,五台配套系统的加工中心,进给加工过程中,发现轴有振动现象。为了判定故障原因,将机床操作方式置于手动方式,用手摇脉冲发生器控制轴进给,发现轴仍有振动现象。在此方式下,通过较长时间的移动后,轴速度单元上报警灯亮。证明轴伺服驱动器发生了过电流报警,根据以上现象,分析可能的原因如下电动机负载过重机械传动系统不良位置环增益过高伺服电动机不良,等等。维修时通过互换法,确认故障原因出在直流伺服电动机上。卸下轴电动机,经检查发现个电刷中有个的弹簧己经烧断,造成了电枢电流不平衡,使电动机输出转矩不平衡。另外,发现电动机的轴承亦有损坏,故而引起轴的振动与过电流。更换电动机轴承与电刷后,机床恢复正常。二台配套系统的加工中心。轴在运动时速度不稳由运动到停止的过程中,在停止位置出现较大幅度的振荡,有时不能完成定位,必须关机后,才能重新工作。分析与处理过程仔细观察机床的振动情况,发现,轴振荡频率较低,且无异常声。从振荡现象上看,故障现象与闭环系统参数设定有关,如系统增益设定过高积分时间常数设定过大等。检查系统的参数设定伺服驱动器的增益积分时间电位器调节等均在合适的范围,且与故障前的调整完全致,因此可以初步判断,轴的振荡与参数的设定与调节无关。为了进步验证,维修时在记录了原调整值的前提下,将以上参数进行了重新调节与试验,发现故障依然存在,证明了判断的正确性。在以上基础上,将参数与调整值重新回到原设定后,对伺服电动机与测量系统进行了检查。首先清理了测速发电机和伺服电动机的换向器表面,并用数字表检查测速发电机绕组情况。检查发现,该伺服电动机的测速发电机转子与电动机轴之间的连接存在松动,粘接部分已经脱开经重新连接后,开机试验,故障现象消失,机床恢复正常工作。三台数控铣床,采用系列三轴体型伺服驱动器,开机后,轴工作正常,但是手动移动轴,发现在较小范围内,轴可以运动,但继续移动轴,系统出现伺服报警。分析和处理过程根据故障现象,检查机床实际工作情况,发现开机后轴可以少量运动,不久温度迅速上升,表面发烫。分析引起以上故障的原因,可能是机床电气控制系统故障或机械传动系统不良。为确定故障部位,考虑到本机床采用半闭环结构,维修时首先松开伺服与丝杠的连接,并再次开机实验,发现故障现象不变,故确认报警是由于电气控制系统不良引起。由于机床轴,无不凝聚着张老师的心血和汗水,在三年的专科学习和生活期间,也始终感受着导师的精心指导和无私的关怀,我受益匪浅。在此向张老师表示深深的感谢和崇高的敬意。不积跬步何以至千里,本设计能够顺利的完成,也归功于各位任课老师的认真负责,使我能够很好的掌握和运用专业知识,并在设计中得以体现。正是有了他们的悉心帮助和支持,才使我的毕业论文工作顺利完成,在此向烟台工程职业技术学院,数控技术系的全体老师表示由衷的谢意。感谢他们三年来的辛勤栽培。参考文献刘文波,段智敏数控机床结构原理与编程技术沈阳东北大学版龙泽明,韩阳阳数控机床爬行问题的分析与研究沈阳东北大学出版社,王爱玲现代数控机床结构与设计北京兵器出版社,文怀兴,夏田数控机床系统设计北京化学工业出版社,王侃夫主编数控机床故障诊断及维护人民邮电出版社,烟台工程职业技术学院毕业设计成绩评定评分表评价基元评价内涵满分实评分平时成绩能按时完成毕业设计论文各阶段所要求的工作能综合运用所学知识分析与解决问题的能力独立工作能力和实际动手能力工作态度认真端正虚心严谨,严格遵守纪律小计评阅成绩能按任务书要求出成果论文结构完整合理,条理清晰,对实验方案的论述正确能运用本学科常规研究方法及相关研究手段如计算机实验仪器设备等进行实验实践并加工处理整合信息,实验数据可靠,实验结果正确设计用语格式图纸图表数据量和单位符合国家标准,各种资料引用规范视角新颖,主题突出,论据充分,论证有力,分析透彻,计算和结论正确论文中所表述的基本概念清楚,基础知识和专业知识的掌握牢固扎实文字表达通顺无误,字数符合要求小计答辩成绩答辩时基本概念清楚,基础知识和专业知识的掌握牢固扎实答辩过程中的自述简明无误,语言流畅能正确回答问题,特别是本课题范围内的基本理论和基本技能问题课题范围以外的提问仅作参考,不计分小计总成绩合计说明评定成绩分为优秀良好中等及格不及格五个等级,实评总分分含分以上记为优秀,分含分以上为良好,分含分以上记为中等,分含分以上记为及格,分以下记为不及格。