硅将继续导通下去,同时也出现转速不稳或突然停转现象,般从以下方面处理首先观察主轴伺服系统是否有报警显示。若有,可按报警提示的内容采取相应措施,若无则应检查速度指令信号是否正常,若不正常,则为系统侧输出有问题或数模转换器存在故障。印制线路板设定,控制回路调整不当也会造成此类异常。主轴不转还可能是由于主轴位置传感器安装有误。造成传感器无法发出检测信号而引起的。此时应调整传感器的安装位置,并检查连接电缆是否存在接触不良等故障。若主轴电机不存在故障,则应检查主轴箱内机械传动部件。此类故障多发生在主轴箱内使用皮带传动的机床上,检查电机与主轴连接皮带是否过松,皮带表面是否沾染油污,皮带是否老化变形。如皮带过松,可移动电机座,张紧皮带,然后将电机座重新锁紧对于受到污染或老化的皮带,应清洗油污或更换。案例车削单元采用的是系统。机床在工作时突然停机。显示主轴温度报警。经过对比检查,故障出现在温度仪表上,调整外围线路后报警消失。随即更换新仪表后恢复正常。案例操作不当也是引起故障的重要原因。如台采用系统的数控车床,第天工作时完全正常,而第二天上班时却无论如何也开不了机,工作方式转到自动方式下就报警。加工完工件后,主轴不停,机械手就去抓取工件,后来仔细检查各部位都无毛病,而是自动工作条件下的个模式开关位置错了。所以,当有些故障原因不明的报警出现的话,定要检查各工作方式下的开关位置。还有些故障不产生故障报警信息,只是动作不能完成,这时就要根据维修经验机床的工作原理和运行状况来分析判断了。对于数控机床的修理,重要的是发现问题。特别是数控机床的外部故障。有时诊断过程比较复杂,但旦发现问题所在,解决起来比较简单。对外部故障诊断应遵从以下两条原则。首先要熟练掌握机床的工作原理和动作顺序。其次,要会利用梯形图。系统的状态显示功能或机外编程器监测的运行状态,般只要遵从以上原则,小心谨慎,般的数控故障都会及时排除。结语随着社会的发展,数控机床也随这科学技术的提高在发展,目前数控机床种类繁多,为保证它的正常运行,出现问题后能及时的处理已成为至关重要的问题。能够正确快速的发现常见异常,查明原因并及时解决问题,这样才能提高数控机床的开机可靠性和开动率。但数控机床主轴的故障及原因较多,而故障现象与故障原因并无对应,往往种故障现象由几种原因综合引起,或种原因引起几种故障。因此诊断故障应该从弄清具体数控系统的主轴结构及其控制原理入手,结主轴常见故障,度到达信号设定为时,轴进给时需要检测主轴速度到达信号。在本机床上,检查发现该位设定为,因此只有主轴速度到达信号为时,才能实现进给。通过系统的诊断功能,检查发现当实际主轴转速显示值与系统的指令值致时,主轴速度到达信号仍然为。进步检查发现,该信号连接线断开重新连接后,螺纹加工动作恢复正常。指令无效,主轴转速仅为,无任何报警。分析与处理过程测量主轴驱动器的速度指令信号,发现在的任何指令下,总是为,进步测量的模拟输出,其值亦为,表明的主轴速度控制指令未输出。由于无报警显示,故主轴速度控制指令未输出可能的原因是主轴未满足转速输出的条件。对照系统的接口信号,通过对程序梯形图的分析发现程序中主轴的高低速换档的标志位机床的高低速档检测开关输入信号均为,这与实际情况不符。通过手动控制电磁阀,使机床换到低速档后,机床的低速档检测开关输入信号正确,中主轴低速换档的标志位随之变为正确的状态,满足了主轴条件。在此条件下再次启动主轴,机床恢复正常。为了进步判断机床故障的原因,通过方式,执行换高速档指令后,发现指令不能完成。检查高速档电磁阀已经得电,但高速档到位信号为,由此判定故障原因在机床的机械或液压部分。检查主轴箱内部,发现机床的换档机构的拨叉松动,在地速档时,由于拨叉向下动作,可以通过自重落下,因此机床可以正常工作换高速档时,拨叉向上运动,拨出后不能插入齿轮。经重新安装后,机床恢复正常。工停车时发出巨大的响声,同时车间总电源跳闸车间。分析与处理过程通过对供电系统进行检修发现原自动空气断路器已损坏,其中相触头接触面太小车间供电变压器容量小,处于超负荷运行。修好后的三相电压仅为要求电压调至。机床调速系统的可控硅整流部分为三相半波反并联控制,检查发现只可控硅烧坏。查看驱动部分,相正组触发脉冲只有,而正常时的触发脉冲为。发现触发电路中的放大复合管性能不好造成。换上新管子后切正常。烧可控硅的原因分析机床在停车降速情况下烧可控硅或烧保险是由于缺相造成逆变失败。在逆变状态与在整流状态下都是触发电位较高的可控硅,同时使前相可控硅承受反相电压而关断,在整流状态下,在的关断其间以反相阻断状态为主,即使后个可控硅不触发,而到定时刻也会因过零而自动关断。