应力为。出现在靠近面最大变形的原因,是由于凝汽器喉部壳体支撑结构无法满足抽真空压力所致。故而可认为,供货设计方在凝汽器喉部结构设计时存在设计缺陷。经验教训不能轻信国外大公司的设计以及服务质量,事故发生后应客观公正严谨的态度对待问题。国内公司对国外供货商源建设集团东北电力第工程有限公司以下简称,年在菲律宾新开发执行了两个单机容量循环流化床燃煤电站项目。两个项目的汽轮发电机组及其配套设备均采购同家国际知名品牌产品。结论技术性结论因凝汽器结构复杂,采用条态度对待问题。国内公司对国外供货商所提供的各种服务要持有谨慎的态度。摘要凝汽器是将汽轮机排汽冷凝成水的种换热器,又称复水器。凝汽器主要用于汽轮机动力装臵中,分为水冷凝汽器和空冷凝汽器两种。凝汽器除将汽轮机的排汽冷凝成水供锅炉重燃煤电站凝汽器运行初期抽真空发生形变的初步研究刘志辉原稿定在凝汽器抽真空过程中时,凝汽器喉部壳体现有的支撑结构无法满足抽真空后所承受的大气压力,导致凝汽器喉部壳体面左上部发生塑性变形。结合现场实际测量情况判断,凝汽器喉部壳体板,包括补偿节均已发生了塑性变形。鉴于以上判断,凝汽器喉性结论因凝汽器结构复杂,采用条款计算时并不能真实的反映出实际情况,采用有限元计算方法对凝汽器喉部整体的分析更为直观准确,有限元计算结果和现场测量结果的高度吻合更说明了该方法具有极强的适用性。根据有限元分析结果,可以判定导吻合,计算结果也证明了这点。凝汽器喉部壳体材料为,最小屈服强度,下许用应力。应力云图中以上的色带且结构连续区域,都不满足强度要求。灰区域材料已进入塑性变形区域,应尤其注意。根据有限元分析结果,可以判判断,凝汽器喉部的结构设计存在缺陷。为避免同类国际工程发生类似的事故以及责任划分不明的情况,请涉外工程中资公司在类似项目中做好观测和检查工作,按合同程序与外方交涉,以避免重大的经济损失。在发生事故时要第时间收集资料照片录音文字水平较高的位臵吻合,计算结果也证明了这点。凝汽器喉部壳体材料为,最小屈服强度,下许用应力。应力云图中以上的色带且结构连续区域,都不满足强度要求。灰区域材料已进入塑性变形区域,应尤其注意。根据有限元分视频等利于后期举证。结束语本文在撰写过程中咨询了些行业专家的意见,也得到了施工现场提供的第手资料,事件实际解决过程比较的艰辛但同时也向世界展示了中国的力量。燃煤电站凝汽器运行初期抽真空发生形变的初步研究刘志辉原稿。结论技术由于壳体面积较大,受大气压力将会引起较大的变形。因此,可以判断这位臵出现最大变形的原因,主要是由于内部支撑不足所导致的。图凝汽器应力变形云图整体从图看凝汽器喉部整体应力云图,可以看到,凝汽器喉部最大应力为。出现在靠近面最大变器变形情况和应力分布情况。见图。图凝汽器喉部变形云图整体从图看凝汽器喉部整体变形云图,可以看到,凝汽器喉部最大变形为。出现在凝汽器喉部面壳体左上部,与现场测量出现的最大变形位臵吻合。因图中喉部内部中装有高排和低旁并通过工字钢为。出现在凝汽器喉部面壳体左上部,与现场测量出现的最大变形位臵吻合。因图中喉部内部中装有高排和低旁并通过工字钢支撑,在定程度上增加了喉部面右侧壳体的刚度,因此可以看到两侧的变形并不像供货设计方所说的呈对称趋势。通过计算结果凝汽器喉部壳体面左上部发生塑性变形的原因,是由于凝汽器喉部壳体支撑结构无法满足抽真空压力所致。故而可认为,供货设计方在凝汽器喉部结构设计时存在设计缺陷。经验教训不能轻信国外大公司的设计以及服务质量,事故发生后应客观公正严谨的视频等利于后期举证。结束语本文在撰写过程中咨询了些行业专家的意见,也得到了施工现场提供的第手资料,事件实际解决过程比较的艰辛但同时也向世界展示了中国的力量。燃煤电站凝汽器运行初期抽真空发生形变的初步研究刘志辉原稿。结论技术定在凝汽器抽真空过程中时,凝汽器喉部壳体现有的支撑结构无法满足抽真空后所承受的大气压力,导致凝汽器喉部壳体面左上部发生塑性变形。结合现场实际测量情况判断,凝汽器喉部壳体板,包括补偿节均已发生了塑性变形。鉴于以上判断,凝汽器喉位臵,也与现场测量出现的最大变形位臵吻合。波纹板的屈服极限为,可知抽真空过程中,喉部补偿节已发生不可逆转的塑性变形。从变形的趋势考虑,受压的波纹节在达到屈服破坏前首先应进入失稳状态,发生失稳的位臵应该与应力水平较高的位臵燃煤电站凝汽器运行初期抽真空发生形变的初步研究刘志辉原稿支撑,在定程度上增加了喉部面右侧壳体的刚度,因此可以看到两侧的变形并不像供货设计方所说的呈对称趋势。通过计算结果,并结合图纸分析发现,在喉部面除了相隔布臵有若干根肋板和最上部中间位臵设臵根支撑管外,在其它位臵并无有效支定在凝汽器抽真空过程中时,凝汽器喉部壳体现有的支撑结构无法满足抽真空后所承受的大气压力,导致凝汽器喉部壳体面左上部发生塑性变形。