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油田化学调剖堵水节能工艺项目可行性投资论证建议报告word文档(定稿) 油田化学调剖堵水节能工艺项目可行性投资论证建议报告word文档(定稿)

格式:word 上传:2026-01-06 05:20:57
实现节电节水降耗项目。建设单位基本情况大庆石油技术服务有限公司成立于年,是由北京公司等组建成股份制企业。公司座落于哈大齐工业走廊铁人园区,占地平方米。企业现有职工人,主要专业技术人员人公司设有个生产准备队,二个化学工程队,三个试油作业队伍配制台作业机台太托拉泵车台太托拉水罐台生产用车泵车部作业井架套测井工具。主要从事油田堵水调剖转向堵水压裂试油作业等生产科研和技术服务业务。企业现有固定资产万元,年实现销售收入万元,利税万元。大庆石油技术服务有限公司始终坚持科技先导方针,与北京石油勘探开发研究院哈工大中国石油大学大庆石油学院等院校建立密切合作伙伴关核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,系,研发了化学堵水调剖系列工艺热气酸解堵地震采油堵水缝转向压裂射孔作业不放喷作业等技术。被中国石油天然气总公公司确定为大庆油田公司措施及试油合格准入企业。企业多年与大庆油田吉林油田辽河油田胜利油田等有广泛合作。其中化学调剖堵水和堵水逢转向压裂项目,深受业主好评。该项目全部实施后每年可为油田节水提高水利用率万立方米以上,约折合万吨标煤,增加原油产量数十万吨,节约增收数十亿元人民币。大庆石油技术服务有限公司在企业管理上,追求以人为本,把三老四严,四个样,四个不样大庆优良传统和现代科学管理方法相结合。生产要求安全环保绿色施工,导入标准化作业理念,严格按标准施工管理。建立了标准整套科学质量管理体系,通过了北京世标中心认证。在服务上倡导完善自我,成就客户理念,致力于满足用户要求,实现客户价值,在各大油田获得了良好声誉。编制依据和原则编制依据中国石油天然气股份有限公司油田建设可行性研究报告编制规定北京。大庆石油技术服务有限公司所提供相关资料。大庆油田有限责任公司相关资料。辽河油田有限责任公司相关资料。编制原则通过整体优化平衡,降低能耗,实现节能节水。采用成熟工艺技术和设备,力求方案经济合理,安全可靠,节省投资。提高运行管理水平,节约成本。项目背景及建设理由项目背景我国在油田开发进程中,般都采用注水采油技术。在注水采油过程中,由于各油层存在渗透性高﹑低差异和天然及人工裂缝,使注入水将沿高渗透层和裂缝突进,造成油井高渗透层和裂缝油层过早水淹,而使低渗透油层油无法采出。水井高渗层过高吸水使低渗透层达不到注水应有效果,造成了大量水资源浪费。为改变这种状况,油田般都采用化学堵水调剖技术,从而减少注水及污水处理量,提高注水效率,提高油井采收率。项目建设理由据调查大庆油田年底探明储量亿吨,动用储量亿吨,采收率,累计产油亿吨。油田经过几十年开发,呈现两升三控好转良好局势。同时外围油田产量上升,油田产量递减,含水上升得以初步控制通过精细开发调整,在历年来产能逐渐减少情况下,水驱自然递减率已减缓到,占油田总产量,处于产量主导地位。但仍需加大控水力度。通过应用化学调剖堵水高强度封堵已实现剩余油挖潜,从而达到进步控制含水上升,降低油田生产用电成本,高效开发油田目。全年共注入水约亿立方米,年产液量亿多立方米,新增用清水亿立方米,占计划用清水量亿立方米。全年共用电亿千瓦时,单井产液耗电为千瓦时吨。而且随着油田产能建设需要,每年新钻井投产口油水井左右,油田用水量和用电量还在逐年增加。