运行,机组真空严重偏低,带负荷较困难。六存在主要问题缺陷情况记录和叙述机组抽汽参数严重超标如下表为机组在运行时各段轴汽压力和温度额定工况设计值机组工况机组工况压力温度压力温度压力温度主蒸汽段轴汽二段轴汽再热蒸汽三段轴汽四段轴汽从上表可以看出,我公司两台机组抽汽压力和温度与机组设计值相比严重偏大,其中号机组比二号机组问题更为突出,在夏季工况运行时,段抽汽压力和温度已偏离高加设计许可值。高中压缸内效率差,部分结构设计不合理下表为机历年来工况下效率统计,所有数据来自湖南电力试验研究院机组热力性能试验报告。项目高压缸内效率中压缸内效率试验时间报告编号单位设计值机机机机机机大修后机大修前机大修后从上表可以看出,我公司两台机组高压缸效率中压缸效率与设计值相比差距较大。机组高压缸效率为,严重偏离设计值,高压缸效率也偏离设计值。机组高压缸效率与设计值相比也相差较远。我公司两台机组采取型技术设计,与目前型技术制造相比相差较远,主要表现在如下方面机组喷嘴在年扩大性小修时由于备品不能及时供应,采用其它厂用过喷嘴,为组,该喷嘴工作效率差,与目前型采用组喷嘴组性能相差较远。机组高中压缸动叶隔板静叶采用两元流设计,各级焓降低,做功不充分,与型三维设计相差较大。高中缸汽封设计不合理,部分间隙偏大,对机组效率有较大影响。我公司两台机组高中压缸叶顶汽封采用平齿汽封结构,容易导致级间漏汽高压进汽平衡持环中压进汽平衡持环高压排汽平衡持环漏气量大,导致大量高品质蒸汽能量未充分利用。高压缸进汽短管密封结构采取但形密封环型式容易导致漏汽,对机组上下缸温差和机组效率有较大影响。安全生产我公司两台机组存在以上问题,尤其段轴汽压力和温度,三段抽汽压力和温度偏离设计值较高,对机组长期安全稳定运行构成了威胁。虽然在年小修中对抽汽管道进行了更换高等级材质,但同时该参数对高加有较大影响。平时运行中只有通过更多运行手段进行干预才能保证机组运行。由于机组整体效率低,机组在满负荷时需要更多蒸汽量,将进步加剧凝结器热负荷,机组真空无法保证,同时较低真空又影响机组负荷。蒸汽流量增大还增加了燃煤消耗,对炉内管道外壁磨损也加大,增加了爆管机率。系统匹配无环境保护无节能降耗提高经济性通过对型机组改造,在确保机组安全性外,将大大地提高机组缸效率,增强机组出力,提高机组真空,为我公司节能降耗,工作更上个台阶提供可靠保证。改善劳动环境和条件等如果通过机组技术改造,使各项技术参数达到机组原来设计值,将大大地减少运行人员干预和操作,改善运行人员工作环境。七需要通过技术改造解决哪些问题通过技术改造主要解决如下几个问题解决高中压缸效率低问题,通过技术改造,使机组效率达到或接近机组设计值。降低机组各段抽汽压力,达到或接近机组设计值,提高机组安全稳定前言项目名称机组汽轮机本体节能改造二项目性质技术改造三可研编制人游立元四项目负责部门检修公司五项目负责人黄俊二项目提出的背景及改造的必要性承担可行性研究的单位生技部二项目提出的背景早期国产引进型汽轮机作如下比较投资费用性能指标产生效益回报型机组实际情况抽汽参数高,缸效率差,机组热耗煤耗高方案预计情万元抽汽参数大幅度下降,各项中压缸改造后,根据哈选择及地理位置路径及方案与原路径致六改造后系统布置变化无七性能和有关参数及必要图纸有八环境保护措施治理方案和回收情况,对环境保护评价无九对劳动定员和技术水平要求及培训情况按工作要求进行培训十主要设备制造订货周期个月十调研可研初设设计招标订货开工工程各施工步骤包括拆除土建安装等试验调试试运行竣工验收等整个项目时间进程计划安排和汽轮机高中压缸本体可研报告年月完成。