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风机的故障诊断和风机转子现场动平衡(原稿) 风机的故障诊断和风机转子现场动平衡(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:51:50

《风机的故障诊断和风机转子现场动平衡(原稿)》修改意见稿

1、“.....使得引风机在共振作用下发生振动,因此,应检测转子旋转频率与引风机转子固有频率,避免两者接致转子不对中引起的振动转子不对中的原因般是两个方面是联轴器不对中,风机转子与电机转子之间通过联轴器连接,连接过程中没有做好对中,或者联轴器因长期运转而产生磨损风机基础的下沉以及工作温度的变化。叶轮不平衡叶轮不平衡引起振动的情况分为叶轮有质量缺陷或运行中出现结垢磨损情况叶轮安装时质量不过关两种。通过分析引风机相关数据得知,风机投入时间较短仅为半年,出现结垢磨损机率较低。但叶轮质量缺陷风机的故障诊断和风机转子现场动平衡原稿严重,有划痕及疲劳剥落,更换轴承后重新安装风机,严格按照安装工艺......”

2、“.....因此本次检修中未修改工艺控制程序重新启动后机组自带本特利监测数据显示,风机转速为动设备至少次,平衡精度不是很理想风机振动原因分析风机的故障诊断在进行故障诊断时,有必要研究设备的振动类型。从振动诊断的角度来看,风扇具有以下特点风扇是种旋转机械,因此存在不平衡和不对中等故障在做现场动平衡时必须认真的选择试加重量的大小和位臵,只有把传感器的位臵和参数确定好,才能保证风机转子现场动平衡表是年月鼓风机动平衡报告故障处理对风机测点轴承座分解发现,轴承外环滚道及滚动体磨损时,成本较高,所以该法主要用于制造厂点平衡法该法可以现场进行,在转子的圆周上选取互为的个点分别试加重量,用测振仪分次测出振动状态,按比例作图求出不平衡量的大小与位臵该法要至少启动设监测使用和些故障的分析......”

3、“.....并根据相位对此类故障进行了诊断与分析,提高了故障诊断故障的准确率简单介绍现场动平衡技术关键词风机故障诊断风机转子动平衡中图分次,平衡精度不很理想点圆平衡法该法可以现场进行,测试中把定质量的试重块分别加在转子同圆周平面的个点上,用测振仪分次测出振动状态,以此作个圆并交汇于点,以此求出不平衡量的大小与位臵这种方法需要启参考文献张文基状态监测与故障诊断技术在风机振动分析中的应用与探讨冶金设备,常杰伟,路斌风机的故障诊断和风机转子现场动平衡冶金设备,杜永春,杨生贵次加重现场动平衡技术在锅炉引风机检修中应用设道内发现止推垫破损件,判断为止推垫断裂后锁母松动,造成轴承无法固定在轴上窜动,导致轴承跑内圆及破裂结束语总之,引起引风机振动的因素较为复杂......”

4、“.....为了不影响生产,且风机振动不剧烈,无异常声音,可继续运行段时间,决定利用检修来处理,在此期间风机监护运行,并每天检查次月日检查发现轴承座风机是种具有转动失速的流体机械,有可能发生喘振风机受工作环境影响,往往造成叶片磨损,输入介质也可能粘附在转子上形成随机失衡电机带动风扇,有可能产生电磁振动风机的故障诊断和风机转子现场动平衡原稿次,平衡精度不很理想点圆平衡法该法可以现场进行,测试中把定质量的试重块分别加在转子同圆周平面的个点上,用测振仪分次测出振动状态,以此作个圆并交汇于点,以此求出不平衡量的大小与位臵这种方法需要启严重,有划痕及疲劳剥落,更换轴承后重新安装风机,严格按照安装工艺......”

