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磷石膏制硫酸联产水泥(或熟料)项目可行性投资商业计划书(复件) 磷石膏制硫酸联产水泥(或熟料)项目可行性投资商业计划书(复件)

格式:word 上传:2025-12-25 05:49:28
价都接近亿元人民币。青岛东方化工厂项目主要技术负责人介绍该厂四六工程固定资产投资约为万元。四六工程生产技术可靠性及来源我国在世纪年代中后期共建成投产七套四六工程装置,均是以磷石膏为原料。经调查,七套装置均能达产达标,正常生产,生产技术是成熟可靠。在投产后定时期内,有套鲁北鲁西青岛东方河北遵化取得良好社会效益和经济效益,另外套经济益较差。投资情况及经济效益很大程度上受地域环境影响。全国第套鲁北化工总厂三四六工程装置中水泥部分设计由山东建材工业设计院承担硫酸部分设计由南化公司设计院承担。其余六套水泥部分均由山东建材工业设计院设计,硫酸部分分别由南化公司设计院山东化工规划设计院四川化工设计院套承担。四六工程技术核心在于生料转化培烧,即水泥部分,硫酸部分转吸或二转两吸工艺是成熟技术。项目集成设计主要由山东建材设计院承担。经了解,承担四六工程水泥部分设计几个主要工艺负责人已退休,但仍在做相关技术工作,在这次调研中,与他们建立了联系。四六工程集成设计可选山东建材工业设计院或由原主要工艺设计负责人领办工程公司承担,硫酸部分设计可选南化公司设计院承担。青岛东方化工公司四六工程运行情况是较好之,年全国四六工程增效节能现场会在该公司召开。该公司自年投产,到年停产,共连续运行了八年。该公司四六工程主要技术负责人现公司化建厂厂长具有较丰富开车经验,他表示可提供开车技术服务。湖南拟建两个硬石膏制硫酸水泥工程,均请他为生产技术顾问。四六工程在运行中存在些问题由于石膏脱水分解烧成在个回转窑中进行,窑内操作气氛控制十分困难。如控制不当,将会影响水泥熟料质量和产生升华硫,降低运转率。热利用率不理想,能耗高,窑生产强度低,既增加基建投资,又影响经济效益。燃料煤消耗占水泥车间成本以上。磷石膏生料煅烧制备水泥熟料理论热耗为熟料。在实际生产过程中,热耗高达熟料。根据磷石膏制硫酸联产水泥烧成工艺与热耗分析,回转窑窑体散热占烧成热耗,窑气显热占烧成热耗,回转窑热效率仅为。热耗增加不仅燃料消耗大增加水泥成本,而且还因窑气量增加,致使窑气中浓度降低,增加了硫酸生产系统建设投资,增大了动力消耗增加了硫酸生产成本。窑气含浓度低,使得硫酸装置投资增大,并只能采用转吸流程,转化率低,尾气排放量大,不能符合环保要求。用磷石膏窑气制酸时,转化率普遍偏低。原因是进转化系统制酸气值较低窑气中会降低转化率。此外,因窑气浓度低,般采用次转化工艺,磷石膏制硫酸转化器结构只能按低浓度转化特点进行设表青岛东方厂出窑熟料化学分析年平均值水泥熟料率值青岛东方化工公司提供四六工程生产运行考核情况四六工程装置小时连续运行考核银山什邡两套首批四六工程装置经过年试生产和调整后,生产转入正常。年月四川化工厅组织了对银山会邡两套四六工程装置小时连续运行考核。考核结果表明,两套四六装置生产能力已达到和超过设计能力,产品质量主要工艺技术指标消耗定额和技术经济指标达到了设计要求,工程设计是成功,工艺技术是成熟可靠。小时生产技术考核结果和设计指标列于表。表水泥装置小时生产技术考楼结果从表可以看出,银山厂回转窑小时考核水泥熟料平均产量,什邡厂为,匀超过了设计能力。出窑窑气中气浓度高于设计指标山东建材工业设计院提供。据调查,国内七套四六工程装置都通过了生产考核,装置能够长期运行,正常生产。