机控制梅丽凤,王艳秋单片机原理及接口技术谭浩强程序设计郭天祥单片机语言教程孙新民李树文机械设计与制造张慧敏青岛科技大学机电工程学院,山东青岛孙新民李树文机械设计与制造用编程生成文件,用将文件写入单片机即可。三搭建所需系统原理如第三章所示。原理图如第四章第节,第二节所示。实验结论分析刚开始搭建最简电路是电动机不转,但在外力的作用下可以持续转动。其电路图如下首先检查程序,若程序正确。分析有可能是晶振或电容的走线过长,导致震荡电路收干扰致使震荡电路无法向单片机提供时钟信号,使单片机无法工作导致电动机不转。解决方法改变晶振或电容在插线板方位,只可能使得连线短,同时使电容和晶振尽可能的靠近单片机,减少对时钟信号的影响。检测办法用万用电表,把挡住打在直流电压档,测单片机当之间的电压,若为则表明单片机工作,若为则表明单片机不工作,但当我们检测的的电压为说明单片机工作。有可能是口的驱动能力不足,导致电动机不工作。解决方法在口上加上上拉电阻,若电动机还不工作则说明不是口的驱动能力不足。有可能是,单片机的负载电路出了问题,所以我们仔细的检查单片机的负载电路,我们发现我们把负载电路中的电动机的负极直接接在单片机口上,那为什么电动机会不转呢用万用电表检测电动机两端的电压,发现电压值为,若负载电路道通,那么电动机的两端电压是不为的,那说明负载电路不导通的,仔细检查负载电路,发现电路没有问题,那么问题就出在单片机上,说明单片机的口与在单片机内部是不连通时,查阅单片机内部结构资料时,发现单片机内部确定不连通,改变负载电路,加上电源,电动机工作。结论在最简单片机系统中,振荡电路要尽可能靠近单片机且连线要尽可能的短,负载电路不能直接在单片机的上,若的驱动能力不足,则要加上上拉电阻。注意在编写程序时,单片机上电时,其输出全为电动机虽然转动,但在起动过程中需要外力才能转动。分析可能是选择电动机时电动机的额定电压选大了,但是在电动机两端加上电压,电动机也能顺利起动,说明电动机的额定电压没有选大。有可能是驱动电流过小,加上上拉电阻,发现电动机不转动,且不管用外力电动机还是不转动,所以也不是驱动电流过小的问题。有可能是负载电路的设计时出了问题,改变电动机与三极管的方式,优化负载电路,从新给单片机两端加上电源,发现电动机不需要外力的帮助。结论在负载电路的设计时,要考虑负载电路的驱动能力。故使用复合三极管,如下图经检测之后,不需要用外力电动机就可以转动。下步搭建如下电路图上图是桥式电路的半,如果上图可以转动,那么再把电路连接成桥式电路就可以实现电动机的正反转,有第二步电路的基础故搭建上面的电路不难但应注意三极管管脚的连接不可。值得注意的是在电动的两端必须都使用复合管,才可以保证电动机不需要外力下就可以转动。故最后将总电路图改为如下以上问题可以得以解决。的毕业论文设计无抄袭剽窃现象。本人熟知学校对毕业论文设计抄袭剽窃现象按作弊处理,对已毕业的学生,学校将追回毕业证和学位证书。如本人毕业论文设计有以上违纪总结本文所述的直流电机闭环调速系统是以低价位的单片微机为核心的,而通过单片机来大容量的开关电路用于自动控制电路。应注意的是,复合三级管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,结的正反向阻值和普通三极管不同。对于高速复合三级管,有些管子的前级结还反并联只输入二极管,这时测出结正反向电阻阻值很接近容易误判断为坏管,这个应注意。单片机控制电动机的程序编制要求控制电动机的正反转和无级变速。头文件宏定义个型变量宏定义个型变量位操作定义延时函数当进入大循环循环控制占空比,设此段为正转加速,等效总周期,占空比为,以下可用类似的方法计算占空比。正转恒速正转减速循环控制占空比,此段则为反转加速反转加速反转减速单片机实验过程搜集实验所需要的理论资料和购买实验所需的资料实验所需要的理论资料,如前第三章第四章所示购买实验所需要的材料如下表名称型号数量大小电阻按钮开关滑动变阻器转换器电容晶振插槽电源导线二搭建最简单的单片机控制系统由于没有购买发光二极管,实验中直接用电动机代替。