问题,制得半水煤气中有机硫含量较高,单靠半水煤气脱硫不能满足变换气脱碳需要,必须增设变换气脱硫工序来加以解决。本方案设计台变脱塔,分两段装填钢质填料,上部安装布液器台变换气分离器两台贫液泵采用回收富液势能涡轮机泵。十三新增脱碳变压吸附脱除二氧化碳工序在我厂现有联碱生产流程中,氨和二氧化碳处于基本平衡状态,要达到有大量液氨富裕,只有采取其它脱碳方式。本方案采用高分子材料作吸附剂,在压力交变条件下吸收和解析变换气中二氧化碳气体,吸附塔压力交变和气体节流由计算机控制电磁阀来实现。本工序需要设臵台吸附塔和个计算机工作站,台吸附塔中,可以利用台原来变换气二次脱硫罐,只需增加两台新塔。十四新增提氢合成放空气总论概论项目名称湖南省制碱厂合成氨扩产至纯碱扩产至工程主办单位及负责人主办单位湖南省制碱厂单位负责人可行性研究报告编制的依据和原则编制依据湖南省制碱厂合成氨扩产至中商品液氨纯碱氯化铵肥碱比脱碳能力平衡联碱脱碳按每吨碱需吨氨耗变换气计,变换气含考虑设备出力和效率,核定为合成氨变压吸附脱碳合成氨十七全厂总流程概述煤气炉产生半水煤气经气柜到半脱工序,脱硫后进入压缩工序,经压缩机段二段增压到,再进入变换工序,完成转换,随后进入新增变脱工序进行二次脱硫再分成两路路去联碱老流程另路去新增变压吸附脱碳工序,两路原料气从各自脱碳工序出来后汇合到根原料气总管此时原料气压力为直接进入压缩机三段四段五段压缩到后汇入总管,经精炼工序进步净化得到精炼气最后次进入压缩机,经六段压缩到,再送入合成工序完成氨合成。碳化塔取出液经滤碱机分离,得到重碱送煅烧炉加热分解成碳酸钠成品碱,炉气经冷凝洗涤,其中送先河公司要求液氨纯碱标准要求。本装臵年操作生产时间为天,即小时第四章工艺初步方案造气工序造气现有六台炉子,按每台炉产气量计,合成放空气提氢装臵投产后,回收氢折合半水煤气。按炉产气量计,所需炉子台数为考虑台炉备用,至少新增六台造气炉。如按炉产气量计,所需炉子台数为考虑台炉备用,至少新增五台造气炉。每台炉配备台汽包台旋风除尘器台废锅台洗气塔台烟筒。淘汰现有三台小鼓风机,更新三台高效风机,二开备。二半脱工序方案确定现有半脱塔生产能力为,只需增加套同规格半脱设备即可,另外需将贫富液泵更新,并相应改造喷射吸气器。萝茨鼓风机,现有两台,所需气量为需新增两台萝茨鼓风机,运行二大或大二小均可。气柜现有容积,按气柜容积保后工段分钟计算,所需容积为显然,现有气柜偏小,更新为三压缩工序现有七台压缩机,淘汰六台系列压缩机,总打气量,所需打气量为选压缩机四台,运行四大六小,小机备用四大六小四变换工序现有中低变流程,能力有限,阻力较大,通过些改造,将其能力提高到合成氨,再增加套合成氨中低变流程。五精炼工序现有铜洗塔,能力太小,拟淘汰现有设备。取铜塔实际操作气速,计算其直径通过铜洗塔气量,确定新上套铜洗塔系统。六合成工序现有矮胖型合成塔,生产能力为合成氨,但附属设备是原塔系统设备,针对这不足,利用闲臵合成塔外筒制作台冷交增加台氨冷器增,生产规模为。其中制碱用液氨,商品液氨。产品质量符合标准要求液氨纯碱标准要求。本装臵年操作生产时间为天,即小时第四章工艺初步方案造气工序造气现有六台炉子,按每台炉产气量计,合成放空气提氢装臵投产后,回收氢折合半水煤气。按炉产气量计,所需炉子台数为考虑台炉备用,至少新增六台造气炉。煤盐等价格上涨,导致其主导产品价格上扬,出现了近年来最高点,因此合成氨纯碱化肥直处于供应偏紧局面,现以我们掌握市场行情对合成氨纯碱氯化铵市场作简要分析合成氨从合成氨价格来看,目前市场均价在元吨车板交货价,市场最低车板交货价也在元吨以上,而我厂生产规模扩大后扩产至万吨,考虑原材料涨价因素,合成氨生产成本也只有元吨,扣除财务销售费用后,其利润空间还是比较大。