当时各厂水泥产品质量均为号相当于现在号,鲁北称可达到号相当于现在号,但未见产品。从无棣县建筑工地上找到鲁北化工总厂出品水泥,标号为号。国内四六工程出口窑气浓度般为,经配气后进转化器窑气浓度为,可以实现系统自热平衡,转化率为。硫酸产品有酸和酸两种。四六装置生产时原料及燃料动力消耗情况青岛东方化工厂提供其年七月正常生产时生产考核结果如下生产水泥产品号消耗定额吨吨水泥磷石膏半水烘干煤无烟煤黄砂烧成煤天然石膏混合材耗电耗水生产硫酸产品消耗定额吨吨硫酸耗电耗水四六工程回转窑生产水平及出窑气成份不同石膏或磷石膏制硫酸联产水泥装置回转窑生产指标比较见表。青岛东方化工公司窑尾出口窑气成份见表。不同石膏原料窑尾出口窑气浓度比较见表。表煅烧石膏生料回转窑生产指标生产厂规格长径比产量单位容积产量单位表面积产量单位截面积产量入窑原料波兰维佐夫厂僵烧磷石膏德国考斯维希厂硬石膏奥地利林茨厂僵烧磷石膏德国沃尔芬厂僵烧石膏南非僵烧磷石膏英国华爱脱海汶僵烧石膏英国汶尼斯僵烧石膏四六工程半水磷石膏云南磷肥厂僵烧磷石膏表青岛云天化集团公司磷石膏产业化利用调研报告磷石膏制硫酸联产水泥或熟料调研报告磷石膏制硫酸水泥国内外技术发展现状国外技术发展状况国内技术发展状况磷石膏制硫酸水泥四六工程的生产技术情况氧化钙二氧化硫以及二氧化碳将两式合并可写出综合反应式如下十生成再与配料中等形成水泥熟料水泥熟料是由,和等成分构成。在石膏分解过程中,如果控制不当,还会产生有害副反应。石膏还原产生二氧化硫气体,送入接触法硫酸生产装置制成硫酸,水泥熟料则与定数量混合材缓凝剂等原料配合,经过研磨制成水泥。四六工程工艺流程磷石膏制硫酸水泥四六工程装置使用湿法磷酸生产过程中排出二水石膏为原料。潮湿二水石膏首先在干燥窑内烘干并脱水,成为半水石膏。焦炭粉则在较低温度下烘干,使水分含量降低到以下,经过干燥物料,分别在球磨机中进行研磨,然后储存于各自料仓中。生产流程示于图。经过烘干和磨碎原料各种辅助材料,按照配比工艺要求,混合均化,制得符合要术生料。图磷石膏制硫酸装置示意流程图干燥窑料斗球磨机回转窑冷却滚筒生料从窑头进入周转窑,依次经过脱水预热,还原分解和熟料烧成等几个阶段,制成水泥熟料。煤粉和空气自窑尾喷入燃烧,以便使窑内达到烧成和分解所需温度。制成熟料从窑尾排出,在冷却滚筒中冷却后送去储存,作为制造水泥原料。从冷却滚筒出来热空气进入回转窑,回收其热量。燃烧气体与石膏分解产生二氧化硫起,从窑头排出,经除尘后送去生产硫酸。硫酸生产装置采用水洗净化,转吸接触法生产工艺。四六工程生产控制要点磷石膏在回转窑中需要依次完成脱水预热还原分解和烧成三个阶段,既要制得二氧化硫含量较高符合生产硫酸要求窑气,又要制成符台要求熟料,用于生产水泥。因此,回转窑操作是整个生产过程关键。需要严格控制配料比例和窑内气氛。根据石膏被碳还原生成二氧化硫还原反应方程式,与化学计量摩尔比应为。在实际生产条件下,有部分焦炭被气体中氧所氧化,也有部分焦粉被气流夹带出去,所以在配料中碳实际含量要高于理论值。如果生料中值降低,或者窑气中含量偏高,会使硫酸钙还原分解率降低,物料中残余含量增高。这不但会使硫回收率降低,而且极易与形成低熔点物质,使物料饶结,造成回转窑结圈。反之,生料中值升高,或者窑气中含量偏低,将形成还原气氛,产生元素硫磺。元素硫磺会使硫酸生产设备堵塞。为了保证回转窑在适当气氛下正常操作,在窑气出口处装有氧自动分析仪,随时监控窑气中氧含量变化在通常情况下,从回转窑排出窑气,氧台量控制在。四六工程与国外同类装置相比不同技术特点转窑法用磷石膏制硫酸同时生产水泥,与文献资料上报道国外其它生产工艺比较,四六工程装置具有以下特点。