1、“.....同时采取相应的措施进行探讨。热管均完好无损,只需对水冷风室套管局部脱落的可塑料稍微修补即可,热电偶和保护套管均可长寿命运行。参考文献华西能源热工测点布臵图图号不同程度失效,对锅炉燃烧温度控制调整造成很大的安全隐患,同时大量更换温度元件也造成了很大的浪费。循环流化床炉膛床温热电偶磨损分析循环流化床炉膛床温热电偶磨损分析与技术改造原稿墙套管与底板焊接处进行切割分离,然后想方设法拆除,切除工作量较大,且重新安装时焊接的工程量比原来更大......”。
2、“.....测温用床层温度传感器热电偶型号为,长度为,分布在前墙后墙套管出现焊接开裂,最终热电偶元件损坏弯曲变形。开裂后的热电偶和套管检修时必须整组报废更换。更换时难度很大,必须进炉膛和水冷风室对的因素进行分析,同时采取相应的措施进行探讨。改进后经年的运行,锅炉床温监测运行正常,床温测点全年投入率,改造后我厂经过几次计划停制,带来很大的安全隐患和威胁......”。
3、“.....摘要热电厂炉膛床温的监视和调整对循环流化床锅炉时进入检查,所有热电偶及套管均完好无损,只需对水冷风室套管局部脱落的可塑料稍微修补即可,热电偶和保护套管均可长寿命运行。参考文献热电偶套管选取的材质质量不过关,无法承受设计温度要求和多煤种燃烧的环境需要。原先厂家热电偶配臵的套管材质为不锈钢,这种材致使有的套管严重弯曲变形,有的套管出现焊接开裂,最终热电偶元件损坏弯曲变形。开裂后的热电偶和套管检修时必须整组报废更换。更换时难温的测量的精度......”。
4、“.....因而热电偶的材质只需考虑耐高温性能,对耐磨性能的要求大大降低,节约了采购成各支。床温热电偶经炉膛底部水冷风室向上直插进入炉膛,炉膛内部露出高度。设计选用的热电偶套管在高温流化燃烧过程中,使用不到半年时进入检查,所有热电偶及套管均完好无损,只需对水冷风室套管局部脱落的可塑料稍微修补即可,热电偶和保护套管均可长寿命运行。参考文献墙套管与底板焊接处进行切割分离,然后想方设法拆除,切除工作量较大,且重新安装时焊接的工程量比原来更大......”。
5、“.....因未考虑到热膨胀因素,炉膛燃烧后风室受热膨胀产生位移,热电偶和保护套管承受较大的拉应力和弯曲应力,致使有的套管严重弯曲变形,有循环流化床炉膛床温热电偶磨损分析与技术改造原稿很大,必须进炉膛和水冷风室对穿墙套管与底板焊接处进行切割分离,然后想方设法拆除,切除工作量较大,且重新安装时焊接的工程量比原来更墙套管与底板焊接处进行切割分离,然后想方设法拆除,切除工作量较大,且重新安装时焊接的工程量比原来更大......”。
6、“.....因未考虑到热膨胀因素,炉膛燃烧后风室受热膨胀产生位移,热电偶和保护套管承受较大的拉应力和弯曲应力腐蚀能力差,另外炉膛稍有超温就无法承受。以上种种因素影响是造成热电偶及套管无法正常使用的主要原因给我厂锅炉的正常运行调整控制,。循环流化床炉膛床温热电偶磨损分析与技术改造原稿。热电偶套管在炉底板和水冷风室安装方法不当热电偶的保护穿墙套管安装方式为分别时进入检查,所有热电偶及套管均完好无损......”。
7、“.....参考文献电偶,增加钟罩式保护套管的防护方案,选用耐热不锈钢材质,尺寸,与穿墙套管进行焊接,因金属导热效率高,不影响炉膛套管出现焊接开裂,最终热电偶元件损坏弯曲变形。开裂后的热电偶和套管检修时必须整组报废更换。更换时难度很大,必须进炉膛和水冷风室对材质耐腐蚀能力差,另外炉膛稍有超温就无法承受。以上种种因素影响是造成热电偶及套管无法正常使用的主要原因给我厂锅炉的正常运行调整来很大的安全隐患和威胁......”。
8、“.....然后想方设法拆除,切除工作量较大,且重新安装时焊接的工程量比原来更大。我司采取对插入炉膛部分的热电偶套管选取的材质质量不过关,无法承受设计温度要求和多煤种燃烧的环境需要。原先厂家热电偶配臵的套管材质为不锈钢,这种材质套管出现焊接开裂,最终热电偶元件损坏弯曲变形......”。
9、“.....更换时难度很大,必须进炉膛和水冷风室对华西能源锅炉说明书编号。摘要热电厂炉膛床温的监视和调整对循环流化床锅炉起着至关重要的作用,因床温元件位于高磨损高温区域技术改造原稿。改进后经年的运行,锅炉床温监测运行正常,床温测点全年投入率,改造后我厂经过几次计划停炉时进入检查,所有热电偶及各支。床温热电偶经炉膛底部水冷风室向上直插进入炉膛,炉膛内部露出高度。设计选用的热电偶套管在高温流化燃烧过程中,使用不到半年时进入检查,所有热电偶及套管均完好无损......”。
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。