1、“.....从图中可以发现定步长算法的星座图较其他三种算法的星座图聚敛程度有所下降说明本文提出的变步长东北大学硕士学位论文第章直放站的算法仿真算法在高增益下高噪声可以很好的消除稳态期波动误差的影响。其他测试数据如下表表改进算法与相似算法下直放站测试结果相对增益输出误差仿真耗时本文改进算法定步长总结从输出信号的均方误差和星座图来看,在相对增益条件下定步长和变步长均可以实现算法收敛星座图聚敛良好。可以抵消直放站的反馈干扰。但是在大增益条件下定步长算法表象出稳态期误差较大波动,算法性能下降。表象最优。输出信号误差百分比。三种算法的误差信号百分比均在以内,符合直放站那的规定要求......”。
2、“.....值。三种算法的值均小于,符合直放站要求。在大增益的情况下,本文该井算法优于定步长算法。仿真耗时。通过对不同算法在不同相对增益下的耗时比较,定步长算法的耗时相对少些,但是三者相差不大,在可以接受范围。通过各项试验指标的可以得出变步长算法的性能要优于定点算法,同时本文提出的算法经过优化步长更新公式,有效抵抗噪声干扰,获得较小的稳态误差,在实际工程应用中有很高的价值。东北大学硕士学位论文第章直放站的算法仿真其他影响因子的研究分析信号的不相关性由文献中的证明可以知道要想实现回波模拟对消必须满足定条件,即反馈信号信道模拟信号均需和输入信号不相关。通过仿真可以发现信号在不同码片内部不相关,而在同码片有较强的相关性。关键代码加载信号设置相对偏移信号求解偏移信号和原始信号的相关值这里将偏移量设置为,仿真结果如下图,当循环到第个码片的时候,即等于所设定的取值。知识后二者的相关值突然变大,但是在其他点处二者的相关值较小......”。
3、“.....在不同码片处不相关。点数相关值幅度图信号的自相关性即反馈信号信道模拟信号要和输入信号之间的延迟大于个码片时间,由于系统中滤波器和插入的主延迟的影响,这个要求很好就能得到满足。功放增益的影响直放站中主要的功能就是进行信号的放大发射,所以功法增益至关重要。如果增益过大则会引起直放站自激隔离度不够的时候,如果增益不够则会导致覆盖面积达不东北大学硕士学位论文第章直放站的算法仿真到指标要求。直放站在不同增益下的输出波下算法性能下降。算法收东北大学硕士学位论文第章直放站的算法仿真敛速度在低增益时略优于算法,但在高增益时算法优算法性能。从输出误差百分比可以看出频域算法较时域算法在相同条件下有较低的误差百分比。其中算法表现最优,均小于为可以接收范围。从指标可以看出,表征了测量信号和参考信号的误差矢量,衡量系统的整体调制性能,反应信号的受损伤程度。从时域变换域算法的仿真数据看来算法的值最优,算法值波动最大且超出了标准要求......”。
4、“.....相同点数仿真,算法和算法耗时相当,算法时间最长,而只这些算法中耗时最短的,这和节中仿真的结果是致的。综合各项仿真指标,算法算法算法和算法中算法性能最佳优良,并且在实际实现过程中也比较容易。所以在实际无线直放站回波抵消中有着广泛的应用,但是它也存在这些不足,比如小节中所说的在稳态阶段波动误差较大,在下节我们将改进的算法应用到直放站的回波抵消当中。改进算法的干扰抵消直放站仿真仿真环境的设定测试信号采用节中的信号源,信号幅度为个单位,长度为个时隙序数据经过倍采样后的点数据,信道采用单主路径反馈,隔离度为,仿真重复次数。具体算法公式见节,下表给出更新公式中的部分参数,具体参数如下表东北大学硕士学位论文第章直放站的算法仿真表本文改进算法的直放站仿真参数定步长仿真点数步长滤波器长主信道延迟回波信道特性单径单径单径单径输入信号功率信号信噪比干扰抵消仿真分析直放站相对增益为通过仿真得到改进算法的直放站的输出均方误差曲线......”。
5、“.....算法实现了很好的收敛,调节系数为时候收敛速度略慢于其它三种算法,定步长算法有定稳态误差。东北大学硕士学位论文第章直放站的算法仿真本文改进算法定步长算法图时直放站输出信号星座图上图为直放站输出信号进过解扰解扩之后得到的信号星座图,通过观察四种算法的星座图聚敛效果较好,各自都收敛于四个象限。二直放站相对增益为在直放站的相对增益达到的时候,定步长算法性能下降比较明显,通过直放站输出的均方误差曲线可以看出,定步长算法在算法收敛稳态期有较大的误差波动,输出误差变大,对输直放站正常输出信号造成干扰,参数为和的算法抗噪声能力较本文的算法较弱,输出均方误差较大可以看出变步长算法对于算法稳态期的波动误差有较强的抑制能力,同时可以抵抗输入噪声对算法的影响......”。