采用半水石膏工艺,即入回转窑生料中,水分含量为,相当于半水硫酸钙。这种工艺优点是可以简化石膏干燥设备,降低能源消耗。半水石膏煅烧温度是,比僵烧石膏煅烧温度低得多。同时,半水石膏在回转窑内进步煅烧,还可回收窑气余热,降低窑气出口温度。实践表明,采用这种工艺,回转窑操作没有任何困难。磷石膏中含量可以达到根据文献资料报道,用作原料磷石膏中,含量不能超过,否则会影响水泥质量并引起回转窑操作计,与硫铁矿和硫磺制硫酸二次转化工艺相比,在规模相同时,磷石膏制硫酸窑气量要增大。由于窑气中含及,既可能影响转化,还会影响吸收操作,使吸程磷石膏煅烧干燥含尘尾气出窑制酸气制酸后尾气处理不好均会污染环境,目前已有可靠处理措施。要上四六工程,有可靠技术来源设计单位及开车指导顾问。以四六工程技术为依据,目前国内能做到最大设计规模为年产万吨硫酸万吨水泥年消耗磷石膏干基万吨。除鲁北化工实业公司外,国内其它六套四六工程现已停产,原因是经济上无利可图。四六工程存在主要问题是流程长,窑及酸转化器生产强度低,既增加基建投资,又影响经济效益回转窑热利用率低,单位熟料热耗高达,且单位容积产量低出窑气中浓度偏低,体积浓度般仅在由于石膏脱水分解烧成在个回转窑中进行,回转窑热工制度难以稳定。窑内操作气氛控制十分困难,因为分解带要求微还原气氛,而氧化带要求微氧化气氛,调节难度大。联产水泥标号低只能达到号,前期强度低,质量不易保证硫酸及水泥生产成本高。按现行价测算硫酸车间生产成本元吨水泥车间生产成本元吨,均高于其它生产方法投资高。每套四六工程投资都在千万亿元。按投资千万,年产万吨硫酸万吨水泥测算,其硫酸产品投资为元吨硫酸,为硫铁矿制酸二倍以上,硫磺制酸四倍以上其水泥产品投资为元吨水泥,为现行干法水泥二倍以上。磷石膏窑外分解循环流化床技术循环流化床分解磷石膏,从资料报道,其具有分解效率高流程短产量高热效率高制酸气体浓度高可采用二转二吸工艺制酸等优点,能耗可降低,投资生产成本均可有较多下降,制酸尾气可达标排放。近年,循环流化床窑外分解碳酸钙新型干法水泥生产技术在水泥行业大量推广,使人们对循环流化床分解磷石膏可行性抱有新期望。从上世纪年代到年代中期,国内外对磷石膏窑外分解循环流化床技术进行了大量研究开发工作,但至今还没有可供工业化采用技术。目前尚无中试或工业试验考核可证明出循环流化床制酸气体可达到,均为依据德国鲁奇公司报道数据推测。④磷石膏分解过程与碳酸钙相比有显著差异磷石膏需要在先弱还原气氛,后弱氧化气氛环境中分解,分解温度比碳酸钙高很多,分解耗热量是碳酸钙倍,需严格控制入炉气体量,以得到高浓度气体碳酸钙分解仅需控制反应温度。用循环流化床分解磷石膏要比碳酸钙复杂得多,在工程上能否达到预期效果还有待工业实践。中国在年,把循环流化床分解磷石膏新技术开发列为国家八五科技攻关项目,国内南京工业大学和鲁北化工总厂联合攻关,从基础研究到冷模热模中试做了系列开发研究,但工业试验结果未公开。作为热模中试承担单位鲁北化工总厂在国家放大试点工程中也未采用循环流化床技术,估计中试情况不尽人意。德国鲁奇公司年提出用循环流化床分解磷石膏生产硫酸和水泥新技术。据报道,其已在试验装置上完成分解试验,取得很好试验结果。当年德国鲁奇公司提出利用循环流化床分解磷石膏产生高浓度气体并联产水泥熟料工艺技术方案,颇受各国磷复肥公司技术开发公司及工程学术界推崇。该公司多年来直石膏中杂质形态及水溶性磷
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