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(定稿)新建优质肉羊繁育基地项目资金申请报告6(喜欢就下吧) (定稿)新建优质肉羊繁育基地项目资金申请报告6(喜欢就下吧)

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给区段深度选用的支护方案放坡减载坡高喷射砼厚度钢筋网规格锚杆长度为,锚管规格为破率支护形式喷锚网施工道路双排深层搅拌桩防水帷幕桩径桩间距桩长桩孔灌注支护桩桩径主筋保护层厚度的螺旋箍筋定位钢筋桩间距桩长内支撑冠梁尺寸对顶撑角撑斜撑联系梁对于对基坑的验算本文只进行了简单对基坑支护的整体性稳定验算基坑底部隆起验算管冲验算和支护体系的配筋验算。而在模拟里面对验算的成果具有比较强的说服力,在模拟最后的后处理进行了桩顶水平位移监测基坑卸荷回弹隆起位移监测坡顶竖向位移监测以及结构单元内力监测等全方位的位移监测体系,但是基坑底部位移监测量偏大,可能是岩土参数取值问题和桩单元底节点定义的问题。本次具体监测成果表如下表基于模拟位移量监测信息统计表监测项目左侧监测节点号最大位移量右侧监测节点号最大位移量桩顶位移监测偏大基坑底部隆起监测坡顶竖向位移监测破坏结构单元内力监测略第二节设计过程中存在问题本文在设计过程中也遇到很多问题,具体体现在以下几个方面在第三章钻孔灌注支护桩前后的主动土压力和被动土压力计算中,对放坡对土压力影响进行了简化计算,由于放坡形成的平台作为了施工道路,有路面荷载,但是放坡的土压力大于路面荷载,出于安全和简化计算考虑,本处直接把外部荷载取成了放坡的土压力来计算,可能会形成定的误差。针对的数值模拟过程中对计算模型合理的简化参数的选取本构关系的选择都非常依赖工程地质勘查和实验研究,但由于本人对接触时间不长,本次计算的全过程都是在探索中进行,特别是对结构单元的建立材料参数的选择节点连接等方面都耗费了巨大的精力,三是对于些结构单元的参数定义不是很准确,导致计算结果和实际手算结构可能存在比较大的误差,但是可以用来作为检验和设计的参考。对于验算基坑隆起变形,模拟得出的左右本人觉得比较偏大,而且对于第四章叙述的方向的位移云图显示的最大水平位移发生在基坑坡脚深部,对于为什么会这样本人查阅了不少资料但仍然不能很好的解释。在万达基坑设计说明书里面提到的内支撑支护体系在进行的建模过程中难以实现,本文用预应力锚索代替内支撑对桩顶部位的冠梁提供支撑力,虽然方法不同,但是计算结果得到的效果基本符合规范要求,把预应力锚索提供的拉力近似看成内支撑体系提供的内支撑力。针对对于三角开挖没有直接的命令,因此对于本工程涉及到的放坡减载的三角开挖在模拟过程中采用了阶梯放坡开挖代替三角开挖,从解决主要矛盾问题的角度来说,这样的方法是简单可行的。在万达基坑设手算结构可能存在比较大的误差,但是可以用来作为检验和设计的参考。桩单元轴力图,,深基坑工程图桩单元轴力图图为桩单元轴力图,因为定义桩单元需要全局坐标系统和局部坐标系统,而局部坐标系统用来指定惯性矩和分布荷载,以及定义桩单元上力和力矩的。上图可以得出以下结论桩单元主要受到的荷载为主动土压力被动土压力和预应力锚索施加的力,其中主动土压力应该等于被动土压力和预应力锚索施加的力之和,使桩单元达到力平衡,正是由于这三个力的作用使桩单元产生轴向压力。桩单元的轴向压力最大值近似在主动土压力作用点处,图中红色条带最宽的地方,其值为。桩单元剪力图,,深基坑工程图桩单元剪力图图为桩单元的剪力图,也是由局部坐标系定义的,黑色代表正值,红色代表负值。通过上图我们可以得出以下结论由第三章的计算可知,桩单元的最大弯矩处也就是剪力为零的特征点有两处,处为处,处为处以桩单元顶部为坐标零点。这个结论在模拟得到的剪力图中得到了证实,图中可见剪力为零的特征处有两个地方,位置大致和计算相同。剪力比较大的区段主要集中在基坑壁上半段和基坑地面左右定范围,最大的剪力为。桩单元弯矩图,,深基坑工程图桩单元弯矩图图为桩单元的弯矩图,而都等于零,通过上图可以得出以下结论由于左壁没有进行预应力锚杆加固,没有锚杆施加的力,所以左壁桩单元的弯矩小于右壁桩单元的弯矩。