1、“.....加强了北京化工大学 在这方面的盐化 工年副产镁盐万吨得不到有效的利用,严重污染了环境。 自年起,北京化工大学在多项国家自然科学基金的支持下, 开始针对阴离子层状结构材料进行研究,主要集中在制备新型催化材 料方面,通过基础沿海盐化工副产 的氯化镁的总量达数十亿吨,镁资源拥有量占全球总储量的,居 世界首位。但方面资源利用率及深加工率低,大量初级镁资源流失 国外同时另方面大量闲置和废弃的海洋及盐湖镁资源海洋功能材料,且其层间距也随层间离子的大小不同呈 规律性变化。 图典型的结构示意图我国是镁资源储量十分丰富的国家,铝土矿拥有量也据世界前 列。就镁资源而论,据不完全统计,我国盐湖镁盐和,通过层板和层间阴离子的交错排列,以及层层叠加形成层状 结构晶体。层间阴离子具有可交换性,通过控制制备条件向层 间引入新的功能性阴离子以置换原来的阴离子......”。
2、“.....层板上引入三价阳离子使 层板骨架带正电荷,层间相反电荷的阴离子与之相平衡,整体显电中 性。的层间阴离子产生的定向作用力,使其不同于片状结构的 ,存在象氢键这样的弱化学相互作用。层板上引入三价阳离子使 层板骨架带正电荷,层间相反电荷的阴离子与之相平衡,整体显电中 性。的层间阴离子产生的定向作用力,使其不同于片状结构的 ,通过层板和层间阴离子的交错排列,以及层层叠加形成层状 结构晶体。层间阴离子具有可交换性,通过控制制备条件向层 间引入新的功能性阴离子以置换原来的阴离子,可以制备大类具有 插层结构的功能材料,且其层间距也随层间离子的大小不同呈 规律性变化。 图典型的结构示意图我国是镁资源储量十分丰富的国家,铝土矿拥有量也据世界前 列。就镁资源而论,据不完全统计,我国盐湖镁盐和沿海盐化工副产 的氯化镁的总量达数十亿吨,镁资源拥有量占全球总储量的及热风温度不正常地升高,烟囱冒黑烟,烟气含氧量变小......”。
3、“.....由于给水品质太差排污不当等原因,造成锅水中悬浮物或者含盐量过高,碱度过高。由于汽水分离,锅水表面层附近含盐浓度更高,锅水粘度很大,气泡上升阻力很大。在负荷增加汽化加剧时大量气泡被粘阻在锅水表面层附近来不及分离出去。形成大量的泡沫,使锅水表面上下翻腾二是负荷增加或者压力降低过快。当水位高负荷增加过快压力降低过速时,会使水面汽化加剧造成水面波动及蒸汽带水。锅炉汽水共腾的处理措施发现汽水共腾时,应该减弱燃烧,降低负荷,关小主汽阀,加强蒸汽管道和过热器的疏水全开连续排污阀,并打开定期排污阀放水。同时放水,以改善锅炉品质水位清洗时,可以逐渐的去恢复锅炉的正常运行。.锅炉水冷壁管爆管事故水冷壁管爆管现象水位下降,蒸汽压力和给水压力下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,爆破时,有显著的响声各段烟温下降,灰渣斗内有湿灰,严重时,向外漏水炉内负压减小,严重时变正,炉门人孔不严密处向外喷汽和冒烟燃烧不稳或造成灭火......”。
4、“.....长期运行未按规定进行排污,使管内腐蚀或结垢。升火方式不正确,排污门泄漏或炉内结焦,管壁受热不均,使局部水循环不良。严重缺水时,错误地大量进水,导致爆管。喷燃器附近水冷壁管保护不好,磨损严重。吹灰器喷口或吹灰管安装不当,操作有错误,管子被汽水吹坏。长期超负荷或低负荷运行,大焦块掉落砸坏管子管壁被打焦棍磨损或设备本身存在缺陷检修或安装时,管子被杂物堵塞,致使水重时,立即将自动给水切换为手动,加强进水,保持正常水位,适当降低负荷运行。立即向班长及厂调度报告,加强对泄漏处的检查。维持短时间运行,请求停炉时间,保持低粉位。如泄漏严重,无法维持正常水位,应紧急停炉,停炉后保留台引风机运行,以排除蒸汽及烟气。待蒸汽及烟气基本排除后,停引风机。为维持汽包水位,可继续向锅炉上水,禁止开启省煤器再循环门。.锅炉过热器损坏锅炉过热器损坏的现象过热器附近有泄漏响声。蒸汽流量不正常地小于给水流量。损坏严重时,锅炉汽压下降。过热器两侧烟气温差增大,泄漏侧烟温下降,过热蒸汽温度发生变化......”。
5、“.....严重时炉门等处向外喷汽和冒烟。引风机投入自动时,电流增大。锅炉过热器损坏的原因分析化学监督不严,汽水分离器结构不良,不严密,使蒸汽品质不好,过热器管内结垢或腐蚀。燃烧方式不正确,火焰偏斜或煤粉太粗使管材磨损严重及火焰过长,使过热器处烟温升高。由于运行工况或煤种改变,引起蒸汽温度升高而未及时调整或长期超温运行,使管壁过热。过热器材料不合格或错用材料,制造安装质量有缺陷。减温器调节不当,忽大忽小造成过热器管内水塞,减温器套管移位,致使蒸汽分布不均而引起局部过热。吹灰器安装位置不正确,管壁被飞灰和蒸汽磨损。在点火升压过程中,过热器通汽量不足而引起过热。过热器管被杂物堵塞。锅炉过热器损坏处理措施若发现过热器损坏立即向班长及厂调度汇报,加强对泄漏处的检查监视。若泄漏不太严重,能维持汽压和水位时,可短时间降低负荷和参数运行,请示停炉时间,保持低循环不良造成管子过热损坏。定期排污量过大,造成水循环被破坏。水冷壁管爆管的处理措施若发生水冷壁管爆破应立即停炉......”。
