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试论电厂脱硫泵用机械密封故障分析和维修(论文原稿) 试论电厂脱硫泵用机械密封故障分析和维修(论文原稿)

格式:word 上传:2022-08-17 20:47:10

《试论电厂脱硫泵用机械密封故障分析和维修(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....通常情况下,密的固体颗粒沉渣等导致的密封损坏机器休息时间过长时候次启动时候没有手动盘车,摩擦副因为粘连而损坏密封面机器中介质变性,发生化学变化,使得聚合性或者结胶性物质产生从而破坏密封面工作情况频繁变动,介质更换过于频繁非法试论电厂脱硫泵用机械密封故障分析和维修论文原稿危害。因此这种情况就相对困难些。对于别的泄漏,有时候只靠经营或者直观观察或者嗅觉很难判定,因此需要定时定期检查,排除异常。泄漏发生在正常运转的时候,循环泵在运转的过程中突然出现了泄漏减少的情况......”

2、“.....如果向周喷射,多事静环密封圈的问题。主要检修部位泄漏点液浆循环泵泄漏点主要有处轴套与轴间的密封动环与轴套间的密封动静环间密封对静环与静环座间的密封密封端盖与泵体间的密封。通常情况下,密封端盖与轴套外判断泄漏发生在静压实验时,机械密封安装调试好之后,首先要进行静压实验,通常这种情况下,在压力稳定的情况下观察泄漏量,泄漏量较少的话说明多为动环或者静环密封圈的问题。泄漏量大说明动静环摩擦间之间有问题......”

3、“.....由于氯离子有强还原性,对于机械密封材料介质有侵蚀作用,使机械密封件发生表面腐蚀。密封材料介质为石灰石足避免阻封水压力低于泵腔压力避免用水质硬的阻封水。结语截至目前,过长的脱硫泵机械密封技术已经非成熟,基本满足了脱硫循环的工作需求。只要在使用过程中及时维护,及时发现问题及时解决。排除常见故障,冷静应对突发状况。机械密封,使它长期处于正常的运行状态。这样的脱硫泵机械密封就可以达到平均寿命......”

4、“.....最终质压力正常试运行期间严格检查,运行期间定时定期检查,发现异常及时处理爱护机器,避免过于频繁操作应尽量避免泵抽空气蚀,禁止密封腔内无浆液情况下运行避免阻封水中断或流量不足避免阻封水压力低于泵腔压力避免用水质硬的阻体含量在左右温度控制在以内压力低于值在之间氯离子含量小于。其中氯离子的腐蚀厉害时可以穿透机械密封件。更严重的是异种金属在介质里共同作用,引起电化学性的侵蚀。导致镶环固定不牢......”

5、“.....就可以安全的使用机械密封,使它长期处于正常的运行状态。这样的脱硫泵机械密封就可以达到平均寿命,延长使用周期意以下事项严格按照规定加入范围内介质,使得介质压力正常试运行期间严格检查,运行期间定时定期检查,发现异常及时处理爱护机器,避免过于频繁操作应尽量避免泵抽空气蚀,禁止密封腔内无浆液情况下运行避免阻封水中断或流量不就可以定论为静动环密封圈的问题。如果盘车时泄漏量有明显变化则可以判定是动静环摩擦副的问题......”

6、“.....多可能是动环密封圈的问题。如果向周喷射,多事静环密封圈的问题。关键词浆液泵机导致密封失效。试论电厂脱硫泵用机械密封故障分析和维修论文原稿。避免干摩擦,对于密封的腔体方面要密封,另方面要采取可排气的方法。不至于让空气堵塞在密封腔体内形成阻塞从而引起压力异常。另外,在密封运行期间还要注水。结语截至目前,过长的脱硫泵机械密封技术已经非成熟,基本满足了脱硫循环的工作需求。只要在使用过程中及时维护,及时发现问题及时解决。排除常见故障,冷静应对突发状况......”

7、“.....就可以安全的使用析和维修论文原稿。避免干摩擦,对于密封的腔体方面要密封,另方面要采取可排气的方法。不至于让空气堵塞在密封腔体内形成阻塞从而引起压力异常。另外,在密封运行期间还要注意以下事项严格按照规定加入范围内介质,使得介械密封故障分析机械密封失效的主要原因分析侵蚀作用导致的失效脱硫循环泵中主要腐蚀物为氯离子,由于氯离子有强还原性,对于机械密封材料介质有侵蚀作用,使机械密封件发生表面腐蚀。密封材料介质为石灰石和石膏浆液......”

8、“.....通常这种情况下,在压力稳定的情况下观察泄漏量,泄漏量较少的话说明多为动环或者静环密封圈的问题。泄漏量大说明动静环摩擦间之间有问题。直观观察之后在手动盘车仔细观察泄漏量,如果泄漏量恒定没有增大增多的趋势,封端盖与轴套外伸的轴间密封端盖与泵体之间的泄漏是容易发现的。而且解决方法通常按照相关经验就可以解决。但是也需要仔细观察,因为往往工作的介质为有害物质,比如有毒气体,或者高压气体。对于这些泄漏的解决通常要考虑到介断电引起的故障......”

9、“.....通常会发生较大的事故或者财产损失。必须加以重视,及时检查,旦发现有泄漏苗头应及时采取措施。准确的定位故障部位,分析成因。提出已经到了使用年限。对于这种较严重的问题也有可能是由于工作情况变复杂等情况所引起的现象。在工作中如果维护不合适,比如气体侵蚀或者抽空或者长时间的压力不能合适释放使得密封设备损坏回流时介质量大,运转过程中带起了底部伸的轴间密封端盖与泵体之间的泄漏是容易发现的。而且解决方法通常按照相关经验就可以解决。但是也需要仔细观察......”

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