图中可以得出桩单元最大弯矩的特征点在基坑坑壁中下部,这和第三章计算的最大弯矩作用点在桩顶以下处相符合,和桩单元剪力图中剪应力为零的位置相适应,说明模拟是比较真实有效的,得出最大弯矩为预应力锚索轴力图,,深基坑工程图预应力锚索轴力图图为预应力锚索轴力图,预应力锚索主要起到抗拉作用,和桩单元结合形成桩锚支护体系。从图中可以得到以下结论锚索轴力集中在自由段,且大小相等,符合预应力锚索轴力分布规律。预应力锚索最大拉力为。土钉轴力图,,深基坑工程图土钉轴力图本次模型的建立主要建立了三根土钉,用于放坡加固,土钉对放坡加固的作用在特征点位移量监测处就说明土钉加固可以良好的加固放坡边坡。从图中可以看出,三根土钉均受拉力,且最大的拉力为第五章结论与问题第节结论本文对区段基坑坑壁做了支护设计,经过土压力计算确定支护桩桩长最大弯矩配筋以及验算等设计过程。而对于放坡减载双排深层搅拌桩防水帷幕内支撑等部分的设计只根据原始资料进行了合理的描述。通过对万达基坑段进行支护结构设计,该段的主要设计成果如下表所示表段支护体系设计成果总表计说明书里面提到的放坡加固采用锚喷网支护,本文在数值模拟中对锚喷网进行了相应的简化,仅只采用了锚杆土钉进行了放坡的加固,但是在模拟过程中加固效果还是非常好的。本文在数值建模过程中采用的假三维方向只有个单元对称建模,而在后面的设置支护体系中仅只对基坑左壁设置了根支护桩单元,而对基坑右侧设置了支护桩预应力锚杆土钉加固支护体系,这样做的主要出发点在于便于对比监测。在建模过程中基坑宽度只取了,明显小于基坑的实际宽度,但是基坑变形的影响范围不会超过,所以为了简化计算模型,减少计算单元,本文建模仅取了。致谢本论文的选题和撰写工作是在导师胡兴丽教授的悉心指导和无微不至的关怀下完成的。她精湛的学术造诣严谨求实的治学作风精益求精的工作态度,忘我的敬业精神,将成为作者在今后学习和工作中的强大精神动力。在作者论文准备期间,胡老师不厌其烦的与作者讨论论文的提纲和写作内容而且还利用自己的便利积极帮助作者搜集相关资料。这让作者深受感动。在此,谨向恩师表达我衷心的感谢和深深的敬意,在模拟部分彭祖武同学张坤学长陈勇学长侬学峰学长予了 生产规模 生产规模确定的原则 中天公司氯气乙炔气及公规模 产品方案 根据产业结构调整指导目录中第九化工第条,有机氟产品 生产是鼓励发展的产品。三氯乙烯装置是作为装置的配套 项目,符合国家的有关政策。 该项目主产品三氯乙烯,副了万吨年生产装置。目前, 浙江巨化拥有万吨生产装置,产品自用。山东滨化万吨生产装置, 产品外销,山东寿光万吨生产装置,南京化工新上万吨生产装置, 年国内产量约万吨。 第三章产品方案及生产境的污染,提高产品的收率,扩大生产规模,年锦 西敌畏敌百虫被国家工信部列入限期淘汰目录。 为了实现淘汰落后产能调整产品结构的企业发展思路,通过技 术改造使企业的产品适应市场需求,实现节能减排的目标,特提 出千吨年聚氯乙烯技术改造项目,将原千吨年聚氯乙烯改 造为千吨年三氯乙烯生产线。 根据关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书及其年伦 敦修正案要求,发展中国家应在年停止使用受控物饱和蒸汽发电蒸汽放散量,采用饱和蒸汽发电回收利用,建 设座饱和蒸汽发电站,内设套凝汽式汽轮发电机组。 能源利用 本工程项目建成后,能源利用情况为 年回收电量万千瓦时,折合标准煤万吨。 余热锅炉夏季饱和 蒸汽放散量,采用饱和蒸汽发电回收利用,建设座饱和蒸汽发 电站,内设套凝汽式汽轮发电机组。 炼钢厂转炉烟道及三热轧厂加热炉汽化冷却系统 夏季饱和件 本工程项目建于本钢厂区内,不需要征地。 主要建设内容 根据余热蒸汽放散现状及炼铁厂炼钢厂热轧厂及三热轧厂 的总图布臵情况,本项目拟分区域建设座余热电站。 炼铁厂二烧车间台烧结综合利用本钢余热资源,实现能源梯级利用,增加企业自发 电量,有利于本钢节能降耗和提升本钢整体经济运行质量,而且通过 能源循环利用,可带来可观的节能效益经济效益环境效益和社会 效益。 像中所感兴趣的部分。