下图是搭建的最简单系统的原理图是电动机转动程序如下它能够充分发挥单片机的效能,对于简易速度控制系统的实现提供了种有效的途径。而在软件方面,采用算法来确定闭环控制的补偿量也是由数字电路组成的直流电机闭环调速系统所不能及的。曾经也试过用单片机直接产生波形,但其最终效果并不理想,在使用了少量的硬件后,单片机的压力大大减小,程序中有充足的时间进行闭环控制的测控和计算,使得软件的运行更为合理可靠。这次课程设计是次非常好的锻炼机会,历时二个星期左右,通过这两个星期的学习,发现了自己的很多不足,自己知识的不怎么牢固,看到了自己的实践经验更是比较缺乏,理论联系实际的能力还急需提高。这次的课程设计也让我看到了团队的力量,我认为我们的工作是个团队的工作,团队需要个人,个人也离不开团队,必须发扬团结协作的精神。团结协作是我们成功的项非常重要的保证。而这次设计也正好锻炼我们这点,这也是非常宝贵的。这次设计就我个人而言,和团队人员这十几天的起工作的日子,让我们有说有笑,相互帮助,配合默契,多少人间欢乐在这里洒下,我感觉我和同学们之间的距离更加近了。学到的东西,将对我后面两年的学习有重要的指导作用,不敢说以后,但在毕业前的这段时间内,这次学习对我的确很重要。学到了如何务实,如何去学门技术,同时也知道了如何学习,什么才是学习。如果每天都能像这样的学习,大学四年的课程,年就够了,或许还不要。自学的更是这样的,没有周围人的压力,就要自己去找压力。现在学到的东西,在以后的工作中定也会学到,但我毕竟早了两年知道这个道理,它在书本上是学不来的,定要自己经历了,在实践中才学得到。两年的时间,也许会对我的未来有大的影响。感激学院让我们有这次学习设计的机会,还有姜老师那不厌其烦的指导,让我受益匪浅,这次学习对于我们没有真正实践经验的同学来说,绝对是次成长的机会。承诺书本人现象,所造成的知识产权等纠纷,切后果由本人承担。参考文献王晓明电动机的单片实现设计算法比较,专为户外高度控制,在地面效应及以上,可提供飞机独特的动态。由于四个相互作用旋翼引起的复杂气流,经典的线性算法无法提供足够的稳定性。积分滑模和强化学习控制作为适应非线性干扰的两个设计算法。两种算法相对于经典控制算法都大大提高了控制性能。引言作为第作者,是台旨在验证新型的多飞行器控制技术和目前现实世界问题作进步搜索的空中平台。的基本运载工具是带固定螺距桨片的四旋翼飞机。他们有在米的正方形面积分钟的户外飞行能力。图个飞行中的旋翼机迄今为止已经有许多项目涉及旋翼,已知的首次悬停发生在年月。最近旋翼概念是由商业远程控制版本引发的关注,例如。许多团体已经看到自主旋翼飞行器开发的重大成功。然而,到今天为止,是唯的可操作多旋翼能够自主室外飞行的平台,没有滑轨或系绳。第主要里程碑是自主悬停控制,带姿态闭环控制,高度和位置。使用惯性检测,飞行器的高度控制是和简单的,采用叶片的相对速度的小差异。在事实上,标准积分型技术用来提供飞行器可靠的稳定姿态和跟踪。位置控制也采用个积分型实现,为了确保连续回路的光谱分离而精心设计。遗憾的是,高度控制证明是不那么简单的。有许多因素影响的高度回路,特别是它不修改自己到经典控制技术。最重要的是高度非线性和个旋翼气流相互作用的不稳定因素。在我们的实验中当运动在没有阻尼的滑轨或系绳上时,这种影响变得至关重要。在手动飞行的实证观察发现,当下降通过强烈的湍流流场时会有明显的推力损失。类似的直升机空气动力现象已被广泛研究,由于其相对默默无闻和复杂性,这些研究不适用于旋翼机。其他引入高度控制回路干扰的因素,包括叶片弯曲地面效应和电池放电动态。虽然这些影响产生姿态控制的瞬间也存在,控制输入的微分性质消除大部分使姿态控制变复杂的推力的绝对干扰,其他问题的产生在选择低成本高分辨率的姿态传感器。用到的超声波测距装置,受到非高斯噪声虚假回波和漏失的影响。由由此产生的原始数据流包括尖峰和回波难以缓解,最成功的处理是在卡尔曼滤波之前拒绝不可能的测量值。为了适应这种噪音和干扰的组合,采用了两种截然不同的方法。