烟台工程职业技术学院毕业设计论文成绩评定评审等级表指导教师评审意见评语评定等级指导教师签名答辩小组意见评语评定等级负责人签名学院抽查意见评语评定等级负责人签名伺服带有制动器,开机测量制动器的输入电压正常,在系统驱动器关机的情况下,对制动器单独加入电源进行试验,手动转动轴,发现制动器松开,手动转动轴平稳轻松,证明制动器工作良好。为了进步缩小故障部位,确认轴伺服的工作情况,维修时利用不同规格的轴在机床侧进行互换实验,发现换上的同样出现发热现象,且工作时故障现象不变,从而排除了伺服本身原因。为了确认驱动器的工作情况,维修时在驱动器侧,对轴的驱动器进行互换实验,即将轴驱动器与轴伺服链接,轴驱动器与轴连接。经实验发现故障转移到轴,轴工作恢复正常根据以上实验,乐意确认以下几点机床机械传动系统正常,制动器工作良好数控系统工作正常,因为当轴驱动器带动轴时,机床无报警轴伺服工作正常,因为将它在机床侧与轴互换后,工作正常轴驱动器工作正常,因为通过轴驱动器在电柜侧互换,控制轴后,同样发生故障。综合以上判断,可以确认故障是由于轴伺服的电缆连接引起的。仔细检查伺服的电缆连接,发现该机床在出厂时电枢线连接,即驱动器的端子未与插头的连接端对应,相序存在,重新连接后,故障消失,轴可以正常工作。四台配套系统的加工中心,轴在静止时机床工作正常,无报警但在轴运动过程中,出现振动,伴有噪声。分析与处理过程由于机床在轴静止时机床工作正常,无报警,初步判定数控系统与驱动器无故障。考虑到轴运动时定位正确,因此,进步判定系统位置环工作正常。检查轴的振动情况,经观察发现,振动的频率与运动速度有关,运动速度快振动频率较高运动用于砌体工程。为消除外墙面渗漏水隐患,不得将有裂缝的砌块砌于外墙的外表面。施工准备工作轴线控制用垂线按基础轴线逐层引测,并经有关人员复核无误包括门樘及预留孔洞位置。标高控制分层的水平标高用钢皮尺按结构线逐层引测。皮数杆的位置砌筑前,应在砌体的阴阳转角处,按水平立好皮数杆,亦可将皮数杆直接划在柱上,要反应出砌块的皮数和灰缝厚度,灰缝厚度应用双线标明,并注明门窗洞口过梁楼板等主要部位的标高。未设置皮数杆,砌筑人员不得进行施工。结构施工中,与墙柱和构造柱结构的连接预埋完毕。砂浆的拌制按设计要求申请砂浆配合比并在砂浆机边挂牌,所需的每拌用料必须车车过磅,搅拌均匀,稠度控制在,且每拌出的砂浆必须在其凝结前使用完毕。施工操作的方法及要点砌筑前,应将砌筑部位基底清理干净,放出墙身线及边线,浇水湿润。南通职业大学毕业设计论文江苏磐宇厂房施工组织设计在皮数杆之间拉准线,依照准线逐皮砌筑,其中第皮砌块按墙身边线砌筑。外墙应用拉结筋与主体结构竖向构件中的预埋构件连接,内墙可用拉结筋或铁与主体结构的竖向构件连接。当墙高度。长度时,每二皮砌块采用拉结筋与主体结构的竖向构件连接。当墙高,长度时,墙体顶部用形铁件与主体结构构件连接,而且应在墙体中部设置与混凝土柱相连接的通长水平配筋带。墙体水平灰缝和竖向灰缝宽度要控制在,水平灰缝的砂浆饱满度不得小于,竖缝宜采用挤浆或加浆方法。砖墙转角处,每皮砖的外角应加砌分头。砖丁字交接处,应隔皮纵横墙砌通,交接处内角的竖缝应上下相互错开砖长。厕浴间和有防水要求的建筑地面结构层四周支承处除门洞外,应设置向上翻的砼边梁,其高度不应小于,宽度不应小于。浴室间的隔墙,应做好防水,避免墙面干湿交替或局部冻融的破坏,砌块外墙墙面水平方向的凹凸部分如线脚雨罩出檐窗台等应做泛水和滴水,以避免积水。填充墙砌至接近梁板底时,应留定空隙,在抹灰前采用侧砖或立砖或砌块斜砌挤紧,其倾斜度宜为度左右,砌筑砂浆应饱满。构造柱与墙体的连接处应砌成马牙搓,从每层柱脚开始,先退后进,每马牙搓沿高度方向的尺寸同砌块高度。