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doc 毕业论文:PLC矿井提升机变频调速控制系统设计 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:48 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-24 19:06

《毕业论文:PLC矿井提升机变频调速控制系统设计》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....克服了传统电控系统的缺陷,代表着交流矿井提升机电控技术发展的趋势。因此,研制并制造既安全可靠又节省能源的提升机电控系统是煤矿安全生产的项重要课题。国内各大煤矿的矿井提升机系统的调速方案大多采用继电器接触器控制的转子串电阻的交流调速。该方案耗能大,占地面积大,已不能适应现代矿业发展的需要。因此有必要对其调速方案进行改造。本文的提升机电控系统控制单元采用目前工控适用的可编程控制器来控制,具有编程简单和控制可靠性高的优点电力拖动系统中,选用先进的变频传动装置,运用先进的矢量控制技术,优化了调速系统的性能。本文从解决实际矿井提升机电控系统存在的问题出发,对传统的调速方案进行了控制方式的革新和数字化改造,降低了成本,提高了控制精度,加强了系统稳定性。本文设计的内容和思想本文的设计主要是针对当前矿井提升机电控系统的提升故障多,安全系数低等原因,而对其进行改造设计以安全经济高效等为出发点......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....松绳保护程序不断监测松绳开关状态,当发现松绳故障时,断开安全回路,实现安全制动。深指失效保护程序通过读取深度指示器上编码器的数值,与其他编码器的数值进行比较,当判断深指失效时,自动断电并实现安全制动。错向保护程序判断提升信号方向与开车方向不致时,不允许开车。故障处理子程序程序进行故障处理时,分为以下几种情况立即安全制动的故障,这类故障发生时立即断开安全回路,停车油泵运行,停止变频运行,根据在井中和井口不同情况,结合电磁闸的工作状态,实施级或二级制动。主要有主电源失压制动油过压变频故障过卷信号超速信号松绳信号深指失效错向保护故障等。开始计算深度上开关点或下开关点软开关点有效有无硬开关点动作结束冗余开关动作结束硬开关故障软开关点有效软开关点有效图保护子程序流程图完成本次提升的故障,这类故障发生在运行中,则允许本次提升完成,但不允许下次开车。开车前出现这类故障,则不允许再开车。工作制动失效的故障......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....缠绕式矿井提升机有单卷筒和双卷筒两种,钢丝绳在卷筒上的缠绕方式与般绞车类似。单筒大多只有根钢丝绳,连接个容器。双筒的每个卷筒各配根钢丝绳,连接两个容器,运转时个容器上升,另个容器下降。缠绕式矿井提升机大多用于年产量在万吨以下井深小于米的矿井中。摩擦式矿井提升机的提升绳搭挂在摩擦轮上,利用与摩擦轮衬垫的摩擦力使容器上升。提升绳的两端各连接个容器,或端连接容器,另端连接平衡重。摩擦式矿井提升机根据布置方式分为塔式摩擦式矿井提升机机房设在井筒顶部塔架上和落地摩擦式矿井提升机机房直接设在地面上两种。按提升绳的数量又分为单绳摩擦式矿井提升机和多绳摩擦式矿井提升机。后者的优点是可采用较细的钢丝绳和直径较小的摩擦轮,从而机组尺寸小,便于制造速度高提升能力大安全性好。异步电动机的工作原理本文主要是对矿井提升机的调速系统进行设计,本文设计的是基于控制提升机变频调速系统,而变频器的控制对象即为三相异步电动机......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....当比较结果发生不致时,程序会发出故障安全制动指令。深度速度子程序流程图如图所示开始记忆掉电前速度,深度计数开始存储计数值计数值米脉冲深度累加值脉冲频率米脉冲速度值当前值基值结束图深度速度子程序流程图模拟量采集子程序对外部模拟量电压电流信号进行模数转换,用于显示和控制。主要有电机电流电机电压制动油压制动油温润滑油压润滑油温等。对所采集数据在程序内部进行比较分析,发现故障时会发出故障处理指令。模拟量采集子程序流程图如图所示。开始采集通道数据线性转换采集值通道量程测量量程实际值范围比较报警记录结束图模拟量采集子程序流程图保护子程序对各种保护点除在外部设置硬接点外,在程序中也设置软开关进行双重保护,如图所示。在程序中设置的保护如下过卷保护当提升机容器超出正常停车位置时,过卷保护动作,实现安全制动。超速保护程序中设置各种运行方式下的速度保护包络线,对各种情况的超速全程监控,任何超速均会断开安全回路......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....本文的设计思想是引用国内外高科技来设计矿井提升机电控系统,以达到现代煤矿以安全可靠性高效率生产等为原则的新型控制系统的要求。本文不仅有理论的探讨,而且包括原理分析硬件设计硬件选择软件设计软件编程等步骤。