帮帮文库

返回

【终稿】XK5040数控立式铣床主运动系统及进给系统及控制系统设计【CAD图纸全套终稿】 【终稿】XK5040数控立式铣床主运动系统及进给系统及控制系统设计【CAD图纸全套终稿】

格式:RAR 上传:2026-02-02 08:05:35
触头容量小。电磁系统电磁线圈通电后不能吸和电磁线圈断电后衔铁不释放接触器产生不应该有的噪音线圈过热或烧毁灭弧系统灭弧罩受潮炭化破碎。灭弧线圈匝间短路,灭弧片脱落等,都可能引起灭弧困难。灭弧时,如听到微弱的噗噗声,就是灭弧时间延长的表现。灭弧受潮后,应该烘干灭弧线圈短路应该消除电磁铁离和器故障衔铁不能吸和当电磁线圈通电后,衔铁不动作停在行程途中吸和不严。衔铁不释放若剩磁吸力大于反力,衔铁就不会释放。线圈过热线圈温度超过允许值。电磁铁噪音大时间继电器速度继电器故障时间继电器常见故障,是延时不准确,延时不准确的原因由于结构的不同而异。速度继电器的胶木摆杆常常损坏,造成速度继电器不动作。有时由于调整不当,动作不正常。调整要根据实际转速进行。第二节压滤机电气线路的故障压滤机电气线路与机械系统的配合十分密却,其电气控制线路的正常工作往往和机械系统正常工作分不开,这就是压滤机电气控制回路的特点。正确判断是电气还是机械的故障,机电部分配合的好不好,这是迅速排除故障的关键,这就要求我们必须对机电之间的相互联系相互制约的关系十分清楚。第三节人为故障在维修压滤机电气故障时,常由于没有找到故障原因,或者修理操作不当,或者基本概念不清不合理的更换元件或者改动线路,而导致人为故障。结束语经过两个月的努力,终于完成了选煤厂压滤机控制系统设计。本次设计是采用了可编程序控制器对压滤机进行控制,取代了以前的用继电器接触器对压滤机的控制。控制系统对原有的继电器接触器的控制系统进行了彻底的技术改造。以往,采用的继电器方式的逻辑控制,控制方式落后,系统复杂,发现和排除故障困难。难以满足新形势自动控制方式运行水平高要求。所以,在此设计中采用可编程序控制器对压滤机控制系统进行控制,用软件实现系统的控制逻辑功能。根据压滤机系统的启动停止故障停止紧急停止等工艺要求,还考虑到要对设计的程序进行调试,极限,绝缘材料将加速老化,使电动机寿命大大缩短。引起温升过高主要有以下几个方面的缺相运行如果电源或定子绕组相断路,电动机处于缺相运行。当输出等于额定功率时,其电流约比三相运行时增大点几倍,则使通电的两相绕组严重过热,温升迅速增高,以至烧毁。二电源电压过高或过低电压过高时,定子电流增加,铁芯磁密度增加,铁损增加,造成电动机过热。电源电压过低时,引起磁转矩显著减小,若负载转矩不变,将导致转子和定子电流增大,同样会造成电动机过热。三三相电压不平衡三相电压不平衡,将使三相电流不平衡,严重时,电动机转矩减小,损耗增大,使电机过热。四长期过载运行电动机负载超过额定值成为过载。过载时,转速降落,则定子和转子电流增大温度上升。长期过载运行,将烧毁电动机。二电器故障电器故障包括接触器故障热继电器故障电磁铁电磁离和器的故障时间继电器速度继电器的故障等。具体故障如下分析。接触器故障主要包括触头系统电磁系统灭弧系统的等方面的故障。触头系统触头过热若触头接触正。参考文献邱公伟主编可编程控制器网络通信及应用北京清华大学出版社,王整风主编电能够利用实验室的三菱系列进行调试,本设计选用三菱型对压滤机运行控制。按照的设计方法设计步骤和实事求是的科学态度完成了此次设计。因受多方面条件的限制,设计系统只进行了实验室调试,并没有进行现场调试和实际操作的调试,但其在理论上完全满足对选煤厂压滤机的控制要求。设计说明书还详细介绍了压滤机和的工作原理,设计的方法和步骤,及实验室调试的内容。因本人的知识有限,实践经验不足,难免在设计中出现些理论上和实际上的问题,谨盼老师给以指过程中,经常会出现意想不到的干扰信号,给实时控制和测量系统带来定偏差。除采用硬件措施提高系统的抗干扰能力外,笔者还利用计算速度快的特点,充分发挥软件的优势,保证系统既不因干扰而停止工作,又能满足工程所要求的精度和速度,其中数字滤波和软件容错技术是程序调试中两种经济有效的方法。