沿墙高每设拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任钢结构工程施工技术措施钢结构工程特点本工程施工质量要求高,施工中须合理安排施工人员材料和机械使用计划,保证工程全面施工的连续性应作为本工程的重点。工程工地场容要求高,必须合理布置施工场地,以达到标准化工地要求。本工程工期短,需穿插施工,为以保证各施工节点进度,我们还将为机电安装等早日创造施工面,以利于专业设备进场施工,并做好施工配合协调工作,使之同步达到计划工期要求。主要节点本工程总工期为日历天。计划开工日期为年月日。计划竣工日期为年月日。具体正式开工日期以收到建设单位书面通知为准。施工进度主要节点说明基础施工阶段日期结构施工阶段钢结构及屋面工程施工阶段二次结构施工阶段装修施工阶段竣工清理验收南通职业大学毕业设计论文江苏磐宇厂房施工组织设计质量控制砼工程质量控制措施结构砼施工时,方面加强对砼搅,五台配套系统的加工中心,进给加工过程中,发现轴有振动现象。为了判定故障原因,将机床操作方式置于手动方式,用手摇脉冲发生器控制轴进给,发现轴仍有振动现象。在此方式下,通过较长时间的移动后,轴速度单元上报警灯亮。证明轴伺服驱动器发生了过电流报警,根据以上现象,分析可能的原因如下电动机负载过重机械传动系统不良位置环增益过高伺服电动机不良,等等。维修时通过互换法,确认故障原因出在直流伺服电动机上。卸下轴电动机,经检查发现个电刷中有个的弹簧己经烧断,造成了电枢电流不平衡,使电动机输出转矩不平衡。另外,发现电动机的轴承亦有损坏,故而引起轴的振动与过电流。更换电动机轴承与电刷后,机床恢复正常。二台配套系统的加工中心。轴在运动时速度不稳由运动到停止的过程中,在停止位置出现较大幅度的振荡,有时不能完成定位,必须关机后,才能重新工作。分析与处理过程仔细观察机床的振动情况,发现,轴振荡频率较低,且无异常声。从振荡现象上看,故障现象与闭环系统参数设定有关,如系统增益设定过高积分时间常数设定过大等。检查系统的参数设定伺服驱动器的增益积分时间电位器调节等均在合适的范围,且与故障前的调整完全致,因此可以初步判断,轴的振荡与参数的设定与调节无关。为了进步验证,维修时在记录了原调整值的前提下,将以上参数进行了重新调节与试验,发现故障依然存在,证明了判断的正确性。在以上基础上,将参数与调整值重新回到原设定后,对伺服电动机与测量系统进行了检查。首先清理了测速发电机和伺服电动机的换向器表面,并用数字表检查测速发电机绕组情况。检查发现,该伺服电动机的测速发电机转子与电动机轴之间的连接存在松动,粘接部分已经脱开经重新连接后,开机试验,故障现象消失,机床恢复正常工作。三台数控铣床,采用系列三轴体型伺服驱动器,开机后,轴工作正常,但是手动移动轴,发现在较小范围内,轴可以运动,但继续移动轴,系统出现伺服报警。分析和处理过程根据故障现象,检查机床实际工作情况,发现开机后轴可以少量运动,不久温度迅速上升,表面发烫。分析引起以上故障的原因,可能是机床电气控制系统故障或机械传动系统不良。为确定故障部位,考虑到本机床采用半闭环结构,维修时首先松开伺服与丝杠的连接,并再次开机实验,发现故障现象不变,故确认报警是由于电气控制系统不良引起。由于机床轴,无不凝聚着张老师的心血和汗水,在三年的专科学习和生活期间,也始终感受着导师的精心指导和无私的关怀,我受益匪浅。在此向张老师表示深深的感谢和崇高的敬意。不积跬步何以至千里,本设计能够顺利的完成,也归功于各位任课老师的认真负责,使我能够很好的掌握和运用专业知识,并在设计中得以体现。正是有了他们的悉心帮助和支持,才使我的毕业论文工作顺利完成,在此向烟台工程职业技术学院,数控技术系的全体老师表示由衷的谢意。感谢他们三年来的辛勤栽培。参考文献刘文波,段智敏数控机床结构原理与编程技术沈阳东北大学版龙泽明,韩阳阳数控机床爬行问题的分析与研究沈阳东北大学出版社,王爱玲现代数控机床结构与
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