6、“.....排除炉内的烟气和蒸汽,待烟气蒸汽消失后停止引风机。停炉后,立即关闭主汽门,可继续进水。如损坏严重,致使锅炉汽压迅速降低,给水消耗过多,经增加给水仍看不到汽包就地水位计中水位时,应停止给水。处理故障时,须密切注意锅炉的给水压力等情况,当故障炉和运行炉由同根给水母管供水,如不能保证运行炉的正常水位时,应减少或停止故障炉的给水。如泄漏不太严重时,应改自动给水为手动给水,经加强上水尚能维持锅炉正常水位时,向班长和厂调度汇报,要求适当降低负荷运行,请示停炉时间,并保持低粉位运行要求投入备用炉,如备用炉迟迟不能投入运行,而故障锅炉的损坏情况继续加剧时,则须立即停炉。若水冷壁爆破而造成锅炉灭火,应按紧急停炉处理。.省煤器的损坏省煤器损坏的现象给水流量不正常地大于蒸汽流量,严重时,汽包水位下降。省煤器烟道内有异音,从省煤器烟道不严密处向外冒汽严重时,下部烟道漏水。省煤器和空预器烟气温度降低或两侧温差增大,泄漏侧烟气温度低于未漏侧,排烟温度下降。烟气阻力增加,引风机电流增大。飞灰潮湿......”。
7、“.....使管子腐蚀。给水流量或温度变化太大。停止进水时,未及时开启省煤器再循环门,产生局部过热。长期飞灰磨损或在省煤器处发生二次燃烧。防磨板脱落,管子局部磨损加剧。管子被杂物堵塞管材不合格或焊接质量不良。省煤器损坏的处理措施省煤器损坏不变形甚至烧塌,胀口渗漏气量。及时清除焦渣,防止结成大块。在燃烧室不易清除的部分结焦时,为维持锅炉继续运行,应适当降低锅炉蒸发量。当燃烧室内结有不易清除的大焦渣且有坠落损坏水冷壁的可能时,应及时停炉。位。若泄漏严重,难以维持运行或对邻近管子有威胁且情况恶化时,应立即停炉,避免扩大事故。停炉后保持台引风机运行,待炉内蒸汽基本消失后停止引风机以免锅炉急剧冷却。停炉后在汽压未降到零以前,仍需给水以维持汽包水位。.锅炉水击事故锅炉水击事故的现象水在管道中流动时,因速度突然变化导致压力突然变化,形成压力波并且在管道中传播的现象,叫水击。听到管道内有剧烈的冲击声管道振动,当振动厉害时,甚至使保温层脱落压力表剧烈摆动......”。
8、“.....发生猛烈振动并发出巨大声响,常常造成管道法兰阀门的损坏。锅炉水击事故的原因分析给水压力或给水温度剧烈变化给水管道,省煤器充水时,没有排尽空气或给水流量过大。冷炉上水过快,水温过高或蒸汽加热门开度过大。锅炉点火时,蒸汽管道暖管不充分,疏水未排尽。蒸汽温度过低或蒸汽带水。给水管道逆止阀动作不正常。锅炉水击事故的处理措施当给水管道发生水冲击时,可适当关小控制给水的阀门。若还不能消除时,则改用备用给水管道。如果锅炉给水门后的给水管道发生水冲击时,可用关闭给水门开启省煤器再循环门,而后再缓慢开启的方法消除。如在操作阀门时发生水冲击,应立即关小或关闭给水门关闭后必须开启省煤器再循环门,检查造成水冲击的原因并加以消除,再将阀门缓慢开启。锅炉由于点火时使用加热装置不当而产生水冲击时,可适当关小加热蒸汽门或暂停加热。锅炉运行中,蒸汽管道内发生水冲击时,应立即开启过热器疏水及主汽门前疏水,通知厂调度并加强对汽温的监视。经常注意锅炉风机不严密处有火星或烟气冒出烟道内有爆炸声......”。
9、“.....尾部烟道二次燃烧常将省煤器空气预热器烧坏。锅炉尾部烟道二次燃烧事故的原因分析锅炉在启动前和熄灭后未对锅炉进行足够的通风措施燃烧调整不当,风量不足或配风不当。燃烧器运行不正常,煤粉自流或煤粉过粗,使未完全燃烧的煤粉进入烟道。燃油雾化不良,除尘器入口烟道堵塞。吹灰不及时,没有将尾部受热面和烟道内沉积的可燃物除掉。炉膛负压过大,将未燃尽的煤粉带入烟道。低负荷运行时间过长,烟速过低,烟道内堆积大量的可燃物。锅炉尾部烟道二次燃烧事故的处理措施若排烟温度不正常地升高,应查明原因并采取措施,如调整燃烧方式,受热面吹灰,并及时向班长及厂调度报告。详细检查尾部受热面,严密监视烟温和受热介质温度升高的情况。当确认是尾部再燃烧时,应按紧急停炉处理,停止向炉膛供应燃料和空气,停止引风机送风机,严密关闭烟道挡板,人孔门及检查孔,严禁通风。投入灭火装置或利用油枪向燃烧室通入蒸汽,并开启省煤器再循环门。当排烟温度接近喷入蒸汽温度并已稳定小时以上时方可开检查孔门检查。在确认无火后,可启动引风机......”。
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活塞杆.dwg
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活塞缸.dwg
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计划周记进度检查表.xls
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任务书.doc
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液压机械手的设计开题报告.doc
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