设计中采用先进的控制变频调速系统来提高提升系统的安全可靠性,利用行曲线速度给定来实现提升机速度的平滑变化,并提高其舒适性。本文第章为绪论,整体描述矿井提升系统的设计目的国内外现状等。第二章对矿井提升机的控制系统进行总体分析。第三章对系统总体方案的选择和总体设计。第四章和第五章分别介绍系统硬件和变频器的选型及其原理。第六章具体分析控制变频调速系统,包括原理功能程序流程图等控制系统各部分内容。矿井提升机的控制系统分析矿井提升机的简介矿井提升机英文名称为,主要由电动机减速器卷筒或摩擦轮制动系统深度指示系统测速限速系统和操纵系统等组成,采用交流或直流电机驱动......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....转子导体中将产生与感应电动势方向基本致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用力的方向用左手定则判定。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。通过上述分析可以总结出电动机工作原理为当电动机的三相定子绕组各相差度电角度,通入三相对称交流电后,将产生个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流转子绕组是闭合通路,载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同减速停止等运行过程的转矩和频率的控制。故障时,通过对液压站电磁闸的控制,实施二级安全制动。主要输出驱动控制功能为主电机的变频调速控制制动泵液压泵的控制液压站电磁闸的控制调绳跳闸控制安全保护安全制动控制。深度速度子程序深度速度检测采用旋转编码器双线输入。利用高速计数器模块对编码器信号计数,其中路编码器信号用于行程速度保护,路用于显示和监测......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....只是过渡段,加速时间内设备如果没有问题,立即再加速到正常运行速度。第三阶段再加速段。第四阶段重车以变频器频率为的最大速度稳定运行,般,这段过程最长。第五阶段操作工人看到重车快到井口时立即减速,如减速时间设置较短时,变频器制动单元和制动电阻起作用,不致因为减速过快跳闸。第六阶段重车减速到低速以变频器频率为速度低速爬行,便于在规定的位置停车。第七阶段快到停车位置时,变频器立即停止,重车减速到零,操作工人发个联络信号到井下,整个提升过程结束。图多段速运行曲线多段速频率多段速频率的选择如表表多段频率的选择固定频率对应频率所设置的参数变频器主要功能参数设置,为端子控制,为固定频率编码选择命令,为接通正转断开停车,为接通反转断开停车,为故障复位,为固定频率,为频率,为频率,为频率,为频率,为故障监控输出状态为继电器失电。控制流程图如图所示......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....安全制动立即投入,同时检测制动油压,若正常,则系统断电实施安全制动若不正常,系统则自动投入电气制动,使提升机不会出现高速溜车现象,将安全的停放至井底平台。同时系统发出特殊报警,提醒操作人员为安全制动。故障处理子程序流程图如图所示。开始判断类型重故障井口故障井中故障级制动二级制动图故障处理子程序流程图多段速运行多段速运行曲线如图所示。提升机无论正转反转,其工作过程是相同的,都有档转速,对应启动加速中速运行稳定运行减速低速运行制动停车个阶段。每提升次运行的时间,与系统的运行速度加速度及矿井的深度有关,各段加速度的大小,根据工艺情况确定,运行的时间由操作工人根据现场的状况自定。图中各个阶段的工作情况说明如下第阶段串车车厢在井底工作面装满煤后,发个联络信号给井口提升机操作工人,操作工人再回复个信号到井底,然后开机提升。重车从井底开始上行,空车同时在井口车场位置开始下行。第二阶段重车起动后,加速到变频器的频率为速度运行......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....感应电机是利用电磁感应原理,通过定子的三相电流产生旋转磁场,并与转子绕组中的感应电流相互作用产生电磁转矩,以进行能量转换。正常情况下,感应电机的转子转速总是略低或略高于旋转磁场的转速同步转速,因此感应电机又称异步电机。旋转磁场的转速与转子转速之差称为转差,转差与同步转速的比值称为转差率,用表示,即。转差率是表征感应电机运行状态和特性的个基本变量。不难看出,当转子转速时,转差率当转子为同步转速时,。当感应电机的负载发生变化时,转子的转速和转差率将随之变化,使转子导体中的电动势电流和电磁转矩发生相应的变化,以适应负载的需要。当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了个以同步转速沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势感应电动势的方向用右手定则判定。由于转子导体两端被短路环短接......”

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