但若在停车降速的情况下即逆变状态,可控硅在关断时有很长段时间处于正向阻断状态。这样若后个可控硅不导通,由于电感的放电作用,使该可控硅再延续导通个时期而进入正半周,可控合机床结构,凭借实践经验和维修手册,根据故障的表现形式进行故障定位,力求将故障定在尽可能小的范围内。再按照可能性的大小进行逐检查,排除假象,找出真正的故障所在,加以排除阻碍后面的可控硅导通。于是,可控硅输出的正向电压与电动机电势迭加,产生很大的电流,此时产生的逆变颠覆,轻则烧坏保险丝,重则烧坏可控硅。主轴驱动单元损坏,开机后,主轴报警,显示器显示主轴没准备好。分析与处理过程打开主轴伺服单元电箱,发现伺服单元无任何显示。用万用表测主轴伺服驱动电源进线供电正常,而伺服单元数码管无显示,说明该单元损坏。检查该单元供电线路,发现供电线路实际接线与电气图不符,如图所示。该单元通电启动时,先闭合,后,闭合,将电阻短接。电阻与扼流圈得作用是在启动时防止浪涌电流对主轴单元的冲击。实际接线中三只电阻却接成了三相并联形式,起不到保护作用,导致通电时主轴单元被损坏,同时三只电阻因长期通电烧糊。按电气图重新接线,更换新主轴单元后,机床恢复正常。电源实际接线电气图接线电源图第四章数控机床运行中主轴的异常及处理方法主轴发热现象机床运行中主轴发热主要由于其转速较高且连续工作,欧
升升汽大众捷达二汽神龙富康天津夏利
升上海大众桑塔纳
升升广渐转变为生产轿车为主。从此,我国轿车工业进入了新的发展时期,八五以来,国
产轿车有了较快的增长,扭转了轿车主要依靠进口的局面。上海大众神龙汽车广州本田上海
通用天津汽车长安汽车等公司
国内市场供应现状
八十年代以前,我国所需轿车大部分依靠进口,轿车保有量的为进口。进入八十年代,
尤其是年全国汽车工业发展战略讨论会后,国家决定汽车工业实行战略性转变,从生产载重
汽车为主逐
绿化率
投资总额万元
其中流动资金万元
问题与建议
本文略
二市场预测
产品市场供应预测
年销售收入万元,年利润万元,财务内部收益率税前和
税后,借款偿还期年。
主要技术经济指标
建设规模辆
厂区占地面积公顷
建筑面积
建筑物构筑物占地面积
建筑系数
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本文硅将继续导通下去,同时也出现转速不稳或突然停转现象,般从以下方面处理首先观察主轴伺服系统是否有报警显示。若有,可按报警提示的内容采取相应措施,若无则应检查速度指令信号是否正常,若不正常,则为系统侧输出有问题或数模转换器存在故障。印制线路板设定,控制回路调整不当也会造成此类异常。主轴不转还可能是由于主轴位置传感器安装有误。造成传感器无法发出检测信号而引起的。此时应调整传感器的安装位置,并检查连接电缆是否存在接触不良等故障。若主轴电机不存在故障,则应检查主轴箱内机械传动部件。此类故障多发生在主轴箱内使用皮带传动的机床上,检查电机与主轴连接皮带是否过松,皮带表面是否沾染油污,皮带是否老化变形。如皮带过松,可移动电机座,张紧皮带,然后将电机座重新锁紧对于受到污染或老化的皮带,应清洗油污或更换。案例车削单元采用的是系统。机床在工作时突然停机。显示主轴温度报警。经过对比检查,故障出现在温度仪表上,调整外围线路后报警消失。随即更换新仪表后恢复正常。案例操作不当也是引起故障的重要原因。如台采用系统的数控车床,第天工作时完全正常,而第二天上班时却无论如何也开不了机,工作方式转到自动方式下就报警。加工完工件后,主轴不停,机械手就去抓取工件,后来仔细检查各部位都无毛病,而是自动工作条件下的个模式开关位置错了。所以,当有些故障原因不明的报警出现的话,定要检查各工作方式下的开关位置。还有些故障不产生故障报警信息,只是动作不能完成,这时就要根据维修经验机床的工作原理和运行状况来分析判断了。对于数控机床的修理,重要的是发现问题。特别是数控机床的外部故障。有时诊断过程比较复杂,但旦发现问题所在,解决起来比较简单。对外部故障诊断应遵从以下两条原则。首先要熟练掌握机床的工作原理和动作顺序。其次,要会利用梯形图。系统的状态显示功能或机外编程器监测的运行状态,般只要遵从以上原则,小心谨慎,般的数控故障都会及时排除。结语随着社会的发展,数控机床也随这科学技术的提高在发展,目前数控机床种类繁多,为保证它的正常运行,出现问题后能及时的处理已成为至关重要的问题。能够正确快速的发现常见异常,查明原因并及时解决问题,这样才能提高数控机床的开机可靠性和开动率。但数控机床主轴的故障及原因较多,而故障现象与故障原因并无对应,往往种故障现象由几种原因综合引起,或种原因引起几种故障。因此诊断故障应该从弄清具体数控系统的主轴结构及其控制原理入手,结