大庆油田在十五期间承担着节能万吨标煤重任,这主要得依靠采用新工艺技术,新方案才能完成,目前仅大庆油田就有油水井万口以上,每年需要进行堵水调剖和堵水转向压裂油水井在口以上而且,随着油田开发时间延长,此类井每年将不断增加,市场规模组逐年扩大。特别是高含水裂缝油层水淹油井,不采用堵水转向压裂技术,这个层位或整个油井就将停产或报废。油田损失非常巨大。大庆石油技术服务有限公司研究堵水调剖和转向压裂系列工艺技术,在油田应用取得了较好效果。因此大庆及其他油田直在与大庆石油技术服务有限公司积极联系,有意向采用此项化学调剖堵水和转向压裂节能工艺技术。该技术在全国各油田有着广泛推广价值。项目研究范围为实施油田化学调剖堵水节能工艺,不断提高技术水平,购臵相关施工设备,扩大堵水调剖和堵水转向压裂作业施工规模以满足油田需求。主要研究结论本项目建设投资万元,项目总投资万元。本项目所得税后全投资内部收益率,投资回收期年。综上所述,大庆石油技术服务有限公司研制适用于油水井堵水调剖堵缝转向压裂堵水调剖剂和工艺技术是非常有前途,特别是转向压裂堵缝堵水技术填补了大庆油田及国内空白,已申报了国家发明专利。该项工艺技术产业化和在全国各油田推广应用必将带来巨大经济效益和良好社会效益。为国家能源建设和节能减排做出应有贡献,油田化学调剖堵水节能工艺技术论述化学调剖堵水技术原理及现状化学调剖堵水技术原理我国许多油田,在多次地质构造运动作用下,断层非常发育,地质构造非常复杂,形成了不同时代多套含油层系多种油气藏类型复合式油气区,油气区地下油气藏常常被大量断层所切割。从已投入开发油气田类型来看,大致可以分为七个类型油气藏中高渗透多层砂岩油气藏低渗透油气藏复杂断块油气藏砾岩油气藏裂缝性碳酸盐油气藏火成岩油气藏变质岩油气藏。我国东部大部分油田属复杂断块油气田,我国般大多采用注水驱油开发封闭断块油气田,通过注水驱油可以明显提高原油采收率。我国陆上油田石油以上是靠注水开发。个油藏往往由多个油层组成,由于各油层渗透性差异和天然人工裂缝存在,油田注水采油时,注水井注入水将沿高渗透层和裂缝突进,造成低渗透层少进水或不吸水油井相应油层少出油或不出油和过早水淹。因此,对于注水开发油田,注入水不均衡分配和油井个层位出水是个普遍问题,及时弄清水井注入水不合理分配,油井产水层和产水方向,采取合理有效措施即调剖堵水和堵水转向压裂措施,是非常必要。大庆石油技术服务有限公司研究开发油田化学调剖堵水工艺很好地解决了水井注入水不均衡分配和油井产水危害。这些问题存在对油田生产与经济效益影响很大,些高产井可能转变为低产和无价值井。对于油井出水层,如不及时采取措施,地层中可能出现水圈闭死油区,注入水绕道而过,从而降低采收率,造成极大水浪费。油井出水还有可能使储层结构破坏,造成油井出砂油井出水后也会增加液体相对密度,增大井底油压,使抽油机负荷增加﹑自喷井转为抽油井而增加电能消耗,油井出水会腐蚀井下设备,严重时可能引发事故,同时由于产水增加,必须会使地面脱水费用增加,浪费了电力等资源。大庆公司针对上述难点研究开发油田化学调剖堵水工艺对于油藏产油层利用程度注入水波及体积注水开发油藏阶段采出程度注水开发效果和注水采收率等几个方面都有明显效果。降低油井含水比,提高产油量。封堵高含水层,减少了油井层间干扰,发挥了原来不能正常工作低渗透层作用,改变了水驱油流线方向,提高了注入水波及体积。因此堵水可有效地降低油井产水提高采油日产水平。化学堵剂作用较大幅度地降低了堵水半径内井底水相渗透率,减少了产水量和油井含水比。增加产油层段厚度,减少高含水层厚度,改善油井产液剖面。提高注入水利用率,改善注水驱替效果。改善注水井吸水剖面。注水井调剖后改善了注水井吸水剖面,纵向上控制了高渗透层过高吸水能力,使低渗透层吸水能力相应提高,些不吸水层开始吸水,从而增加了注入水波及体积,扩大了油井见效层位和方向,改善了井组注入开发效果。