积分滑模控制采用消除干扰的方法,而不是设计个控制法则,因只要干扰不超过定幅度,保证对他的鲁棒性。基于模型的强化学习根据记录的输入和响应创建了个动态模型,没有任何底层的动态知识,学习模型基础上利用优化技术寻求个最优控制规律。本文呈现了两种方法的论述和从设计和实施的角度的对比。二系统描述由队旋翼和地面站组成。该系统通过蓝牙代网络通信。飞行器的核心是为这个项目设计并在斯坦福大学组装的微控制器电路板。微控制器运行实时控制代码,使用传感器接口和地面站及监控系统。这架飞行器有感应位置姿态接近地面的能力。差分接收机是型号,波段操作,提供更新。惯性测量装置是低成本重量轻的微应变三轴陀螺仪,提供赫兹的姿态姿态率加速读数。利用范围超声波测量是小的,导致解决方案的完善,中局部最大值的附近。但是,如果该算法是全局最大的,并允许继续执行,存在个有限的概率个足够大的高斯步骤将执机控制梅丽凤,王艳秋单片机原理及接口技术谭浩强程序设计郭天祥单片机语言教程孙新民李树文机械设计与制造张慧敏青岛科技大学机电工程学院,山东青岛孙新民李树文机械设计与制造用编程生成文件,用将文件写入单片机即可。三搭建所需系统原理如第三章所示。原理图如第四章第节,第二节所示。实验结论分析刚开始搭建最简电路是电动机不转,但在外力的作用下可以持续转动。其电路图如下首先检查程序,若程序正确。分析有可能是晶振或电容的走线过长,导致震荡电路收干扰致使震荡电路无法向单片机提供时钟信号,使单片机无法工作导致电动机不转。解决方法改变晶振或电容在插线板方位,只可能使得连线短,同时使电容和晶振尽可能的靠近单片机,减少对时钟信号的影响。检测办法用万用电表,把挡住打在直流电压档,测单片机当之间的电压,若为则表明单片机工作,若为则表明单片机不工作,但当我们检测的的电压为说明单片机工作。有可能是口的驱动能力不足,导致电动机不工作。解决方法在口上加上上拉电阻,若电动机还不工作则说明不是口的驱动能力不足。有可能是,单片机的负载电路出了问题,所以我们仔细的检查单片机的负载电路,我们发现我们把负载电路中的电动机的负极直接接在单片机口上,那为什么电动机会不转呢用万用电表检测电动机两端的电压,发现电压值为,若负载电路道通,那么电动机的两端电压是不为的,那说明负载电路不导通的,仔细检查负载电路,发现电路没有问题,那么问题就出在单片机上,说明单片机的口与在单片机内部是不连通时,查阅单片机内部结构资料时,发现单片机内部确定不连通,改变负载电路,加上电源,电动机工作。结论在最简单片机系统中,振荡电路要尽可能靠近单片机且连线要尽可能的短,负载电路不能直接在单片机的上,若的驱动能力不足,则要加上上拉电阻。注意在编写程序时,单片机上电时,其输出全为电动机虽然转动,但在起动过程中需要外力才能转动。分析可能是选择电动机时电动机的额定电压选大了,但是在电动机两端加上电压,电动机也能顺利起动,说明电动机的额定电压没有选大。有可能是驱动电流过小,加上上拉电阻,发现电动机不转动,且不管用外力电动机还是不转动,所以也不是驱动电流过小的问题。有可能是负载电路的设计时出了问题,改变电动机与三极管的方式,优化负载电路,从新给单片机两端加上电源,发现电动机不需要外力的帮助。结论在负载电路的设计时,要考虑负载电路的驱动能力。故使用复合三极管,如下图经检测之后,不需要用外力电动机就可以转动。下步搭建如下电路图上图是桥式电路的半,如果上图可以转动,那么再把电路连接成桥式电路就可以实现电动机的正反转,有第二步电路的基础故搭建上面的电路不难但应注意三极管管脚的连接不可。值得注意的是在电动的两端必须都使用复合管,才可以保证电动机不需要外力下就可以转动。故最后将总电路图改为如下以上问题可以得以解决。的毕业论文设计无抄袭剽窃现象。本人熟知学校对毕业论文设计抄袭剽窃现象按作弊处理,对已毕业的学生,学校将追回毕业证和学位证书。如本人毕业论文设计有以上违纪
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