挤压,热胀冷缩变形使分离器分离效率下降。因此造成尾部烟道中固体颗粒的增多,会使尾部受热面管磨损加剧。为了彻底解决此问题,方案可将中心筒引入蒸汽改为汽冷中心筒,方案将中心遭到破坏,加剧中心筒外侧窜火,在高温烟气作用下,导致支架与锥筒之间产生裂纹,长时间受重力和热胀冷缩的挤压,导致支撑护板及中心筒严重变形,支架与支撑护板完全开裂无法支撑中心筒而导致筒体掉落循环流化床锅炉中心筒掉落原因分析及改进方案论文原稿循环流化床锅炉中心循环流化床锅炉中心筒掉落原因分析及改进方案论文原稿闭合形状。中心筒吊挂密封设计结构不合理在实际运行过程中由于岩棉从锥筒和中心筒之间脱落,密封作用失效,形成通路,高温烟气从中心筒外圆穿过,锥筒支架与中心筒大筋板长期处于高温状态,造成锥筒变形支架与锥筒焊缝析碳氧化脱落开裂中心筒大筋板承重能力下降。另在高温状态下长时间运行,由于耐火材料施工时分离器入口烟温在左右后响应国家节能减排号召大量掺烧煤泥后,大量细煤泥颗粒进入分离器次燃烧,使分离器在高负荷时烟温急剧上升至左右。烟气的影响分离器入口烟道高度为,中心筒在分离器内插入净高度为,高流速烟气的冲击力对中心筒筒体变形影响相当大,使筒体入口变形开始于筒体迎风面处。中心筒未紧密结合。在实际运行中,铬镍合金铸件中心筒长期处于高温运行环境,容易受膨胀挤压,热胀冷缩变形使分离器分离效率下降。因此造成尾部烟道中固体颗粒的增多,会使尾部受热面管磨损加剧。为了彻底解决此问题,方案可将中心筒引入蒸汽改为汽冷中心筒,方案将中心筒引入次风改为风冷中心筒,但此种方案国内目前年月号机组进行级检修期间发现,中心筒支撑牛腿脱落,筒体出现严重倾斜,且入口严重变形。采取了在筒体外侧底口上处第节和第节焊口上处分别加装道加强筋板处理。焊缝开焊处贴钢板加强焊接处理,母材不规则裂纹采取了补焊后加装立筋板焊接处理。年月日时分号炉因分离器中心筒掉落故障停机。自由吊挂由于耐火材料施工过程中抓钉焊接的钢筋网,因超温后强度不足以承受耐火材料的重量,造成中心筒上边缘耐火材料整体下坠导致中心筒膨胀受阻,浇注料逐渐脱落,掉落在中心筒外壁与锥筒中间,在热胀冷缩的作用力下,中心筒慢慢向内侧变形,空间加大,耐火材料在重力作用下,继续下沉,恶性循环,中心筒变形严重,煤矸石,正常运行时分离器入口烟温在左右后响应国家节能减排号召大量掺烧煤泥后,大量细煤泥颗粒进入分离器次燃烧,使分离器在高负荷时烟温急剧上升至左右。烟气的影响分离器入口烟道高度为,中心筒在分离器内插入净高度为,高流速烟气的冲击力对中心筒筒体变形影响相当大,使筒体入口变形开始于筒体迎锅炉为循环流化床亚临界参数,次中间再热自然循环汽包炉,采用台汽冷式旋风分离器。分离器中心筒原设计耐热钢板卷制而成规格为,筒体高度为,材质为。该材料非完全奥氏体耐热合金,具有很高的强度和极佳的耐氧化性和耐热的性能。关键词循环流化床锅炉中心筒掉落分析改进方案引言我厂状态下长时间运行,由于耐火材料施工过程中抓钉焊接的钢筋网,因超温后强度不足以承受耐火材料的重量,造成中心筒上边缘耐火材料整体下坠导致中心筒膨胀受阻,浇注料逐渐脱落,掉落在中心筒外壁与锥筒中间,在热胀冷缩的作用力下,中心筒慢慢向内侧变形,空间加大,耐火材料在重力作用下,继续下沉,恶性循环循环流化床锅炉中心筒掉落原因分析及改进方案论文原稿筒变形,上部密封遭到破坏,加剧中心筒外侧窜火,在高温烟气作用下,导致支架与锥筒之间产生裂纹,长时间受重力和热胀冷缩的挤压,导致支撑护板及中心筒严重变形,支架与支撑护板完全开裂无法支撑中心筒而导致筒体掉落循环流化床锅炉中心筒掉落原因分析及改进方案论文原稿。终入口变形成角形闭合形状。中心筒吊挂密封设计结构不合理在实际运行过程中由于岩棉从锥筒和中心筒之间脱落,密封作用失效,形成通路,高温烟气从中心筒外圆穿过,锥筒支架与中心筒大筋板长期处于高温状态,造成锥筒变形支架与锥筒焊缝析碳氧化脱落开裂中心筒大筋板承重能力下降。另在高温状态下长时间运行,口变形开始于筒体迎风面处。中心筒未设计膨胀限位装臵实际运行膨胀方向与设计膨胀存在偏差,受热的耐火材料下沉,挤压中心筒大筋板,致使中心筒大筋板变形,中心筒为吊挂非固定式支持,中心筒严重变形在无限位装臵发生脱落。