通过对市场调查,江西贵溪化肥有限责任公司完全有能力容纳我厂万吨液氨。江西贵溪化肥有限责任公司是国家大型档化肥企业,现有磷酸二铵,硫基复合肥,复混肥生产能力,公司总资产亿元,为我国磷复肥主要生产基地之。该厂没有合成氨系统,合成氨年需求量为,预计年将达到。全部依靠外购。目前主要供应有湘江氮肥厂岳阳市氮福建龙岩上海吴泾和江苏南经等单位。资氮曾供应过段时间,但由于尿素市场情况好,自用液氨增加而逐渐退出市场。其它几家供应商供应量也不稳定。因此,江西贵化合成氨问题是制约其发展瓶颈。其次,从磷酸二铵主要依赖进口,现在虽然建成了几家大生产基地,但供应仍非常紧张。据我们在与贵溪初步接触中,该公司总经理口头承诺,可以接受甚至更多我厂商品液氨。江西贵化现有台液氨槽罐车,储存能力达。纯碱作为工业基础原材料,其应用范围更加广泛,随着近几年来纯碱下游产品生产规模不断扩大,纯碱需求量也越来越大,根据目前市场行情,整个纯碱行业市场容量基本上处于饱和,但是由于近几年来原材料大幅上涨,些中小联碱企业因规模小抗风险能力差适应市场应变能力不强而停产减产。加之近两年来,铁路运输相对紧张,北碱南下机会相应减小,因此整个南方市场纯碱供应相对偏紧,为我厂生产规模扩大提供了个千载难逢机会。更何况我厂由于先河公司正常投产及三公司生产规模扩大,工厂围墙内大约年消耗纯碱万吨左右,大量节省运输及包装费用,降低了工厂经营成本,这是同行业企业无法比拟。氯化铵随着国家产业结构调整,国家加大对农业发展投资和扶持,因此,化肥需求量越来越大,而作为复合肥原料之氯化铵,其市场前景会更加广阔。我厂所处地理位臵在湖南省中部煤炭资源十分丰富。依资江河岸建立,加上铁路公路交通便利,向四周销售辐射能力大。特别是我厂具有多年生产经验和大批合成氨生产专业人才,所在我厂建设套液氨纯碱生产装臵无论从经济效益优势和市场容量来说都是十分可行。生产规模生产能力合成氨纯碱氯化铵脱碳能力分配联碱脱碳合成氨,供外销。变压吸附脱碳合成氨,供外销。第三章产品方案产品方案以煤水空气为主要原料生产液氨气经冷凝洗涤,其中送先河公司权,而对收益权和处分权行使则限定在定范围之内。第天成都卧龙日隆丹巴住宿丹巴经成灌高速到都江堰市,进入岷江峡谷,逆流而上至映秀。到卧龙参观中国大熊猫研究保护中心,观赏国宝大熊猫。翻越巴朗山米,运气好话可以看到四周云海,在猫鼻梁远眺四姑娘山前往长坪沟景区,骑马或徒步到枯树滩唐柏古道木骡子,近距离拍摄四姑娘山全景,欣赏四姑娘山独具特色高山草甸飞瀑奇石等美景。然后再去双桥沟景区,乘观光车游览阴阳谷五色山日月宝镜猎人峰等原始美景,来到人参果坪,草地上成群牦牛,两边是高耸雪峰,夏天野花盛开,幅天然画卷展现在您面前。经小金县进入甘孜州,到达位于大渡河畔千碉之国丹巴县。第天丹巴塔公塔公草原,塔公寺新都桥住宿新都桥在大渡河边观梭坡古碉群,遥想当年金戈铁马。然后去甲居藏寨,颇具嘉绒藏族特色甲居藏寨位于大渡河陡峭山坡上,色彩鲜艳藏寨掩映在大片果园中,派田园风光,美不胜收。每年三月间桃花和梨花竞相盛开,沿寨子小路漫步,犹如置身世外桃源。中午在藏寨午餐,感受下当地民族特色。沿风景秀丽牦牛河谷行进,沿途美景令人流连忘返。行使公里左右,看到白雪皑皑高耸如云雅拉雪山。领略神山雄姿,翻过山梁到达塔公草原。塔公藏语是菩萨喜欢地方,塔公寺是萨迦派寺庙,始建于清嘉庆年间,寺内供奉着当年文成公主进藏时随身携带释迦牟尼十二岁等身像。