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一起10kV穿墙套管严重发热的原因分析与检修处理(原稿) 一起10kV穿墙套管严重发热的原因分析与检修处理(原稿)

格式:word 上传:2025-12-24 07:46:52
套管铝排的电阻值和打开闭合磁路等措施,解决其主变侧技术条件等规定。该穿墙套管常用型号的技术参数如表所示,其外形及实物如图所示。最小综上,有必要结合检修现场主变侧穿墙套管安装的具体情况,采取针对性的检修措施进行处理,使穿墙套管周围不再形成闭合磁路。检修处理与效果校验针对上述检查分析情况,拟对该变电站主变侧稿。穿墙套管及其安装处发热现象穿墙套管用于变电站和变电所配电装臵及高压电器,供导线穿过接地隔板墙壁或电器设备外壳,支持导电部分使之对地或外壳绝缘。按其使用环境,可分为户内和户外穿墙套管按穿过其中心的导体不同,可分为母线穿墙套管铜导体穿墙套管和铝导体穿墙套管。铝导早的老变电站。这种现象严重时将影响母线的载流量和电气设备特别是穿墙套管本体的正常工作,可能导致用电高峰过热停电等运行安全和供电可靠性问题,造成经济损失和影响供电企业优质服务等负面影响。因此,有必要分析并解决穿墙套管安装处严重发热的问题,创造更加可靠安全的变电起穿墙套管严重发热的原因分析与检修处理原稿等方式打开个断口,处理后户外和户内现场图如图所示。随后,将主变侧穿墙套管回装连接好户内与户外的连接排后,用中性防腐硅酮耐候密封胶即硅橡胶将清理干净的断口进行密封处理,如图所示。由表中数据可知,处理前测温时主变低压侧的有功略高于处理后测温时无功略低于处理后测温检修拆卸穿墙套管时发现,主变相穿墙套管的铝排和主变侧矩形母线排连接处开关侧连接处都不太光洁平整存在大量污物。通过回路电路测试仪的现场测试结果可知,相穿墙套管铝排的两侧电阻为,另外两相铝排两侧的电阻值均在左右。分析可知,相穿墙套管铝排两侧的电阻值均结合现场检查和厂家资料可知,主变侧相穿墙套管的安装法兰由非磁性材料制成,通过螺栓与固定钢板连接。固定钢板下端虽有条大约毫米宽的断口,但其焊接在绕穿墙套管预留孔洞圈的角钢埋件上,仍然构成了闭合磁路。本次检修处理在相固定钢板与角钢埋件的下端同位臵,通过气割和切线的载流量和电气设备特别是穿墙套管本体的正常工作,可能导致用电高峰过热停电等运行安全和供电可靠性问题,造成经济损失和影响供电企业优质服务等负面影响。因此,有必要分析并解决穿墙套管安装处严重发热的问题,创造更加可靠安全的变电站设备运行环境。本文结合变电站主管和铝导体穿墙套管。铝导体穿墙套管由于可避免当铜导体与母线直接相连时产生电化腐蚀接触面温升过高导致接头烧坏,又可避免采用铜铝过渡接头给现场施工带来的麻烦,因而得到较为广泛的使用。本文涉及的变电站主变侧穿墙套管,采用耐污型户外铝导体穿墙瓷套管,其各侧穿墙套管安装处严重发热的检修处理,深入分析其严重发热的可能原因,制定有针对性合理有效的检修处理措施并实施,通过大量图表形式展现的实际数据,说明检修措施的必要性和结果的真实性。起穿墙套管严重发热的原因分析与检修处理原稿。连接处温度略高的检查分析在停最小综上,有必要结合检修现场主变侧穿墙套管安装的具体情况,采取针对性的检修措施进行处理,使穿墙套管周围不再形成闭合磁路。检修处理与效果校验针对上述检查分析情况,拟对该变电站主变侧穿墙套管采取减小穿墙套管铝排的电阻值和打开闭合磁路等措施,解决其主变侧臵安装工程母线装臵施工及验收规范可知,其中对于穿墙套管的安装有以下要求及以上母线穿墙套管端部的金属夹板紧固件除外应采用非磁性材料,其与母线之间应有金属相连,接触应稳固穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不得形成闭合磁路。同时,国家电网公司输变电工程标准工艺工艺标准处理使主变侧穿墙套管安装处的温升发热得到大幅降低。同时,结合其他正常运行的主变侧穿墙套管安装处的红外测温,对比低压侧有功电流环境温度等条件与本文差别不大情况下的红外测温结果可知,该变电站主变穿墙套管安装处检修处理后的发热情况属于正常状态。由此可见,该过高,这很可能是穿墙套管与矩形母线排连接处温度略高于矩形母线排的其他部位温度的原因所在,拟对连接接触面采取打磨涂电力复合脂等方式予以解决。随着近年来电力负荷的快速增长,母线工作电流持续增加,些变电站的穿墙套管在负荷高峰期间出现了程度不同的发热现象,特别是建成投运侧穿墙套管安装处严重发热的检修处理,深入分析其严重发热的可能原因,制定有针对性合理有效的检修处理措施并实施,通过大量图表形式展现的实际数据,说明检修措施的必要性和结果的真实性。起穿墙套管严重发热的原因分析与检修处理原稿。连接处温度略高的检查分析在停等方式打开个断口,处理后户外和户内现场图如图所示。随后,将主变侧穿墙套管回装连接好户内与户外的连接排后,用中性防腐硅酮耐候密封胶即硅橡胶将清理干净的断口进行密封处理,如图所示。由表中数据可知,处理前测温时主变低压侧的有功略高于处理后测温时无功略低于处理后测温减小,其发热也将减少左右。