尾部负压影响中心筒入口变形严重导致通流面积严重缩小,在负压作用下,筒体入口向角风面处。中心筒未设计膨胀限位装臵实际运行膨胀方向与设计膨胀存在偏差,受热的耐火材料下沉,挤压中心筒大筋板,致使中心筒大筋板变形,中心筒为吊挂非固定式支持,中心筒严重变形在无限位装臵发生脱落。尾部负压影响中心筒入口变形严重导致通流面积严重缩小,在负压作用下,筒体入口向角形趋势发展越严重,两台锅炉为循环流化床亚临界参数,次中间再热自然循环汽包炉,采用台汽冷式旋风分离器。分离器中心筒原设计耐热钢板卷制而成规格为,筒体高度为,材质为。该材料非完全奥氏体耐热合金,具有很高的强度和极佳的耐氧化性和耐热的性能。掉落原因分析分离器处于超高温状态运行原锅炉设计掺,中心筒变形严重,锥筒变形,上部密封遭到破坏,加剧中心筒外侧窜火,在高温烟气作用下,导致支架与锥筒之间产生裂纹,长时间受重力和热胀冷缩的挤压,导致支撑护板及中心筒严重变形,支架与支撑护板完全开裂无法支撑中心筒而导致筒体掉落。关键词循环流化床锅炉中心筒掉落分析改进方案引言我厂两台形趋势发展越严重,最终入口变形成角形闭合形状。中心筒吊挂密封设计结构不合理在实际运行过程中由于岩棉从锥筒和中心筒之间脱落,密封作用失效,形成通路,高温烟气从中心筒外圆穿过,锥筒支架与中心筒大筋板长期处于高温状态,造成锥筒变形支架与锥筒焊缝析碳氧化脱落开裂中心筒大筋板承重能力下降。另在高循环流化床锅炉中心筒掉落原因分析及改进方案论文原稿态运行原锅炉设计掺烧煤矸石,正常运行时分离器入口烟温在左右后响应国家节能减排号召大量掺烧煤泥后,大量细煤泥颗粒进入分离器次燃烧,使分离器在高负荷时烟温急剧上升至左右。烟气的影响分离器入口烟道高度为,中心筒在分离器内插入净高度为,高流速烟气的冲击力对中心筒筒体变形影响相当大,使筒体筒引入次风改为风冷中心筒,但此种方案国内目前尚无应用实例。为减小水平烟道出口烟气直接冲刷中心筒,引起中心筒迎风面变形,在水平烟道出口处打斜墙,即对分离器入口烟道进行缩口处理,使水平烟道出口烟气环向进入分离器,避免直接冲刷中心筒外壁,从而减轻对中心筒的冲刷磨损和变形。年月号机组进行级检筒掉落原因分析及改进方案论文原稿。自由吊挂是将与中心筒上部焊接固定的大筋板安放在工行支架上无任何固定方式,这种安装方式可以相对滑动,中心筒不会因热胀冷缩受阻而发生变形。为了有效保护中心筒支撑支架,中心筒筒体与锥形板之间除膨胀间隙外使用耐火材料填充其余空间。为了防止烟气短路,中心筒支过程中抓钉焊接的钢筋网,因超温后强度不足以承受耐火材料的重量,造成中心筒上边缘耐火材料整体下坠导致中心筒膨胀受阻,浇注料逐渐脱落,掉落在中心筒外壁与锥筒中间,在热胀冷缩的作用力下,中心筒慢慢向内侧变形,空间加大,耐火材料在重力作用下,继续下沉,恶性循环,中心筒变形严重,锥筒变形,上部密设计膨胀限位装臵实际运行膨胀方向与设计膨胀存在偏差,受热的耐火材料下沉,挤压中心筒大筋板,致使中心筒大筋板变形,中心筒为吊挂非固定式支持,中心筒严重变形在无限位装臵发生脱落。尾部负压影响中心筒入口变形严重导致通流面积严重缩小,在负压作用下,筒体入口向角形趋势发展越严重,最终入口变形成角尚无应用实例。为减小水平烟道出口烟气直接冲刷中心筒,引起中心筒迎风面变形,在水平烟道出口处打斜墙,即对分离器入口烟道进行缩口处理,使水平烟道出口烟气环向进入分离器,避免直接冲刷中心筒外壁,从而减轻对中心筒的冲刷磨损和变形。掉落原因分析分离器处于超高温状态运行原锅炉设计掺烧煤矸石,正常运挂是将与中心筒上部焊接固定的大筋板安放在工行支架上无任何固定方式,这种安装方式可以相对滑动,中心筒不会因热胀冷缩受阻而发生变形。为了有效保护中心筒支撑支架,中心筒筒体与锥形板之间除膨胀间隙外使用耐火材料填充其余空间。为了防止烟气短路,中心筒支撑架焊接完后使用扇形板连接成体,与中心筒大筋
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