密封情况,可采用肥皂泡法或检漏仪对可能漏气的部位进行检漏,确保新设备合格可用密封检查合格后,方可对电流互感器充气体至额定压力,小时后进行气体微水测试和老练试验。之后进行工频耐压试验,必要时应进行局部放电测量投运前进行气体泄漏试验和含水量测定。运行中应巡视检查气体密度,互感器年泄露率应于。若压力表偏出绿色正常压力区表压小于时,应引起注意,并及时按制造厂规定停电补充合格新气补气速度为。补气时,要特别注意充气管路的除潮干燥,以防止充气后检测到气体含水量超标。当气压接近闭锁压力,应停止运行,检查防爆片是否有微量泄漏,并通知制造厂及时处理。补气量较多时小于补气,应进行工频耐压试验试验电压为出厂值的。严格控爆炸的严重设备事故,且这种世界上目前最优良绝缘和灭弧介质......”

4、“.....气体漏气的同时,必定会引发气体微水超标故障,微水严重超标将危害绝缘,影响灭弧,并产生有毒物质,危及环境及人员健康。因此,我们做好以下防范措施,减少同类型故障的发生电流互感器安装前,应检查密封面的紧固方式,严防在外观上给气体提供漏气途径,运行中的的气体含水量。通过控制新气质量控制绝缘件的处理控制密封件的质量控制吸附剂的质量加强运行中的气体检漏加强运行中的气体微水量的监测测量等个环节的严格管理,有效控制气体微水含量,保障设备可靠运行。同时,运行中,气体含水量异常增大,应尽快查明原因并及时处理。结束语绝缘性能好,无火灾爆炸危险,无介做好防止粉尘及各类污秽物进入设备内部的预防措施,比如清洗外壳法兰及密封槽前首先用塑料布将器身铺好,然后再用块园的板遮盖在外壳上,清洁完毕后,用吸尘器清理器身内的污尘,确保不发生次生故障。为加强大盖板的封堵效果,更换完成后采用中性耐候密封胶......”

5、“.....巩固处理效果。安装完毕后,使用抽真等有毒有害物质,造成环境污染危害人员健康。因此,查找电流互感器漏气缺陷原因并彻底解决漏气故障的工作迫在眉睫,故障现象为了查找故障原因寻求解决方法,我们对更换出来的进行了解体检查,具体故障现象如下顶部盖板的枚穿心螺栓在解体拧开过程中伴随大量锈水流出,螺孔内部锈蚀严重,存留大量的铁屑和锈水,大盖密封槽积水严损耗,不存在绝缘老化现象,是油浸式电流互感器的理想替代品。由于制造设备精度要求参差不齐密封材料质量不现场安装质量不高或者是大拆大修后密封处理不到位等原因,导致气体漏气,造成设备内部气体压力下降,需定期进行补气,在增加工作量的同时将水分带入设备内部,引发微水超标,威胁设备安全稳定可靠运行。通过解体分析气体漏气原因,采取有处理方法和控制措施,让故障设备重获新生,健康上岗,既带来了经济效益,又提高了设备的使用效率......”

6、“.....切实保障电网的安全稳定运行,。我们开展原因分析并提出解决方案。原因分析及处理措施顶部大盖板使用螺纹外露的穿芯螺栓紧固密封垫圈和顶部大盖板,变电站受环境污染等因素的影响,产生酸雨或雨水通过螺纹间隙进入法兰运行中的的气体含水量。通过控制新气质量控制绝缘件的处理控制密封件的质量控制吸附剂的质量加强运行中的气体检漏加强运行中的气体微水量的监测测量等个环节的严格管理,有效控制气体微水含量,保障设备可靠运行。同时,运行中,气体含水量异常增大,应尽快查明原因并及时处理。结束语绝缘性能好,无火灾爆炸危险,无介于。若压力表偏出绿色正常压力区表压小于时,应引起注意,并及时按制造厂规定停电补充合格新气补气速度为。补气时,要特别注意充气管路的除潮干燥,以防止充气后检测到气体含水量超标。当气压接近闭锁压力,应停止运行,检查防爆片是否有微量泄漏,并通知制造厂及时处理。补气量较多时小于补气......”

7、“.....严格控爆炸的严重设备事故,且这种世界上目前最优良绝缘和灭弧介质,受水分的影响很大,气体漏气的同时,必定会引发气体微水超标故障,微水严重超标将危害绝缘,影响灭弧,并产生有毒物质,危及环境及人员健康。因此,我们做好以下防范措施,减少同类型故障的发生电流互感器安装前,应检查密封面的紧固方式,严防在外观上给气体提供漏气途径,电流互感器气体漏气原因分析及处理原稿。因为气体密度相对水汽密度较大,水汽会积聚在内部气室顶部,吸附剂安装在顶部有利于吸收水汽,也便于日后更换和维护。同时更换新的防爆阀,并对防爆阀法兰面均进行了清洁处理。除此之外,我们在细节上还做了以下具体措施设备气体额定压力为,解体前,将内部气体回收至以下,然后充入高纯氮气至,稀释浓度,并通风后才开展解体工于。若压力表偏出绿色正常压力区表压小于时,应引起注意,并及时按制造厂规定停电补充合格新气补气速度为。补气时......”

8、“.....以防止充气后检测到气体含水量超标。当气压接近闭锁压力,应停止运行,检查防爆片是否有微量泄漏,并通知制造厂及时处理。补气量较多时小于补气,应进行工频耐压试验试验电压为出厂值的。严格控我们在细节上还做了以下具体措施设备气体额定压力为,解体前,将内部气体回收至以下,然后充入高纯氮气至,稀释浓度,并通风后才开展解体工作。漏气故障是个巨大的安全隐患,若压力持续下降,低于时,内部会产生放电,造成爆炸的严重设备事故,严重危及系统安全。同时,气体在高温或电弧作用下可分解成。做好防止粉尘及各类污秽物进入设备内部的预防措施,比如清洗外壳法兰及密封槽前首先用塑料布将器身铺好,然后再用块园的板遮盖在外壳上,清洁完毕后,用吸尘器清理器身内的污尘,确保不发生次生故障。为加强大盖板的封堵效果,更换完成后采用中性耐候密封胶,对本体的各个法兰面及管路的驳接面进行封胶处理,巩固处理效果。安装完毕后......”

9、“.....让故障设备重获新生,健康上岗,既带来了经济效益,又提高了设备的使用效率,设备运行可靠性得到了提升,切实保障电网的安全稳定运行,。因为气体密度相对水汽密度较大,水汽会积聚在内部气室顶部,吸附剂安装在顶部有利于吸收水汽,也便于日后更换和维护。同时更换新的防爆阀,并对防爆阀法兰面均进行了清洁处理。除此之外运行中的的气体含水量。通过控制新气质量控制绝缘件的处理控制密封件的质量控制吸附剂的质量加强运行中的气体检漏加强运行中的气体微水量的监测测量等个环节的严格管理,有效控制气体微水含量,保障设备可靠运行。同时,运行中,气体含水量异常增大,应尽快查明原因并及时处理。结束语绝缘性能好,无火灾爆炸危险,无介运行中的的气体含水量。通过控制新气质量控制绝缘件的处理控制密封件的质量控制吸附剂的质量加强运行中的气体检漏加强运行中的气体微水量的监测测量等个环节的严格管理,有效控制气体微水含量......”

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