从整体上改善注入开发效果。油田区块整体处理效果表现为整个区块开发效果得到改善,区块含水上升速度减缓,产量递减速度下降,区块水驱特征曲线斜率变缓。现状我国目前在油田开发进程中,般都采用注水采油技术,在注水油过程中,由于各油层渗透性过高低差异和天然及人工裂缝存在,注入水将沿高渗透层突进,造成油井过早水淹,水井高渗层过高吸水,达不到注水应有效果,造成了大量水资源浪费。随着油田注水开发时间延长,注水井和油井出现这样问题越来越多。为改变这种状况,油田般都采用聚丙烯酰胺化学堵水调剖技术来解决这些问题,但这些技术应用数年直存在着堵剂耐压小般在左右抗水冲刷能力差现场配液难施工周期长有效时间短般有效期三个月到半年等问题,从而满足不了油田要求。相对增加了油田生产成本,不能很好提高注水效率和提高油井采收率。油田化学调剖堵水节能工艺技术先进性大庆石油技术服务有限公司经多年攻关研制微膨体丙烯酰胺堵水调剖系列工艺技术,突破了目前油田所采用技术弊病,在油田现场应用取得了成绩,该堵水调剖工艺具有配液时间短配液均匀,成胶强度高承压大,般大于,比原来工艺提高也倍以上。有效时间长,般在井下有效作用时间为年以上,部分可达二年和三年,比原工艺提高两倍以上。而且解决了转向压裂堵水技术难题,填补了国内转向压裂堵水应用技术上空白。该技术是专门针对裂缝地层进行堵水和堵缝,然后进行压裂,使地层产生新裂缝,从而创造新液流通道。该项目已申报了国家发明专利,受理专利号为。堵水调剖技术施工工艺及设备大庆石油技术服务有限公司油田化学调剖堵水工艺应用分为两部分选择合适有效化学调剂堵水剂配方。采用合理安全环保施工工艺技术。本体系主要以改性高分子丙烯酰胺为主剂,在交联剂引发剂等作用下,在地层下交联,形成微膨体型结构,封堵水井高吸水层和油井高出水层。应用在水井上,可有效地解决注入水沿裂缝大孔道窜流突进导致注入水波及系数低驱油效率差和油井产水高等问题。通过封堵水井高渗透层大孔道方法来调整和改善吸水剖面,使水线较均匀推进,防止水井注入水在地下各层位不均衡分配,造成油井相应层位原油得不到有效驱动而少产油或不产油和过早水淹,增加扫油面积,减少死油区。应用在油井上,可以封堵高出水层和裂缝,改变液流方向,再压裂时产生新转向裂缝,从而创造个新地下液流通道。因此,它可以广泛应用于各种地层条件调剖堵水和堵水转向压裂来改变油藏深部液流方向,扩大波及体积,增产原油,提高采收率。该工艺技术使用是在每口井上现场施工来完成。其工艺流程如下堵水调剖现场施工工艺流程图注配液池容积为立方米此工艺流程是大庆石油技术服务有限公司在油水井上进行堵水调剖和堵水缝转向压裂现场施工工艺流程。主要设备泵车水泥车台拉料车解放台罐车东风台配料池立方米个贮料池立方米个值班车台水泵台高强度化学封堵技术优越性随着油田开发时间延长,高含水井数逐年增加,常规技术措施无法实现剩余油进步挖潜。能否进步动用主力油层剩余储量,对提高单井采出程度具有重要意义。原料配液池成品药剂泵车水罐车循环泵配液池油水井技术思路是采用化学调剖堵剂封堵高含水层位人工裂缝,然后实施压裂产生新人工裂缝,实现增产节水效果。试验井选取选井时,首先要确定试验井所在区块地层两向地应力差值较小且试验井采出程度低,其次应用产液剖面资料和精细地质研究成果,选择具有定厚度层位进行堵压。年以来,在外围油田选取了口井进行了现场试验。现场施工工艺高强堵剂确定通过多种工艺配方论证,确定选用改性高分子丙烯酰胺为主剂,在交联剂促凝剂等作用下,在地层下交联,形成微膨体型结构,有效封堵高含水产液层。试验井措施前基本情况统计表井号封堵层位封堵厚度含水产液采出程度压裂次数累计产油
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