6、“.....但是在相对增益为的时候输出信号迅速扩大导致自激现象的发生。所以系统的稳定性和直放站增益有密切联系,为了保持系统稳定不可以使增益过大。因此提出变增益直放站结构,主要思想为在算法收敛的初期采用小增益进行信号的发射,降低回波能量,当算法进入到稳态期时再采用大增益发射,整个过程的切换过程通过个数据点数计数模块,根据设定的阈值进行切换。这样就可以保证自适应抵消算法在直放站中的稳定运行,改进结构图如下信道特性系统延迟自适应算法信道模拟器高低点数图变增益直放站结构通过实验验证,这种变二阶段变增益直放站结构对其运行稳定和信号放大性能提高有很大的提高。东北大学硕士学位论文第章直放站的算法仿真滤波器阶数的影响通过节的推导可以得出结论,滤波器的长度跟反馈波的反射时间有直接关系,当反馈路径较长时,则需要较长的滤波器进......”。
7、“.....坯体稳定性好,是可以直接生产板材穿插摆动切割机型。东岳建材加气混凝土切割机主要有纵向水平切割机简称纵切机横向切割机及切割机行走形轨道组成,托坯车通过变频电机减速机带动,在轨道上前后运动。当翻转吊具把坯体带模具翻转度后,放在切割电动变频托坯车上并脱去模框。然后将直立坯体作分步切割首先拖坯车通过纵切机向前开进,在行走过程中完成纵向横向切割。东岳建材加气混凝土要害机是参考国外先进技术,并结合中国国情开发设计,其主要特点是带模具将坯体在空中翻转度,这就解决了脱模后地面翻转会使坯体易损坏关键难题,同时东岳建材切割机总功率为千瓦,是其它切割机总功率三分之,每台班节能效益明显机,每模切割时间至少在分钟。坯体翻转直立,使毫米成为宽度,毫米成为高度,这样切割钢丝在同样张紧下绕度较小,切割时不会使钢丝飘移,所以切割精度很高。且不易拉断,由于是分步切割,切割架有足够长度,使水平切割为阶梯形式,被切板材不会因钢丝间隙积累而产生断裂现象......”。
8、“.....所以切割坯体直而轻快,适用于不同强度坯体进行切割,由于横切框架是在根同步丝杆转动下升降,解决了用油缸升降不同步问题。所以制品不会产生双眼皮现象。钢丝完成切割,快速退出时,钢丝仍在摆动,钢丝保持直线状,不会像不摆动钢丝成弧形退出坯体时把前言环保绿色程度已成为个国家建筑业发展水平高低重要标志。近年来,我国建筑业水平大大提高,环保绿色工程实施已蔚然成风。加气混凝土砌块作为替代土砖和混站的算法仿真本文改进算法块每块点均方误差定步长算法块每块点均方误差块每块点均方误差块每块点均方误差图时不同算法的收敛曲线本文改进算法定步长算法图时直放站输出信号星座图上图为直放站输出信号经过解扰解扩后的输出信号星座图,从图中可以发现定步长算法的星座图较其他三种算法的星座图聚敛程度有所下降说明本文提出的变步长东北大学硕士学位论文第章直放站的算法仿真算法在高增益下高噪声可以很好的消除稳态期波动误差的影响......”。
9、“.....在相对增益条件下定步长和变步长均可以实现算法收敛星座图聚敛良好。可以抵消直放站的反馈干扰。但是在大增益条件下定步长算法表象出稳态期误差较大波动,算法性能下降。表象最优。输出信号误差百分比。三种算法的误差信号百分比均在以内,符合直放站那的规定要求。通过比较变步长相比定步长算法在大增益时百分误差候较低,值。三种算法的值均小于,符合直放站要求。在大增益的情况下,本文该井算法优于定步长算法。仿真耗时。通过对不同算法在不同相对增益下的耗时比较,定步长算法的耗时相对少些,但是三者相差不大,在可以接受范围。通过各项试验指标的可以得出变步长算法的性能要优于定点算法,同时本文提出的算法经过优化步长更新公式,有效抵抗噪声干扰,获得较小的稳态误差,在实际工程应用中有很高的价值......”。
A1-缸盖.dwg
(CAD图纸)
A1-缸筒.dwg
(CAD图纸)
A1-原理图.dwg
(CAD图纸)
A1-主机结构图.dwg
(CAD图纸)
A1-装配图.dwg
(CAD图纸)
A3-活塞.dwg
(CAD图纸)
A3-活塞杆.dwg
(CAD图纸)
封面目录(2页).doc
实习报告(4页).doc
说明书(23页).doc