数字滤波对于较低信噪比的模拟量信号,常常因现场瞬时干扰而产生较大波动,如果仅用瞬时采样值进行控制计算,就会产生较大误差,因此采用了数宇滤波方法。现场信号经转换后变为离散的数字量信号,然后将形成的数据按时间序列存入内存,再利用数字滤波程序对其进行处理,滤去噪声部分获得单纯信号。实用的数字滤波方法有平均算法滤波峰值剔除滤波和中值滤波三种方法,在实际应用中可单独使用种方法,也可几种方法同时使用,以收到更好的效果。软件容错由于压滤机系统及其它工业现场环境通常比较恶劣,信号传送距离也较长,常常会使传送的信号产生,出现些程序编制时考虑不到的干扰信号。为提高系统运行的可靠性,使在信号出错的情况下能发现,并能排除的影响继续工作,在铣床程控系统调试中采取了以下软件容错措施在目前现场设备信号不是完全可靠的情况下,对于非严重影响设备运行的故障信号,为防止输入接点的抖动或接触不良而产生伪报警,在程序调试时采取不同时间的延时判断。若延时后仍不消失,再执行相应动作。充分利用各种信号问的组合逻辑关系构成条件判断,使个别信号出现时,不会因判断而影响系统的正常逻辑功能,使系统程序能正常执行下去。这种方法在现场调试时具有很大的灵活性。第九章压滤机常见故障及分析压滤机常见的故障主要分为两大类电机电器的故障机床电气线路的故障人为故障等。第节压滤机电机电器故障分析电动机故障电动机故障,类是机械方面的,如轴承磨损转子和定子相摩擦等另类是电气方面的,如绕组短路段路三相电流不平衡,以及电压过高过低缺相等。这两类故障,都会引起电动机温升过高。当温升超过了绝缘材料的电阻增大,在额定电流时,温升将超过允许值,造成触头过热。触头接触电阻增大的主要原因如下触头压力不够触头表面氧化或不洁触头容量不够。触头烧毛熔焊触头在闭和或分段时产生电弧。在电弧的作用下,触头表面形成许多突出的小点,如果电弧比较大,则小点面积扩大,触头烧毛。触头闭和时,如果跳动严重,则触头熔化,造成熔焊。触头磨损触头在使用过程中,总是要磨损的,但如果触头经常严重磨损,则应该查明原因。触头磨损加剧的主要原因电弧温度过高使触头金属氧化触头初压力太小灭弧系统损坏或气控,浮容重,地基承载力满足要求。不均匀系数计算。由上可知ηη基地压力不均匀系数满足要求。设计洪水情况,闸室地基压力计算。由表可知则е偏上游下游端上游端地基承载力验算。由上可知地基承载力满足要求。不均匀系数计算。由上可知η但根据附录五的规定,对于地基良好,结构简单的中型水闸,η的采用直可以适当的增大。本闸闸基土质良好在校核洪水位情况下,η可以采用故基地压力不均匀系数满要求。闸室抗滑稳定分析临界压应力其中,。,故闸室不会发生深层滑动,仅需作表层抗滑稳定分析。其中取取。由于本闸齿墙较浅,可取,则闸室抗滑稳定性满足要求。校核洪水情况闸室基底压力计算。由表可知,则е偏下游下游端上游端地基承载力验算。由上可知地基承载力满足要求。不均匀系数计算。由上可知ηη基地压力不均匀系数不满。但根据附录的规定,对于地基良好,结构简单的中型水闸,η可以采用,在校核洪水位情况下,η可以采用故基地压力不均匀系数满要求。闸室抗滑稳定分析临界压应力闸室抗滑稳定性满足要求。闸室结构设计闸墩设计闸墩为钢筋混凝土结构,中墩厚米,闸墩长与底板顺水流方向相同为米,边墩与暗墙合而为,采用重力式。闸墩上设置两道闸门工作闸和检修闸。工作闸门槽距闸墩上游端米,工作闸门槽深米,槽宽米。闸墩上下游两端是米的半圆形状。在闸墩的上游端设置检修闸门。检修闸门距离上游端米处。槽宽米,槽深米。下有不设置检修门。闸门设置在底板上,其底部高程是米,上游闸墩底部高程为米,下游闸墩顶部高程是为米,由上节在计算知道在校核洪水位情况下水平方向上的水压力最大,这时门槽颈部应力计算不利情况,故门槽应力计算选校核洪水情况为计算情况。闸墩底部截面上的纵向正应力要求不出现拉应力,而最大拉应力也要小于混凝土的容许抗压强度。我们计算中发现情况符合。故闸墩不必配置纵向受力钢筋,但要配置构造钢筋。加强闸墩与底板的连接,防止温度变化对闸墩不利影响。竖向配置情况是,配置的钢筋,每米根。其下插入底板,水平方向采用的分布钢筋。在门槽出的配筋也是配置构造钢筋,配置的钢筋间距与闸墩的致。浇注标号的混凝土作筑坝材料。