因此,通过连接接触面处理,相铝排发热将得到大幅减少。同样,主变的其他两相处理后也均在左右,相比处理前的左右,其减小程度约为,因此主变所有侧穿墙套管的铝排及其接触面发热问题都将得到有效地解决。主变穿墙套管发热处起穿墙套管严重发热的原因分析与检修处理原稿年版对穿墙套管安装也做了与上述国家标准要求相同的规定。再结合调度运行数据可知,主变低压侧电流即流经穿墙套管铝排的负荷电流年月的最大最小值如表所示,其中主变低压侧电流最小最大。因此,应严格执行上述标准规范。起穿墙套管严重发热的原因分析与检修处理原稿等方式打开个断口,处理后户外和户内现场图如图所示。随后,将主变侧穿墙套管回装连接好户内与户外的连接排后,用中性防腐硅酮耐候密封胶即硅橡胶将清理干净的断口进行密封处理,如图所示。由表中数据可知,处理前测温时主变低压侧的有功略高于处理后测温时无功略低于处理后测温复合脂在固定钢板与角钢埋件同位臵做断口处理等检修措施,使得其穿墙套管安装处的最高温度降低了,有效解决了该起严重发热问题。参考文献刘兴旺主变穿墙套管发热原因分析及改进上海电力,曹辉,陈长杰,万晓变电站内开关室穿墙套管板发热原因分析及处理机电信息,。查阅电气金属相连,接触应稳固穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不得形成闭合磁路。同时,国家电网公司输变电工程标准工艺工艺标准库年版对穿墙套管安装也做了与上述国家标准要求相同的规定。再结合调度运行数据可知,主变低压侧电流即流经穿墙套管铝排的负荷电流年月的最大最小值如表电站主变穿墙套管安装处的严重发热问题通过检修处理得到了有效解决。结论本文针对变电站主变侧穿墙套管安装处的严重发热问题,结合红外热像仪回路电阻测试仪等得到的实测数据和调度运行数据,进行仔细的现场拆卸检查和专业的事故原因分析,通过制定的连接接触面打磨并涂电侧穿墙套管安装处严重发热的检修处理,深入分析其严重发热的可能原因,制定有针对性合理有效的检修处理措施并实施,通过大量图表形式展现的实际数据,说明检修措施的必要性和结果的真实性。起穿墙套管严重发热的原因分析与检修处理原稿。连接处温度略高的检查分析在停时,但对于该变电站主变的容量来说,两次测温时主变负载率都不高处理前通过主变侧穿墙套管铝排的电流只比处理后高而且环境温度还要低,但其穿墙套管安装处的最高温度却要比处理后高出。即通过检修处理,使穿墙套管安装处的最高温度降低至其处理前的。因此,可说明通过检结合现场检查和厂家资料可知,主变侧相穿墙套管的安装法兰由非磁性材料制成,通过螺栓与固定钢板连接。固定钢板下端虽有条大约毫米宽的断口,但其焊接在绕穿墙套管预留孔洞圈的角钢埋件上,仍然构成了闭合磁路。本次检修处理在相固定钢板与角钢埋件的下端同位臵,通过气割和切侧穿墙套管安装处的严重发热问题。穿墙套管及其安装处发热现象穿墙套管用于变电站和变电所配电装臵及高压电器,供导线穿过接地隔板墙壁或电器设备外壳,支持导电部分使之对地或外壳绝缘。按其使用环境,可分为户内和户外穿墙套管按穿过其中心的导体不同,可分为母线穿墙套管铜导体穿墙示,其中主变低压侧电流最小最大。因此,应严格执行上述标准规范。由焦耳定律可知,电流通过导体产生的热量与电流的次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。焦耳定律的数学表达式如式所示,热量单位为。在负荷电流和持续时间大致相同的情况下,若电流通过的电起穿墙套管严重发热的原因分析与检修处理原稿等方式打开个断口,处理后户外和户内现场图如图所示。随后,将主变侧穿墙套管回装连接好户内与户外的连接排后,用中性防腐硅酮耐候密封胶即硅橡胶将清理干净的断口进行密封处理,如图所示。由表中数据可知,处理前测温时主变低压侧的有功略高于处理后测温时无功略低于处理后测温穿墙套管采取减小穿墙套管铝排的电阻值和打开闭合磁路等措施,解决其主变侧穿墙套管安装处的严重发热问题。查阅电气装臵安装工程母线装臵施工及验收规范可知,其中对于穿墙套管的安装有以下要求及以上母线穿墙套管端部的金属夹板紧固件除外应采用非磁性材料,其与母线之间应结合现场检查和厂家资料可知,主变侧相穿墙套管的安装法兰由非磁性材料制成,通过螺栓与固定钢板连接。固定钢板下端虽有条大约毫米宽的断口,但其焊接在绕穿墙套管预留孔洞圈的角钢埋件上,仍然构成了闭合磁路。本次检修处理在相固定钢板与角钢埋件的下端同位臵,通过气割和切穿墙套管由于可避免当铜导体与母线直接相连时产生电化腐蚀接触面温升过高导致接头烧坏,又可避免采用铜铝过渡接头给现场施工带来的麻烦,因而得到较为广泛的使用。本文涉及的变电站主变侧穿墙套管,采用耐污型户外铝导体穿墙瓷套管,其各项性能指标符合高压穿墙瓷套设备运行环境。本文结合变电站主变侧穿墙套管安装处严重发热的检修处理,深入分析其严重发热的可能原因,制定有针对性合理有效的检修处理措施并实施,通过大量图表形式展现的实际数据,说明检修措施的必要性和结果的真实性。起穿墙套
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