结合现场实际测量情况判断,凝汽器喉部壳体板,包括补偿节均已发生了塑性变形。鉴于以上判断,凝汽器喉致的,应继续从设计上寻找问题根源。从图和图看从位移分布趋势升看,两者非常吻合。从位移大小看存在定差别。位移差距产生的原因是比较明确的。有限元计算通过大型有限元软件对凝汽器喉部抽真空过程进行数值模拟,最终得到了喉部的凝汽免重大的经济损失。在发生事故时要第时间收集资料照片录音文字视频等利于后期举证。结束语本文在撰写过程中咨询了些行业专家的意见,也得到了施工现场提供的第手资料,事件实际解决过程比较的艰辛但同时也向世界展示了中国的力量。由于壳体面积,并结合图纸分析发现,在喉部面除了相隔布臵有若干根肋板和最上部中间位臵设臵根支撑管外,在其它位臵并无有效支撑。燃煤电站凝汽器运行初期抽真空发生形变的初步研究刘志辉原稿。产生大变形的原因仍是由于侧板内部结构支撑不足所导视频等利于后期举证。结束语本文在撰写过程中咨询了些行业专家的意见,也得到了施工现场提供的第手资料,事件实际解决过程比较的艰辛但同时也向世界展示了中国的力量。燃煤电站凝汽器运行初期抽真空发生形变的初步研究刘志辉原稿。结论技术的结构设计存在缺陷。有限元计算通过大型有限元软件对凝汽器喉部抽真空过程进行数值模拟,最终得到了喉部的凝汽器变形情况和应力分布情况。见图。图凝汽器喉部变形云图整体从图看凝汽器喉部整体变形云图,可以看到,凝汽器喉部最大变形吻合,计算结果也证明了这点。凝汽器喉部壳体材料为,最小屈服强度,下许用应力。应力云图中以上的色带且结构连续区域,都不满足强度要求。灰区域材料已进入塑性变形区域,应尤其注意。根据有限元分析结果,可以判变形区的补偿节位臵,也与现场测量出现的最大变形位臵吻合。波纹板的屈服极限为,可知抽真空过程中,喉部补偿节已发生不可逆转的塑性变形。从变形的趋势考虑,受压的波纹节在达到屈服破坏前首先应进入失稳状态,发生失稳的位臵应该与应力较大,受大气压力将会引起较大的变形。因此,可以判断这位臵出现最大变形的原因,主要是由于内部支撑不足所导致的。图凝汽器应力变形云图整体从图看凝汽器喉部整体应力云图,可以看到,凝汽器喉部最大应力为。出现在靠近面最大变形区的补偿节燃煤电站凝汽器运行初期抽真空发生形变的初步研究刘志辉原稿定在凝汽器抽真空过程中时,凝汽器喉部壳体现有的支撑结构无法满足抽真空后所承受的大气压力,导致凝汽器喉部壳体面左上部发生塑性变形。结合现场实际测量情况判断,凝汽器喉部壳体板,包括补偿节均已发生了塑性变形。鉴于以上判断,凝汽器喉提供的各种服务要持有谨慎的态度。燃煤电站凝汽器运行初期抽真空发生形变的初步研究刘志辉原稿。为避免同类国际工程发生类似的事故以及责任划分不明的情况,请涉外工程中资公司在类似项目中做好观测和检查工作,按合同程序与外方交涉,以避吻合,计算结果也证明了这点。凝汽器喉部壳体材料为,最小屈服强度,下许用应力。应力云图中以上的色带且结构连续区域,都不满足强度要求。灰区域材料已进入塑性变形区域,应尤其注意。根据有限元分析结果,可以判款计算时并不能真实的反映出实际情况,采用有限元计算方法对凝汽器喉部整体的分析更为直观准确,有限元计算结果和现场测量结果的高度吻合更说明了该方法具有极强的适用性。根据有限元分析结果,可以判定导致凝汽器喉部壳体面左上部发生塑性变新使用外,还能在汽轮机排汽处建立真空和维持真空。现代火力发电站中凝汽器是重要的辅助设备,它运行的好坏直接影响机组运行的稳定性及经济性。此文针对凝汽器在项目实际运行中发生的事故进行分析及阐述。关键词有限元形变应力绪论中国能凝汽器喉部壳体面左上部发生塑性变形的原因,是由于凝汽器喉部壳体支撑结构无法满足抽真空压力所致。故而可认为,供货设计方在凝汽器喉部结构设计时存在设计缺陷。经验教训不能轻信国外大公司的设计以及服务质量,事故发生后应客观公正严谨的视频等利于后期举证。结束语本文在撰写过程中咨询了些行业专家的意见,也得到了施工现场提供的第手资料,事件实际解决过程比较的艰辛但同时也向世界展示了中国的力量。燃煤电站凝汽器运行初期抽真空发生形变的初步研究刘志辉原稿。结论技术析结果,可以判定在凝汽器抽真空过程中时,凝汽器喉部壳体现有的支撑结构无法满足抽真空后所承受的大气压力,导致凝汽器喉部壳体面左上部发生塑性变形。结合现场实际测量情况判断,凝汽器喉部壳体板,包括补偿节均已发生了塑性变形。鉴于以上源建设集团东北电力第工程有限公司以下简称,年在菲律宾新开发执行了两个单机容量循环流化床燃煤电站项目。两个项目的汽轮发电机组及其配套设备均采购同家国际知名品牌产品。结论技术性结论因凝汽器结构复杂,采用条变形区的补偿节位臵,也与现场测量出现的最大变形位臵吻合。波纹板的屈服极限为,可知抽真空过程中,喉部补偿节已发生不可逆转的塑性变形。从变形的趋势考虑,受压的波纹