1、“.....氧气底吹熔炼过程在密闭熔炼炉中进行,熔炼炉负压操作,有效避免了烟气外逸铅精矿或其他铅原料混合制粒后直接入炉,没有破碎返粉作业生产过程中产出铅烟尘均密封输送并返回配料,有效防止了铅尘弥散同时在底吹炉还原炉电热前床及烟化炉等放铅口和放渣口设排风除尘装臵,防止了铅蒸气扩散。有效解决了烟气铅蒸气铅尘对操作人员危害。在防噪声方面,氧气底吹作业产生噪音很小,能够满足环保部门对操作岗位噪声标准要求。本工程对产生高噪声主要设备采取安装隔振机座和消音器等产渣含铅。熔炼作业率低喷枪寿命短,般为熔炼炉作业率较低,实际生产为。熔炼烟尘率较高炉衬寿命较短操作控制难度较大法渣含铅高烟尘率高氧化还原过程在同炉中同时进行,工艺控制难度大世界上采用该技术共有家,已关停家......”。
2、“.....生产中能稳定控制熔炼炉微负压操作,有效避免了烟气外逸氧枪底吹作业,熔炼车间噪音小生产过程中产出铅烟尘均密封输送并返回配料,有万粗铅产量第种规模第套生产装臵年月投产。第二种规模万粗铅产量。第二种规模第套生产装臵年月投产。第三种规模万粗铅产量第三种规模第套生产装臵预计年月投产。氧气底吹吹还原炉代替鼓风炉,底吹炉产出熔融铅氧化渣通过溜槽直接流入还原炉,较第二代技术能更有效地降低还原剂和燃料消耗,且更有效降低渣含铅,提高直收率。更适合万以上规模采用。三种规模生产装臵第种规模产成本显著降低,同时,侧吹还原炉环保较鼓风炉也显著改善。第三代技术氧气底吹熔炼熔融电热底吹还原法。年发明并通过专家论证。年月完成工业化装臵工程设计。年月投产,现已连续稳定生产。采用熔融电热底装臵工程设计。年月开始工业生产试验。年月试验成功,实现连续稳定生产,并达产达标。采用侧吹熔融还原炉代替鼓风炉......”。
3、“.....使用廉价还原剂代替冶金焦,铅冶炼能耗和生有渣含铅低,烟尘率低,铅直收率高优点,焦耗较传统烧结工艺大幅度减少。第二代技术氧气底吹熔炼熔融侧吹还原法年发明。年被确定为中国国家重大产业技术开发项目,国家拨付专项资金予以支持。年完成工业化国家科委列为中国重点科技攻关项目。年在水口山完成半工业试验。年完成工业化装臵工程设计。年月第套生产装臵顺利投产,当月达产达标。氧气底吹熔炼彻底解决了烧结造成烟气和铅尘污染问题,还原炉还原具保护专利号。氧气底吹炼铅法已被中国九部委联合发文指定为我国首选炼铅工艺。氧气底吹炼铅法发展至今,共形成三代技术,三种规模生产装臵。三代技术第代技术氧气底吹熔炼鼓风炉还原炼铅法。年被中国吹炼铅法是中国有色工程设计研究总院开发先进炼铅工艺,该工艺获得了中国有色金属工业科学技术等奖国家科技进步二等奖和中国矿业国际合作最佳技术创新奖......”。
4、“.....炉帽更换周期备料复杂,入炉原料需深度干燥烟气中时断时续,制酸复杂烟尘率,湿尘返回,干燥能耗高,铅直收率中国引进炼铅生产线已关闭,改建氧气底吹炼铅厂。氧气底法渣含铅高烟尘率高氧化还原过程在同炉中同时进行,工艺控制难度大世界上采用该技术共有家,已关停家。其中中国厂年建成,年关闭。法产生高噪声主要设备采取安装隔振机座和消音器等产渣含铅。熔炼作业率低喷枪寿命短,般为熔炼炉作业率较低,实际生产为。熔炼烟尘率较高炉衬寿命较短操作控制难度较大,防止了铅蒸气扩散。有效解决了烟气铅蒸气铅尘对操作人员危害。在防噪声方面,氧气底吹作业产生噪音很小,能够满足环保部门对操作岗位噪声标准要求。本工程对吹炼铅法是中国有色工程设计研究总院开发先进炼铅工艺,该工艺获得了中国有色金属工业科学技术等奖国家科技进步二等奖和中国矿业国际合作最佳技术创新奖。有关专利技术已受到国家知识产权炉寿短......”。
5、“.....入炉原料需深度干燥烟气中时断时续,制酸复杂烟尘率,湿尘返回,干燥能耗高,铅直收率中国引进炼铅生产线已关闭,改建氧气底吹炼铅厂。氧气底接入炉,没有破碎返粉作业生产过程中产出铅烟尘均密封输送并返回配料,有效防止了铅尘弥散同时在底吹炉还原炉电热前床及烟化炉等放铅口和放渣口设排风除尘装臵因素以及在防火防腐防电伤防自然灾害等方面采取了严密措施。氧气底吹熔炼过程在密闭熔炼炉中进行,熔炼炉负压操作,有效避免了烟气外逸铅精矿或其他铅原料混合制粒后直接入炉,没有破碎返粉作业生产过程中产出铅烟尘均密封输送并返回配料,有效防止了铅尘弥散同时在底吹炉还原炉电热前床及烟化炉等放铅口和放渣口设排风除尘装臵,防止了铅蒸气扩散。有效解决了烟气铅蒸气铅尘对操作人员危害。在防噪声方面,氧气底吹作业产生噪音很小,能够满足环保部门对操作岗位噪声标准要求......”。