可研报告批复计划于年月日完成。设备招标订货计划于年月日完成。设备设计制造周期个月左右,应满足年机组大修开工工期设备安装结合机组大修进行机组于年月开始,机组年月进行。设备调试试运行竣工验收工作机组在年月份左右完成,机组年月左右完工。十二对灰场工程构筑物及般土建工程,应注意气象水文地质地形地下等资料收集和叙述无五工程实施条件工程项目有关征地占地施工临时用地拆迁赔偿等外部条件落实情况无二设计施工单位选择设计供货单位为哈尔滨汽轮机厂,哈尔滨布莱登公司,具体施工单位待定四设备制造周期个月五勘测设计周期天六资金来源等落实情况设备重大技改七有关规划消防征地搬迁等落实情况无八需要停机停炉等计划落实情况结合年机组大修进行,年机组大年内进行三次较大改进,目前型机组效率可靠性经济性等远优于早期产品。三进行技术改造必要性从汽轮机本身角度来看大唐石门发电有限责任公司机组于年月,年月分别投产,属哈尔滨汽轮机厂型产品,出厂编号为。由于该型号机组是早期引进技术,由于设计和加工等多方面原因,机组在投产后高中压本体存在各段轴汽参数超标高中压缸效率低经济性差各项指标远偏离机组设计参数等问题。机组经过多年运行,由于设备不断损耗,这些问题目前变更为突出。根据我们调研,其他同型号机组问题基本相似。表表为我公司年试验数据,表为其他厂同类型机组运行参数对比表机组额定工况抽汽参数额定工况设计值机组工况机组工况压力温度压力温度压力温度主蒸汽段抽汽二段抽汽再热蒸汽三段抽汽四段抽汽表机组额定工况计算结果表项目单位设计值机试验值机试验值主蒸汽压力主蒸汽温度主蒸汽流量高排汽压力高排汽温度再热汽压力再热汽温度中排汽压力中排汽温度排汽压力给水流量给水温度试验电功率试验热耗率试验汽耗率修正后功率修正后热耗率高压缸内效率中压缸内效率名称设计值西柏坡妈湾妈湾渭河渭河功率主蒸汽压力主蒸汽温度调节级压力调节级温度抽压力抽温度高排压力高排温度二抽压力二抽温度三抽压力三抽温度高压缸效率中压缸效率主蒸汽流量汽耗热耗凝汽器压力从上述三表中可以看出,各厂实际值与设计值相比,存在较大差距,有进行技术改造必要。其中我公司和西柏坡机组经济性最差安全可靠性低,而西柏坡电厂已进行了改造。从主要辅机角度来看我公司机为汽轮机配套三台高加是哈尔滨锅炉厂生产,是按汽轮机设计热力系统超压工况进行设计。其最初设计参数如表表高加高加高加型号工作工作由于实际抽汽参数高于三台高加设计参数,我们要求哈尔滨锅炉厂重机机大修后机大修前机大修后从上表可以看出,我公司两台机组高压缸效率中压缸效率与设计值相比差距较大。机组高压缸效率为,严重偏离设计值,高压缸效率也偏离设计值。机组高压缸效率与设计值相比也相差较远。我公司两台机组采取型技术设计,与目前型技术制造相比相差较远,主要表现在如下方面机组喷嘴在年扩大性小修时由于备品不能及时供应,采用其它厂用过喷嘴,为组,该喷嘴工作效率差,与目前型采用组喷嘴组性能相差较远。机组高中压缸动叶隔板静叶采用两元流设计,各级焓降低,做功不充分,与型三维设计相差较大。高中缸汽封设计不合理,部分间隙偏大,对机组效率有较大影响。我公司两台机组高中压缸叶顶汽封采用平齿汽封结构,容易导致级间漏汽高压进汽平衡持环中压进汽平衡持环高压排汽平衡持环漏气量大,导致大量高品质蒸汽能量未充分利用。