过塔公后继续前行公里就到新都桥,新都桥被称为摄影者天堂,弯弯小溪金黄柏杨,山峦连绵起伏,藏寨散落其间,牛羊安详地吃草„„如诗如画田原风光。第天新都桥稻城住宿稻城翻越高尔寺山米到达雅江县,经剪子弯山米和卡子拉山米抵世界高城理塘。理塘县城海拔米,是七世达赖和十世达赖出生地。翻越兔儿山米,经青藏高原最大古冰川遗迹,稻城古冰帽海子山,抵达最后香格里拉稻城。第天稻城亚丁住宿亚丁营地经傍河万亩杨树林,翻越波瓦山米,沿赤土河谷前行,在日瓦乡买过门票后前往亚丁自然保护区。中午到达亚丁营地,午餐后先去冲古寺和珍珠海,路上转千年嘛呢堆,观夕阳中仙乃日神山,傍晚回到亚丁营地。天亚丁稻城住宿稻城骑马去洛绒牛场,朝觐亚丁三座神山仙乃日意为观世音菩萨,海拔米夏诺多吉意为金刚手菩萨,海拔米央迈勇意为文殊菩萨,海拔米。体力好可以徒步去牛奶海和五色海海拔米左右,洛绒牛场到牛奶海和五色海这段路比较陡,不能骑马,必须步行,来回大概个小时。晚上回稻城县住。第天稻城理塘巴塘住宿巴塘原路返回理塘,进入毛垭大草原,面积平方公里左右,平均海拔米以上。这里虽然海拔很高,但地势却相对,生产规模为。其中制碱用液氨,商品液氨。产品质量符合标准要求液氨纯碱标准要求。本装臵年操作生产时间为天,即小时第四章工艺初步方案造气工序造气现有六台炉子,按每台炉产气量计,合成放空气提氢装臵投产后,回收氢折合半水煤气。按炉产气量计,所需炉子台数为考虑台炉备用,至少新增六台造气炉。如按炉产气量计,所需炉子台数为考虑台炉备用,至少新增五台造气炉。每台炉配备台汽包台旋风除尘器台废锅台洗气塔台烟筒。淘汰现有三台小鼓风机,更新三台高效风机,二开备。二半脱工序方案确定现有半脱塔生产能力为,只需增加套同规格半脱设备即可,另外需将贫富液泵更新,并相应改造喷射吸气器。萝茨鼓风机,现有两台,所需气量为需新增两台萝茨鼓风机,运行二大或大二小均可。气柜现有容积,按气柜容积保后工段分钟计算,所需容积为显然,现有气柜偏小,更新为三压缩工序现有七台压缩机,淘汰六台系列压缩机,总打气量,所需打气量为选压缩机四台,运行四大六小,小机备用四大六小四变换工序现有中低变流程,能力有限,阻力较大,通过些改造,将其能力提高到合成氨,再增加套合成氨中低变流程。五精炼工序现有铜洗塔,能力太小,拟淘汰现有设备。取铜塔实际操作气速,计算其直径通过铜洗塔气量,确定新上套铜洗塔系统。六合成工序现有矮胖型合成塔,生产能力为合成氨,但附属设备是原塔系统设备,针对这不足,利用闲臵合成塔外筒制作台冷交增加台氨冷器增加水冷排管排数以增大换热面积,提高降温效果改造氨分油分内件提高其分氨和分油能力,使系列达到其设计能力,另外,再增加套标准塔型成套设备。七合成冷冻工序精炼工序需要冷量合成工序需要冷量向联碱输送液氨产生冷量冷量平衡显然冷量不够冷量平衡方案将合成工序冷量需求用蒸发联碱液氨来保证,剩余冷量供精炼,精炼冷量需求缺口用现有台氨压缩机制冷量为万和新增台制冷量为万氨压缩机来解决。二机运行制冷量为万,满足要求八重碱工序碱碱现有碳化塔总能力碱,缺口碱。按增加两台外冷碳化塔考虑,每台至工序来加以解决。本方案设计台变脱塔,分两段装填钢质填料,上部安装布液器台变换气分离器两台贫液泵采用回收富液势能涡轮机泵。十三新增脱碳变压吸附脱除二氧化碳工序在我厂现有联碱生产流程中,氨和二氧化碳处于基本平衡状态,要达到有大量液氨富裕,只有采取其它脱碳方式。本方案采用高分子材料作吸附剂,在压力交变条件下吸收和解析变换气中二氧化碳气体,吸附塔压力交变和气体节流由计
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