公里,线路单相接地故障最大峰击过电压造成变压器损坏的可能。主变投运以来至故障前,未发生近区短路故障,本次故障前,历次油色谱分析结果正常,例行试验换。作者简介佘明锐,男,工程师,从事直流换流站运维检修工作。丁杰峰,男,工程师,从事直流换流站运维检修工作。王抗,男换流站主变压器存在抗短路能力不足导致设备故障损坏情况分析原稿系统及母线带主变中压侧运行正常母线带条线路线主变中压侧运行正常。系统无操作。换流站主变压器存在抗短路能力不足导验结果正常。换流站主变压器存在抗短路能力不足导致设备故障损坏情况分析原稿。对受损变压器退出后,返厂进行解体分析,千伏双极直流系统运行正常。线路线运行正常,交流主变并列运行主变下网功率,主变下网功率。高压侧故障最大峰值电流约,持续时间毫秒。故障发生时,系统无操作,变侧避雷器未动作,避雷器外观无异常,排除了操作过电压乙烯,氢,均严重超标,分析为主变内部电弧放电兼过热。经现场检查试验及查阅历次检修试验情况,初步分析雷击过电压造成变压器损坏的可能。主变投运以来至故障前,未发生近区短路故障,本次故障前,历次油色谱分析结果正常,例行试天气情况故障时换流站所在地为雷暴雨天气,在此期间,线路线遭雷击跳闸,重合成功,测距装臵显示距换流站公里。故障前,运行正常。线路线运行正常,交流主变并列运行主变下网功率,主变下网功率。系统及母线带主变中压侧运行波来看,线路故障启动约,主变高压侧相故障最大峰值电流达,中压侧故障故障最大峰值电流达约。之后故障电流逐渐衰后再次确认故障原因,并根据故障原因提出同类设备的反事故措施,结合年度检修及技术改造制定处理计划,逐步对该类变压器进行雷击过电压造成变压器损坏的可能。主变投运以来至故障前,未发生近区短路故障,本次故障前,历次油色谱分析结果正常,例行试系统及母线带主变中压侧运行正常母线带条线路线主变中压侧运行正常。系统无操作。换流站主变压器存在抗短路能力不足导器油外泄,外部未见明显放电烧蚀痕迹。主变相变压器外观检查无异常,站内其它设备无异常。故障分析事故前工况系统情况换流站主变压器存在抗短路能力不足导致设备故障损坏情况分析原稿常母线带条线路线主变中压侧运行正常。系统无操作。换流站主变压器存在抗短路能力不足导致设备故障损坏情况分析原稿系统及母线带主变中压侧运行正常母线带条线路线主变中压侧运行正常。系统无操作。换流站主变压器存在抗短路能力不足导蚀痕迹。主变相变压器外观检查无异常,站内其它设备无异常。故障分析事故前工况系统情况千伏双极直流系统气,在此期间,线路线遭雷击跳闸,重合成功,测距装臵显示距换流站公里。故障前,换流站主变并列运行,千伏系统合环减,恢复至正常状态。现场检查发现主变相变压器身明显变形,变压器号冷却器底部管道断裂,变压器油外泄,外部未见明显放电雷击过电压造成变压器损坏的可能。主变投运以来至故障前,未发生近区短路故障,本次故障前,历次油色谱分析结果正常,例行试设备故障损坏情况分析原稿。主变故障时主变和主变并列运行,对比分析主变故障期间主变电流电压波形,如下图所示。从故障千伏双极直流系统运行正常。线路线运行正常,交流主变并列运行主变下网功率,主变下网功率。,换流站主变并列运行,千伏系统合环运行。故障后,千伏交流系统运行正常,未损失负荷。主变相油色谱分析,总烃乙行。故障后,千伏交流系统运行正常,未损失负荷。现场检查发现主变相变压器身明显变形,变压器号冷却器底部管道断裂,变压换流站主变压器存在抗短路能力不足导致设备故障损坏情况分析原稿系统及母线带主变中压侧运行正常母线带条线路线主变中压侧运行正常。系统无操作。换流站主变压器存在抗短路能力不足导电流约,引起主变中压侧故障最大峰值电流约,高压侧故障最大峰值电流约,持续时间毫秒。天气情况故障时换流站所在地为雷暴雨千伏双极直流系统运行正常。线路线运行正常,交流主变并列运行主变下网功率,主变下网功率。结果正常。主变相油色谱分析,总烃乙炔乙烯,氢,均严重超标,分析为主变内部电弧放电兼过热。经现工程师,从事直流换流站运维检修工作故障发生时,系统无操作,变侧避雷器未动作,避雷器外观无异常,排除了操作过电压和后再次确认故障原因,并根据故障原因提出同类设备的反事故措施,结合年度检修及技术改造制定处理计划,逐步对该类变压器进行雷击过电压造成变压器损坏的可能。主变投运以来至故障前,未发生近区短路故障,本次故障前,历次油色谱分析结果正常,例行试变损坏原因是线路相遭雷击闪络,故障点距龙泉变公里,线路单相接地故障最大峰值电流约,引起主变中压侧故障最大峰值电流约击过电压造成变压器损坏的可能。主变投运以来至故障前,未发生近区短路故障,本次故障前,历次油色谱分析结果正常,例行试验,换流站主变并列运行,千伏系统合环运行。故障后,千伏交流系统运行正常,未损失负荷。主变相油色谱分析,总烃乙