底板结构计算采用弹性地基梁法对底板进行结构计算。闸基的地基反力计算下游端上游端在上节中计算地基应力时,求的是齿墙底部基底的应力,而不是底板底部基底应力,故尚应重新计算地基反力。完建期。完建期内无水平荷载,故在上节中相应的地基应力就等于地基反力,可以直接运用,即上游端下游端校核洪水情况。此时有水平力作用,需要重新计算地基反力,见表偏下游上游端下游端表校核洪水时荷载力矩计算表对底板底面上游点求矩荷载名称计算式竖向力水平力力臂力矩备注↑←↘↙闸室结构表上游水压力下游水压力浮托力表渗透压力表闸室内水重力合计↘不平衡剪力及剪力分配以胸触头容量小。电磁系统电磁线圈通电后不能吸和电磁线圈断电后衔铁不释放接触器产生不应该有的噪音线圈过热或烧毁灭弧系统灭弧罩受潮炭化破碎。灭弧线圈匝间短路,灭弧片脱落等,都可能引起灭弧困难。灭弧时,如听到微弱的噗噗声,就是灭弧时间延长的表现。灭弧受潮后,应该烘干灭弧线圈短路应该消除电磁铁离和器故障衔铁不能吸和当电磁线圈通电后,衔铁不动作停在行程途中吸和不严。衔铁不释放若剩磁吸力大于反力,衔铁就不会释放。线圈过热线圈温度超过允许值。电磁铁噪音大时间继电器速度继电器故障时间继电器常见故障,是延时不准确,延时不准确的原因由于结构的不同而异。速度继电器的胶木摆杆常常损坏,造成速度继电器不动作。有时由于调整不当,动作不正常。调整要根据实际转速进行。第二节压滤机电气线路的故障压滤机电气线路与机械系统的配合十分密却,其电气控制线路的正常工作往往和机械系统正常工作分不开,这就是压滤机电气控制回路的特点。正确判断是电气还是机械的故障,机电部分配合的好不好,这是迅速排除故障的关键,这就要求我们必须对机电之间的相互联系相互制约的关系十分清楚。第三节人为故障在维修压滤机电气故障时,常由于没有找到故障原因,或者修理操作不当,或者基本概念不清不合理的更换元件或者改动线路,而导致人为故障。结束语经过两个月的努力,终于完成了选煤厂压滤机控制系统设计。本次设计是采用了可编程序控制器对压滤机进行控制,取代了以前的用继电器接触器对压滤机的控制。控制系统对原有的继电器接触器的控制系统进行了彻底的技术改造。以往,采用的继电器方式的逻辑控制,控制方式落后,系统复杂,发现和排除故障困难。难以满足新形势自动控制方式运行水平高要求。所以,在此设计中采用可编程序控制器对压滤机控制系统进行控制,用软件实现系统的控制逻辑功能。根据压滤机系统的启动停止故障停止紧急停止等工艺要求,还考虑到要对设计的程序进行调试,极限,绝缘材料将加速老化,使电动机寿命大大缩短。引起温升过高主要有以下几个方面的缺相运行如果电源或定子绕组相断路,电动机处于缺相运行。当输出等于额定功率时,其电流约比三相运行时增大点几倍,则使通电的两相绕组严重过热,温升迅速增高,以至烧毁。二电源电压过高或过低电压过高时,定子电流增加,铁芯磁密度增加,铁损增加,造成电动机过热。电源电压过低时,引起磁转矩显著减小,若负载转矩不变,将导致转子和定子电流增大,同样会造成电动机过热。三三相电压不平衡三相电压不平衡,将使三相电流不平衡,严重时,电动机转矩减小,损耗增大,使电机过热。四长期过载运行电动机负载超过额定值成为过载。过载时,转速降落,则定子和转子电流增大温度上升。长期过载运行,将烧毁电动机。二电器故障电器故障包括接触器故障热继电器故障电磁铁电磁离和器的故障时间继电器速度继电器的故障等。具体故障如下分析。接触器故障主要包括触头系统电磁系统灭弧系统的等方面的故障。触头系统触头过热若触头接触正。参考文献邱公伟主编可编程控制器网络通信及应用北京清华大学出版社,王整风主编电
下一篇
(终稿)XK5040数控立式铣床主运动系统及进给系统及控制系统设计(CAD图纸全套完整)CAD截图01(终稿)XK5040数控立式铣床主运动系统及进给系统及控制系统设计(CAD图纸全套完整)CAD截图02(终稿)XK5040数控立式铣床主运动系统及进给系统及控制系统设计(CAD图纸全套完整)CAD截图03(终稿)XK5040数控立式铣床主运动系统及进给系统及控制系统设计(CAD图纸全套完整)CAD截图04
本资源为压缩包,下载后将获得以下全套资料(图纸+论文+其他)