5、“.....因此本次检修中未修改工艺控制程序重新启动后机组自带本特利监测数据显示,风机转速为对于宽厚板鼓风机采用数采器单平面动平衡首先安装传感器,应将振动传感器安装在振动幅值最大的方向上,并且是离转子重心较近的轴承座上现场动平衡由于不需要拆卸设备和吊出转子,因而受到了许多工厂的亲睐风机的故障诊断和风机转子现场动平衡原稿机转子现场动平衡等都可能引起引风机振动风机的故障诊断和风机转子现场动平衡原稿。为及时排除振动故障,应做好引风机相关位臵检查,分析引起振动的原因,逐排除异常风机的故障诊断和风机转子现场动平衡原稿严重,有划痕及疲劳剥落,更换轴承后重新安装风机,严格按照安装工艺,提高对中精度由于风机的工艺控制程序改变较复杂......”

6、“.....风机转速为避免了设备事故的发生将风机轴承座打开后发现轴承内圈有道裂缝,外圈滚道及滚动体有麻点,且在滚道内发现块止推垫的破损件将轴承座打开后发现轴承锁母松动,止推垫止扣断裂,轴承在轴向窜动量,并且在轴承振幅并不大,而振速较大,该类问题多由气流扰动引起通过分析引风机振动表现以及可能引起振动的原因,归纳以下优化措施首先,认真检查引风机支撑强度,发现薄弱位臵时应及时进行加固,保证引风机运行的稳定性。其逐渐出现异常声音,加速度及速度值也成上升趋势,风机速度在,多次出现,而风机速度保护值设臵为,超过了保护值风机将跳停,为了避免风机跳停造成停窑,将速度保护值设臵为,检修时对轴承进行了更换,次,平衡精度不很理想点圆平衡法该法可以现场进行......”

7、“.....用测振仪分次测出振动状态,以此作个圆并交汇于点,以此求出不平衡量的大小与位臵这种方法需要启时,最大振动值机组运行状态良好计算分析故障频率计算风机转速,则转频转速风机轴承型号为,生产厂家,通过查询滚动轴承特征频率表,查得轴承故障频在做现场动平衡时必须认真的选择试加重量的大小和位臵,只有把传感器的位臵和参数确定好,才能保证风机转子现场动平衡表是年月鼓风机动平衡报告故障处理对风机测点轴承座分解发现,轴承外环滚道及滚动体磨损设备管理与维修,张志福风机的故障诊断和风机转子现场动平衡酒钢科技,谭松涛,乔汉东,柳建波风机故障诊断及现场动平衡应用山东冶金,风机的故障诊断和风机转子现场动平衡原稿。摘要通过对宽厚板设备振动,认真检查两级叶片角度是否同步,发现叶片角度异常时......”

8、“.....由它所产生的振幅和相位变化太小,当计算时会产生原则上是,所选择的试加重量应该能使振幅和相位都产生的变化风机的故障诊断和风机转子现场动平衡原稿严重,有划痕及疲劳剥落,更换轴承后重新安装风机,严格按照安装工艺,提高对中精度由于风机的工艺控制程序改变较复杂,因此本次检修中未修改工艺控制程序重新启动后机组自带本特利监测数据显示,风机转速为或相同。通过对该振动风机投入运行后的参数进行分析,得知风机转速与临界转速相差较大,可以排除临界转速造成的引风机振动问题。通过对引起引风机振动的因素进行分析,对比引风机现场以及运行数据,发现引风机振动在做现场动平衡时必须认真的选择试加重量的大小和位臵,只有把传感器的位臵和参数确定好......”

9、“.....轴承外环滚道及滚动体磨损都会引起联轴器不对中故障的发生是两端支撑轴承与转子的轴心不对中,滚动轴承的不对中故障通常是由两端轴承座孔同轴度差两端支座变形轴承外圈与轴承座孔配合松动轴承附件损坏等因素引起的轴承能否形成良安装缺陷不能排除,因此,要求技术人员在停机后,对风机进行全面检修,核对叶轮尺寸参数,发现尺寸动叶曲线存在异常时,及时更换满足要求部件,整改组合尺寸器件安装等。另外,静态调试作业时,应保证同级动叶角度风机是种具有转动失速的流体机械,有可能发生喘振风机受工作环境影响,往往造成叶片磨损,输入介质也可能粘附在转子上形成随机失衡电机带动风扇,有可能产生电磁振动风机的故障诊断和风机转子现场动平衡原稿次,平衡精度不很理想点圆平衡法该法可以现场进行......”

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