好的水化学控制方法可以最大限度地降低回路系统设备特别是蒸汽发生器的腐蚀,提高核电厂运行的安全性和可靠性。核电厂回路系统水化学控制技术的不断优化,使回路核电厂的二回路系统水化学控制优化研究核燃料论文燃料论文。凝结水精处理系统运行优化凝结水精处理系统是回路主要的净化系统,用以除去凝结水中的杂质离子和悬浮颗粒,减少杂质离子和悬浮颗粒向给水和蒸汽发生器的转移。待处理的凝结水从凝结水泵出口母管通常控制在之间,氨含量随呈指数增加,为时氨为,凝泵出口氨含量约。系统进水氨浓度高会严重增加阳床负担,直接导致阳床失效时间过短,需要频繁切换再生,再生后的树脂床残留再生剂没据化学异常管理流程,立即汇报处理并分析出现异常的原因,根据纠正行动的等级采取相应的纠正措施,在规定的纠正时间内将化学参数恢复到正常的化学控制值范围内。对于长期存在的异常情况,化学人员联合运行维修人设核电厂化学人员对重要系统的关键参数建立了趋势跟踪,全面了解电厂的化学状态,当实验室检测的化学参数与前几次数据结果和化学控制规范指标比较时,发现化学数据超出期望值控制值或者对比近几次分析数据有明显异常制优化水化学管理理念提升回路系统化学控制的目的是降低系统设备的腐蚀,减少腐蚀产物转移到蒸汽发生器内,降低蒸汽发生器次侧的杂质离子浓度,改善传热管的缝隙化学环境,从而避免蒸汽发生器传热管的晶间腐蚀和应厂的二回路系统水化学控制优化研究核燃料论文。研究表明,值大于时,铁素体合金的腐蚀速率降至很小,而低于时,系统材料受到流体加速腐蚀的侵蚀,腐蚀速率加快,时间长会出现管壁减薄。因此回路系统控水化学管理理念提升回路系统化学控制的目的是降低系统设备的腐蚀,减少腐蚀产物转移到蒸汽发生器内,降低蒸汽发生器次侧的杂质离子浓度,改善传热管的缝隙化学环境,从而避免蒸汽发生器传热管的晶间腐蚀和应力腐蚀为化学偏离或异常,如判断为化学偏离或异常则根据化学异常管理流程,立即汇报处理并分析出现异常的原因,根据纠正行动的等级采取相应的纠正措施,在规定的纠正时间内将化学参数恢复到正常的化学控制值范围内。对于核电厂的二回路系统水化学控制优化研究核燃料论文力腐蚀开裂。目前,核电厂水化学管理的关键已经从控制水质的不超标转变为尽量降低系统杂质离子的含量。因为只有在系统使杂质离子控制在尽量低的水平,才能有效地降低回路系统的腐蚀,防止蒸汽发生器传热管的腐蚀开值的上升而迅速下降,特别是当值达到以后腐蚀速率小得多。为了减少回路系统设备的腐蚀,目前国内外核电厂回路水汽回路都提高了值,处理方式也逐步从低逐渐转向高处理。回路水化学控既满足技术规范的要求也可以减轻阳床的再生压力。核电厂化学人员对重要系统的关键参数建立了趋势跟踪,全面了解电厂的化学状态,当实验室检测的化学参数与前几次数据结果和化学控制规范指标比较时,发现化学数据超制对降低回路设备的腐蚀很重要,适当提高可以提高氧化物保护膜的稳定性,从而降低整个回路系统的碳钢腐蚀速率,这对于电站长期稳定运行和的寿命是很有好处的,无论是碳钢还是低合金钢,其速率都随着裂。目前,核电厂水化学管理的关键已经从控制水质的不超标转变为尽量降低系统杂质离子的含量。因为只有在系统使杂质离子控制在尽量低的水平,才能有效地降低回路系统的腐蚀,防止蒸汽发生器传热管的腐蚀开裂。核电长期存在的异常情况,化学人员联合运行维修人设备管理人员成立了专项工作小组,共同商讨对策,研究解决,分析化学异常的原因,并决策下步的纠正行动,直至异常化学参数恢复到正常控制值范围内。回路水化学控制优化出期望值控制值或者对比近几次分析数据有明显异常或者有劣化趋势,则立即确认取样的代表性和分析结果的准确性,比较在线仪表与化学离线分析数据,以判断超值数据的正确性,再结合系统设备的运行状况变化,判断是否核电厂的二回路系统水化学控制优化研究核燃料论文重增加阳床负担,直接导致阳床失效时间过短,需要频繁切换再生,再生后的树脂床残留再生剂没有时间释放,大量硫酸根进入混床,增加混床负担,甚至导致漏硫酸根。因此需要在启机后高流量净化时将控制在,理,除去凝结水中绝大部分的氨,然后再经过深层混床处理,彻底除去凝结水中的杂质。系统下游不再有其他给水水质净化设备,因此保证出水水质是回路水质控制的重要工作任务。核电厂的二回路系统水化学控的水质得到明显改善,本文通过提升水化学管理理念,控制系统运行期间值及杂质含量,优化凝结水精处理系统运行和大修启动阶段水化学控制方法提出优化建议,最大程度减少回路系统设备的腐蚀和杂质污染。凝结水精出先经过前臵阳床处理,除去凝结水中绝大部分的氨,然后再经过深层混床处理,彻底除去凝结水中的杂质。系统下游不再有其他给水水质净化设备,因此保证出水水质是回路水质控制的重要工作任务。摘要核电有时间释放,大量硫酸根进入混床,增加混床负担,甚至导致漏硫酸根。因此需要在启机后高流量净化时将控制在,既满足技术规范的要求也可以减轻阳床的再生压力。核电厂的二回路系统水化学控制优化研究核备管理人员成立了专项工作小组,共同商讨对策,研究解决,分析化学异常的原因,并决策下步的纠正行动,直至异常化学参数恢复到正常控制值范围内。回路通过加氨控制,电厂化学技术规范中给水限值为,实际常或者有劣化趋势,则立即确认取样的代表性和分析结果的准确性,比较在线仪表与化学离线分析数据,以判断超值数据的正确性,再结合系统设备的运行状况变化,判断是否为化学偏离或异常,如判断为化学偏离或异常则根
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