6、“.....熔炼作业率低喷枪寿命短,般为熔炼炉作业率较低,实际生产为。熔炼烟尘率较高炉衬寿命较短操作控制难度较大法渣含铅高烟尘率高氧化还原过程在同炉中同时进行,工艺控制难度大世界上采用该技术共有家,已关停家。其中中国炼铅法具有如下技术特点环保好熔炼过程在密闭熔炼炉中进行,生产中能稳定控制熔炼炉微负压操作,有效避免了烟气外逸氧枪底吹作业,熔炼车间噪音小生产过程中产出铅烟尘均密封输送并返回配料,有万粗铅产量第种规模第套生产装臵年月投产。第二种规模万粗铅产量。第二种规模第套生产装臵年月投产。第三种规模万粗铅产量第三种规模第套生产装臵预计年月投产。氧气底吹吹还原炉代替鼓风炉,底吹炉产出熔融铅氧化渣通过溜槽直接流入还原炉,较第二代技术能更有效地降低还原剂和燃料消耗,且更有效降低渣含铅,提高直收率。更适合万以上规模采用。三种规模生产装臵第种规模产成本显著降低,同时......”。
7、“.....第三代技术氧气底吹熔炼熔融电热底吹还原法。年发明并通过专家论证。年月完成工业化装臵工程设计。年月投产,现已连续稳定生产。采用熔融电热底法渣含铅高烟尘率高氧化还原过程在同炉中同时进行,工艺控制难度大世界上采用该技术共有家,已关停家。其中中国厂年建成,年关闭。法产生高噪声主要设备采取安装隔振机座和消音器等产渣含铅。熔炼作业率低喷枪寿命短,般为熔炼炉作业率较低,实际生产为。熔炼烟尘率较高炉衬寿命较短操作控制难度较大,防止了铅蒸气扩散。有效解决了烟气铅蒸气铅尘对操作人员危害。在防噪声方面,氧气底吹作业产生噪音很小,能够满足环保部门对操作岗位噪声标准要求。本工程对吹炼铅法是中国有色工程设计研究总院开发先进炼铅工艺,该工艺获得了中国有色金属工业科学技术等奖国家科技进步二等奖和中国矿业国际合作最佳技术创新奖。有关专利技术已受到国家知识产权炉寿短,炉帽更换周期备料复杂......”。
8、“.....制酸复杂烟尘率,湿尘返回,干燥能耗高,铅直收率中国引进炼铅生产线已关闭,改建氧气底吹炼铅厂。氧气底法渣含铅高烟尘率高氧化还原过程在同炉中同时进行,工艺控制难度大世界上采用该技术共有家,已关停家。其中中国厂年建成,年关闭。法产生高噪声主要设备采取安装隔振机座和消音器等产渣含铅。熔炼作业率低喷枪寿命短,般为熔炼炉作业率较低,实际生产为。熔炼烟尘率较高炉衬寿命较短操作控制难度较大,防止了铅蒸气扩散。有效解决了烟气铅蒸气铅尘对操作人员危害。在防噪声方面,氧气底吹作业产生噪音很小,能够满足环保部门对操作岗位噪声标准要求。本工程对接入炉,没有破碎返粉作业生产过程中产出铅烟尘均密封输送并返回配料,有效防止了铅尘弥散同时在底吹炉还原炉电热前床及烟化炉等放铅口和放渣口设排风除尘装臵接入炉,没有破碎返粉作业生产过程中产出铅烟尘均密封输送并返回配料......”。
9、“.....氧气底吹熔炼过程在密闭熔炼炉中进行,熔炼炉负压操作,有效避免了烟气外逸铅精矿或其他铅原料混合制粒后直要求,针对工程职业危害特点,设计分别对烟气铅蒸气铅尘粉尘噪声等危害因素以及在防火。劳动安全卫生描述本工程贯彻安全第,预防为主方针,采用先进成熟工艺流程,设备选型安全可靠,工艺配臵物流畅通,流程合理,从根本上减少和消除了危害人体健康不安全因素。根据劳动安全卫生工作三同时要。劳动安全卫生描述本工程贯彻安全第,预防为主方针,采用先进成熟工艺流程,设备选型安全可靠,工艺配臵物流畅通,流程合理,从根本上减少和消除了危害人体健康不安全因素。根据劳动安全卫生工作三同时要求,针对工程职业危害特点,设计分别对烟气铅蒸气铅尘粉尘噪声等危害因素以及在防火防腐防电伤防自然灾害等方面采取了严密措施......”。
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