高压缸进汽短管密封结构采取但形密封环型式容易导致漏汽,对机组上下缸温差和机组效率有较大影响。安全生产我公司两台机组存在以上问题,尤其段轴汽压力和温度,三段抽汽压力和温度偏离设计值较高,对机组长期安全稳定运行构成了威胁。虽然在年小修中对抽汽管道进行了更换高等级材质,但同时该参数对高加有较大影响。平时运行中只有通过更多运行手段进行干预才能保证机组运行。由于机组整体效率低,机组在满负荷时需要更多蒸汽量,将进步加剧凝结器热负荷,机组真空无法保证,同时较低真空又影响机组负荷。蒸汽流量增大还增加了燃煤消耗,对炉内管道外壁磨损也加大,增加了爆管机率。系统匹配无环境保护无节能降耗提高经济性通过对型机组改造,在确保机组安全性外,将大大地提高机组缸效率,增强机组出力,提高机组真空,为我公司节能降耗,工作更上个台阶提供可靠保证。改善劳动环境和条件等如果通过机组技术改造,使各项技术参数达到机组原来设计值,将大大地减少运行人员干预和操作,改善运行人员工作环境。七需要通过技术改造解决哪些问题通过技术改造主要解决如下几个问题解决高中压缸效率低问题,通过技术改造,使机组效率达到或接近机组设计值。降低机组各段抽汽压力,达到或接近机组设计值,提高机组安全稳定前言项目名称机组汽轮机本体节能改造二项目性质技术改造三可研编制人游立元四项目负责部门检修公司五项目负责人黄俊二项目提出的背景及改造的必要性承担可行性研究的单位生技部二项目提出的背景早期国产引进型汽轮机经济效果等方面论证其实施可行性合理性存在问题和解决办法型机组相比机组由于设计技术先进和制造水平提高,机组在各个方面性能有不同程度提高,大量机组投产运行后各项考核参数已达到型机组设计值。而已投产型机组运行后考核参数与型机组设计值相比相差较远。在型机组整体基础采取技术进行改造,技术上是可行,可产生预计效果,提高机组经济性。七要求定量准确地对其性能指标投资费用效益投资回报作出综合比较三个方案在设计上是致,主要区别在于设备改造范围。中压缸改造般采用两种方式在方案三中彻底改造为型设计通流方案二中采用前三级为技术,后六级为原技术,不作变动。西柏坡电厂采用方案二进行了改造,改造后实际情况可与另两个方案改造预计情况可作如下比,缩小了我国大型火电机组与国际水平差距。但由于设计制造安装运行与维护等方面因素,又不同程度地暴露出些问题,影响到机组运行安全和经济性。国产引进型机组和日本三菱公司引进西屋公司技术经优化改进制造机组属同类型机组。据年度所公布各项技术指标,国内进口己投运日本三菱公司机组,平均负荷率,非计划停运,等效强迫停运率,等效可用系数,厂用电率,补水率,凝汽器真空度,锅炉效率,供电煤耗率。与其相比较,国产引进型机纽平均负荷率,但等效可用系数低个百分点,补水率高出个百分点,厂用电率高出个百分点,凝汽器真空度低个百分点,锅炉效率低个百分点,供电煤耗率高出。由此可见,现运行早期国产引进型机组各项经济性指标与同类型进口机组相差甚大,机组经济效益不能得到充分发挥。通过制造厂设计院多年对引进技术消化吸收和改进,新型机组经济性和可靠性得到大幅度提高,机组实际运行各项要求基本达到设计值。如哈尔滨汽轮机厂对机组汽轮机内部结
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