如强化图像高频分量,可使图像中物体轮廓清晰,细节明显强化低频分量,可减少图像中噪声影响。该部分主要研究各种增强模型和处理方法。图像复原在景物成像过程中,由于成像设备与物体的相对运动介质散射系统畸变如成像系统的变焦成像器材的固有缺陷噪声干扰等因素会造成图像质量降低,称之为退化,典型现象是图像模糊。使退化的图像恢复本来面目,真实反映原景物图像的处理,称为图像复原。图像复原要求对图像降质的原因有定的了解,般而言,应根据降质过程建立降质模型再采用种滤波方法,恢复或重建原来的图像。该部分主要研究各种校正模型和处理方法。图像分割图像分割是数字图像处理中的关键技术之,也是图像处理中最困难的问题之。图像分割是将图像中有意义的特征部分提取出来,其有意义的特征有图像中的边缘区域等,这是进步进行图像识别分析和理解的基础。虽然目前已研究出不少边缘提取区域分割的方法,但还没有种普遍适用于各种图像的有效方法。因此,对图像分割的研究还在不断深入之中,是目前图像处理中研究的热点之。图像分析图像分析主要是对图像中给区段深度选用的支护方案放坡减载坡高喷射砼厚度钢筋网规格锚杆长度为,锚管规格为破率支护形式喷锚网施工道路双排深层搅拌桩防水帷幕桩径桩间距桩长桩孔灌注支护桩桩径主筋保护层厚度的螺旋箍筋定位钢筋桩间距桩长内支撑冠梁尺寸对顶撑角撑斜撑联系梁对于对基坑的验算本文只进行了简单对基坑支护的整体性稳定验算基坑底部隆起验算管冲验算和支护体系的配筋验算。而在模拟里面对验算的成果具有比较强的说服力,在模拟最后的后处理进行了桩顶水平位移监测基坑卸荷回弹隆起位移监测坡顶竖向位移监测以及结构单元内力监测等全方位的位移监测体系,但是基坑底部位移监测量偏大,可能是岩土参数取值问题和桩单元底节点定义的问题。本次具体监测成果表如下表基于模拟位移量监测信息统计表监测项目左侧监测节点号最大位移量右侧监测节点号最大位移量桩顶位移监测偏大基坑底部隆起监测坡顶竖向位移监测破坏结构单元内力监测略第二节设计过程中存在问题本文在设计过程中也遇到很多问题,具体体现在以下几个方面在第三章钻孔灌注支护桩前后的主动土压力和被动土压力计算中,对放坡对土压力影响进行了简化计算,由于放坡形成的平台作为了施工道路,有路面荷载,但是放坡的土压力大于路面荷载,出于安全和简化计算考虑,本处直接把外部荷载取成了放坡的土压力来计算,可能会形成定的误差。针对的数值模拟过程中对计算模型合理的简化参数的选取本构关系的选择都非常依赖工程地质勘查和实验研究,但由于本人对接触时间不长,本次计算的全过程都是在探索中进行,特别是对结构单元的建立材料参数的选择节点连接等方面都耗费了巨大的精力,三是对于些结构单元的参数定义不是很准确,导致计算结果和实际手算结构可能存在比较大的误差,但是可以用来作为检验和设计的参考。对于验算基坑隆起变形,模拟得出的左右本人觉得比较偏大,而且对于第四章叙述的方向的位移云图显示的最大水平位移发生在基坑坡脚深部,对于为什么会这样本人查阅了不少资料但仍然不能很好的解释。在万达基坑设计说明书里面提到的内支撑支护体系在进行的建模过程中难以实现,本文用预应力锚索代替内支撑对桩顶部位的冠梁提供支撑力,虽然方法不同,但是计算结果得到的效果基本符合规范要求,把预应力锚索提供的拉力近似看成内支撑体系提供的内支撑力。针对对于三角开挖没有直接的命令,因此对于本工程涉及到的放坡减载的三角开挖在模拟过程中采用了阶梯放坡开挖代替三角开挖,从解决主要矛盾问题的角度来说,这样的方法是简单可行的。在万达基坑设手算结构可能存在比较大的误差,但是可以用来作为检验和设计的参考。桩单元轴力图,,深基坑工程图桩单元轴力图图为桩单元轴力图,因为定义桩单元需要全局坐标系统和局部坐标系统,而局部坐标系统用来指定惯性矩和分布荷载,以及定义桩单元上力和力矩的。上图可以得出以下结论桩单元主要受到的荷载为主动土压力被动土压力和预应力锚索施加的力,其中主动土压力应该等于被动土压力和预应力锚索施加的力之和,使桩单元达到力平衡,正是由于这三个力的作用使桩单元产生轴向压力。桩单元的轴向
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