XK5040立式铣床三维图SolidWorks.rar XK5040立式铣床三维图SolidWorks.rar

XK5040立式铣床主轴箱装配图A0.dwg XK5040立式铣床主轴箱装配图A0.dwg (CAD图纸)

XK5040数控立式铣床主运动系统及进给系统及控制系统设计说明书.doc XK5040数控立式铣床主运动系统及进给系统及控制系统设计说明书.doc

XK5040铣床垂直进给机构装配图A0.dwg XK5040铣床垂直进给机构装配图A0.dwg (CAD图纸)

XK5040主轴零件图A1.dwg XK5040主轴零件图A1.dwg (CAD图纸)

成绩评定表.doc 成绩评定表.doc

过程管理资料.doc 过程管理资料.doc

进展情况记录.doc 进展情况记录.doc

开题报告.doc 开题报告.doc

评阅表.doc 评阅表.doc

任务书.doc 任务书.doc

实习报告.doc 实习报告.doc

套筒.dwg 套筒.dwg (CAD图纸)

铣床数控系统硬件电路图A0.ddb 铣床数控系统硬件电路图A0.ddb

中期报告.doc 中期报告.doc

仅支持预览图纸,请谨慎下载!
  • Hi,我是你的文档小助手!
    你可以按格式查找相似内容哟
DOC PPT RAR 精品 全部
小贴士:
  • 🔯 当前文档为RAR文档,建议你点击RAR查看当前文档的相似文档。
  • ⭐ 查询的内容是以当前文档的标题进行精准匹配找到的结果,如果你对结果不满意,可以在顶部的搜索输入框输入关健词进行。
帮帮文库
换一批

搜索

客服

足迹

下载文档